汽轮机给水泵填料密封失效分析与改造

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1、设备与防腐齐QI鲁LU石油PE化TR工OC,H2E0M14IC,A4L2(2TE)C:H16N3OL—O1G6Y6汽轮机给水泵填料密封失效分析与改造左银文(中国石化齐鲁分公司供排水厂,山东淄博255068)摘要:分析汽轮机给水泵(配用真空泵抽真空)采用CMS2000软体填料无法实现密封的原因,根据实际工况提出了切实可行的解决方案。关键词:CMS2000软体填料汽轮机盘根给水泵中图分类号:TK263文献标识码:B文章编号:1009—9859(2014)02—0163—041存在问题轴将软体填料以片状形式慢慢挤出,试镜中出现离心泵是目前国内外化工企业最常用的设备大量水泡,水

2、泵抽不上真空,泵不上压;采用烟雾之一,它兼有流量大和扬程高的优点,操作灵活,试验,发现烟雾明显的从填料与泵轴间隙处吸入,连续性强,工作效率高。但电机驱动功率大,在化说明CMS200软体填料密封失效。工企业自产蒸汽富裕的情况下,可以采用汽轮机驱动,降本增效。2原因分析2012年,某循环水装置新增1台循环水泵,2.1CMS2000软体填料特点及工作原理型号为KQSN600一N9/719,流量24751TI/h,扬程CMS2000软体填料是美国CHESTRTON公58m,转速990r/min,密封采用CMS2000软体填司1995年推出的一种新型革新填料——层状剪料。利用企业

3、主装置自产的高压富余蒸汽,采用切式密封填料,由纯合成的KEVLAR纤维、高纯BO.5—3.7/0.4背压式汽轮机驱动,汽轮机转速石墨、PTFE聚四氟乙烯、有机密封剂等材料混合为3000r/min,通过GS224QD2减速机减速到990组成,形成一种无规格限制的黑色胶状物。使用r/min。水泵吸入口液面低于泵中心线约1.5in,时,在填料函的前后端装入编织环或石墨填料,中SK—l型真空泵抽真空启动。间用高压枪注入CMS2000的胶状物,直至充满。设备安装完毕试车过程中,随着泵的启动,泵如图1所示⋯。图1CMS2000软填料密封示意收稿日期:2014—02—24;修回日期:

4、2014一o4—18。作者简介:左银文(1976一),男,工程师。1999年毕业于抚顺石油学院化工机械与设备专业,现在中国石化齐鲁分公司供排水厂腈纶水务车间从事设备管理工作。电话:15553317259。齐鲁石油化工QILUPETROCHEMICALTECHNOLOGY2014年第42卷CMS2000利用产品分子之间吸引力小的特2.2CMS2000软体填料运行工况适用情况理论点,在轴的旋转过程中,产品中的部分纤维缠绕在核算轴上并随轴同步旋转,形成一个“旋转层”,随着由于适用介质及工况不同,CMS2000软体填“旋转层”直径的逐步增大,轴对纤维的缠绕能力料形成三代产品,具

5、体适用工况见表1。将逐步减少;到远离轴的地方,由于周向摩擦力减不动层少,没有缠绕的部分与填料腔的内壁保持相对静摩擦区域止,产生一个“不动层”,这样磨擦区域就形成在旋转层CMS2000的材料中间而不在材料与轴套中间,如图2所示2J,不会对泵轴产成磨损,对泵轴功率损耗仅为2%~3%,且安装简单、可在线修复、维修,同时不需要冷却,因此可以实现零泄漏,结构又比机械密封简单。由于具有以上优点,作为一种新型密封填料,CMS2000软体填料近年来在水泵上得到广泛应用。图2CMS2000软体填料密封工作原理示意表1CMS2~O填料适用工况KQSN600一N9/719循环水泵介质是循环水

6、,即在最初的启动阶段,负荷给CMS2000软体填料温度15—32oC,pH=8.5,扬程H:58m,根据泵的力不足,无法使CMS2000软体填料中的部分纤轴直径D=125mm,转速n=990r/min,可以计算维随同泵轴旋转,形不成“旋转层”与“不动层”,出CMS2000软体填料在该泵轴上最大轴线速度这样就可能导致CMS2000软体填料密封失效;同V=霄D60000=3.14×125×990/60000=6.48时为获得密封,人为的不断压紧填料压盖,由于填(m/s)。料函内部空间有限,且CMS2000软体填料为固参照表1,从温度、压力、轴线速度、pH值及体,不具备无限可

7、压缩性。在两者共同作用下,适用介质5个方面来进行选择,可见该泵选择CMS2000软体填料只能随着泵轴的缓慢旋转,在CMS2000软体填料(第一代产品)密封,理论上是填料压盖和轴套之间以片状慢慢挤出,进而完全能实现密封的。破坏密封。2.3原因分析这一点从下面试验得以验证。先断开汽轮机汽轮机给水泵采用CMS2000软体填料密封减速机与水泵的叠片联轴器,将两者分离,汽轮机在理论上可行,但实际却不能实现密封,导致系统空负荷运行,待汽轮机达到额定转速后,短停汽轮无法开车。对比电机驱动,同样采用CMS2000软机,迅速连接汽轮机减速机与水泵的叠片联轴

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