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时间:2017-12-16
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1、XXXXX有限公司XXXX部QC小组活动成果发布改进产品名称:密封圈改进产品图号:5AA10841成果发布时间:XXXX年X月X日编制:批准:主题★提高产品合格率及生产效率、降低生产制造成本小组简介★小组名称:团结组★活动时间:XXXX年X月XX6日~X月XX日★口号:团结就是力量!★小组成员简介:序号成员姓名部门职务1组长XXX质检科质检科长2组员XXX技术工艺科工艺工程师3组员XXX技术工艺科结构技术员4组员XXX质检科体系审核员5组员XXX质检科质管员6组员XXX质检科过程能力分析员7组员XXX质检科质管员8组员XXX质检科质管员现状调查气泡
2、部位该产品自生产以来,合格率及生产效率一直很低,3月份合格率报表显示,该产品的合格率只有78.46%,其中烂泡不合格率为5.33%,气泡不合格率为4.15%,缺料不合格率为1.72%,烂泡和气泡缺陷为影响产品合格率的主要因素。烂泡部位经对生产现场进行调查,该产品模具型腔设计数量为1-36,由于模穴较多,且上料时必须端正放置在下模模芯底部,因上料速度较慢,成(图1:产品烂泡、气泡图示)型件极易被烫坏,又因辅助时间较长,模具热损失大,产品很容易欠硫及产生烂泡和气泡缺陷。为控制产生大量该类缺陷,相关人员作出了只生产16只型腔的决定,虽然成型件烫坏现象被控
3、制了,但上料的辅助时间仍然较长,因模温降低而产生的烂泡、气泡等缺陷依然大量存在(见图1),若不及时解决该类缺陷,将会影响事业部的整体质量目标的实现。为此,我们成立攻关小组对该产品的该类缺陷进行攻关,以提高产品的合格率,提高生产效率,降低生产成本。目标设定本次QC活动的目标▲产品合格率上升至90%▲生产效率提高30%▲烂泡、气泡废品率下降到2%原因分析★小组成员针对昆山兴宝(5AA10841)产品的烂泡缺陷产生的原因进行逐步分析:(见图2)人机员工操作技能欠佳③机型选择不合理产品烂泡②人员变换频率高①培训少、培训效果差④胶料不合格⑥工艺方法不合理⑤预
4、成型件形状不合理⑦模具设计不合理⑧工作环境差影响工作情绪料法环(图2:产品烂泡因果图)★确定要因★为找出主要原因,小组人员对因果图中的8条末端因素进行逐条确认:序号原因验证方法验证人验证日期验证结果是否主因1员工培训少、培训效果差查员工培训记录XXXXXX3.29已按年初设定的培训大纲要求对员工进行了培训,同时对员工更换产品进行现场培训,效果较好。否2人员变换频率高查生产人员安排表XXX3.29该产品自生产以来人员基本无变动。否3机型选择不合理。查生产设备XXX4.5该产品现为湖州150T自开模硫化压机进行生产,我部大部分产品都采用该设备进行生产,
5、且生产至今未出现因设备因素使产品产生烂泡现象。否4胶料不合格查胶料检测记录XXX4.6该产品胶料自今年生产以来,检测记录显示均合格否5预成型件形状不合理查生产线成型件XXX4.5经对生产线进行调查,成型件形状合理,上料正常。否6工艺方法不合理验证现行生产工艺的合理性XXXXXX4.5该产品模具的设计型腔数量较多(1-36),现行上料方法为手工上料且上料困难,因上料速度较慢使成型件易烫坏,因而只生产16只型腔,虽成型件烫坏现象已被控制,但手工上料辅助时间仍然较长,致使模温降低而产生烂泡、气泡等缺陷。是7模具设计不合理验证模具结构的合理性。XXXXXX
6、4.6根据该产品形状重新对模具设计图纸进行审核,结果符合该类产品的设计要求。否8工作环境差,影响工作情绪。对作业现场进行检查XXX4.5厂房结构合理,通风效果良好,夏季为每组机台配备了专用电风扇及发放冷饮、降温费等,实行工作餐免费、夜班补贴等一系列措施。否制定对策★针对确定的主要原因,小组人员认真进行讨论和多方论证,采取以下改进措施:序号要因对策目标措施完成时间负责人员1该产品模具的设计型腔数量较多,上料较困难且现行上料方法为手工上料,因上料速度较慢使模温降低而产生烂泡、气泡等缺陷,并严重影响了生产效率。设计专用加料器具。降低烂泡缺陷,提高生产效率
7、。由技术工艺科针对模具结构设计加料器的加工图纸,并尽快下达到模具公司进行加工。6.23XXXXXX对策实施●步骤1:为该模具设计专用加料器,由技术工艺科负责,尽快出示正式的辅助工装加料器的加工结构图(见图3),同时下达到模具事业部进行加工,确保加料器尽快投入使用。(图3:设计加工的加料器结构图及外形照片)对策实施●步骤2:技术工艺科负责加料器投入使用后硫化作业指导书的重新修订工作,同时针对新操作方法及注意事项对硫化操作工进行培训(见图4),确保加料器投入使用后的生产能够正常进行。改进前改进后(图4:改进前、后上料方法比较)●步骤3:事业部质检科负责
8、加料器投入使用后的现场跟踪工作,确保新的操作方法能够得到有效的执行,同时对改进后产品的废品缺陷、合格率及生产效率进行统计。
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