锦纶一6生产废水的处理

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1、锦纶一6生产废水的处理  某集团的主导产品为锦纶帘子布、帘子线,其主要原料为己内酸胺聚合物。  废水主要来源于聚合切片的革取废水。革取废水经单体回收处理,剩下少量己内酷胺单体没有回收价值。废水中的主要污染物为己内酚胺及其分解产物。每吨帘子布产生45t废水,日排放量为6000t/d,根据环境部门的要求,废水处理应达到GB8978-1996(1999年修改)一级排放标准,处理后废水达标排放。1废水水量、水质  经现场调查,废水的水量、水质见表1。表1废水的水量、水质项目数据水量/(m3·d-1)6000pH值6~7ρ(BOD5)/(mg·L-1)500~1000ρ(CODcr)/(mg·L-1)1

2、000~2000ρ(NH3-N)/(mg·L-1)10~20ρ(己内酰胺)/(mg·L-1)300~500  锦纶废水水量。水质有如下特点:  ①由于锦纶废水不是连续排放,水质随时间变化而变化。  ②废水主要来源于聚合切片的革取废水,由于己内酰胺极易分解,在生物降解过程中转化为NH3-N,造成废水中氨氮浓度较高,成为本工程处理的难点和重点之一。2处理工艺及设计参数2.1处理工艺  通过对生产装置和废水水质调查,选用前置反硝化的生物脱氮工艺,处理工艺流程见图1。  废水汇集在调节池,然后由柬提升至水解酸化池,该池同时接纳部分回流污泥。在兼氧、缺氧条件下,通过水解和产酸菌的作用使废水中复杂高分子或

3、难降解物质转化为小分子简单有机物,提高了有机物生化性能。然后废水进人反硝化池。反硝化池中设置有软性填料,通过栖息在填料上的反硝化菌的作用,可以使回流废水中的NO2-,NO3-转化为N2,从而达到生物脱氮的要求。由于采用了前置反硝化脱氮工艺,反硝化池中的反硝化菌可以用进水中的有机物为碳源,无需再外加碳源。A,B,C工艺曝气池是由东华大学开发的一种好氧生物反应池,该反应器将污泥负荷分为高负荷、一般负荷和低负荷3个区间串联运行,可以结合脱碳和硝化的设计要求,确定A,B,C各段的停留时间。A,B,C曝气池不仅提高了系统的净化效率,还防止了污泥膨胀并减少了剩余污泥量,甚至在工程系统的运行过程中实现污泥的

4、“零排放”。A,B,C曝气池出水进入沉淀池,实现泥水分离,污泥一部分回流至A,B,C曝气池的A,B2段,另一部分回流至水解酸化池,剩余污泥进行浓缩干化。沉淀池上清液小部分回流至反硝化池,其余部分达标排放。2.2A,B,C工艺简介  污泥负荷Fw与污泥容积指数Is,v的关系曲线见图2。  根据图2曲线确定处理参数。为控制污泥膨胀和提高系统处理效率,曝气池设计为A,B,C3段处理系统,使运行落实在图2曲线中a~a’段、b~b’段、C~C’段,既能使有机物在反应系统中迅速彻底代谢,又能使污泥保持良好性能。  A段:高负荷区,Is,v可控制在200以下,一般不会产生污泥膨胀。  B段:一般负荷区,选择

5、在减速增殖期,为维持这一数值,宜用回流污泥量进行控制。  C段:低负荷区,选择污泥处于内源代谢呼吸期。  C段不回流污泥,而在其中设置填料,废水从B段推流至C段,混合液在填料上的生物膜与活性污泥双重作用下净化,F/M比值大大降低。微生物处于内源呼吸期,周围营养源已无法满足生物膜和活性污泥中细菌需求.此时,部分细菌在好氧条件下衰亡,分解成营养料供应活着的微生物,达到了污泥减容化。  在A,B,C活性污泥处理系统中,剩余污泥的产生量,3段中各不相同。在A段由于F/M值高,因此有机物以最大速率转化为污泥;B,C2段污泥合成比A段低得多2.3主要构筑物、设备设计参数  ①调节池有效容积3000m3,1

6、座,有效水深4.7m,保护高度03m,停留时间12h。  ②水解酸化池有效容积3000m3,2座,有效水深4.7m,保护高度0.3m,停留时间24h。  ③反硝化池有效容积6000m3,1座,停留时间24h,分5格,接纳污水回流量6000m3/d。  ④曝气池分A,B,C3段,各段的停留时间分别为2.5h,7.5h,5h。A段、B段、C段的实际有效容积分别为630m3,1890m3,1260m3;A段、B段的回流污泥量分别为1600m3/d,4000m3/d;实际总供气量51~75m3/min,平均供气量15.2~21m3[空气]/m3[废水]。  ⑤污泥回流泵3组,2用1备,流量Q=120m

7、3/h,扬程H=10.5m,电机功率7.5kW。  ⑥反硝化系统回流泵3组,2用1备,流量Q=125m3/h,扬程H=18m,电机功率11kW。  ⑦风机3组,2用1备,单台风机风量Q=31.5m3/min,轴功率35kW,风压49kPa,电机功率45kW。3工程运行及处理效果分析3.1处理效果分析  根据污水厂和监测站提供的监测数据,整理结果详见表2。表2运行结果数据运行历时/dpH值ρ(COD

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