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《哈萨克斯坦南肯尼斯油田综合挖潜技术实践与认识-论文.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第l6卷第4期重庆科技学院学报(自然科学版)2014年8月哈萨克斯坦南肯尼斯油田综合挖潜技术实践与认识蒋明敖西川宋怀玉陈果蒋利平(1.振华石油控股有限公司,北京100031;2.川庆钻探工程公司地研院,成都610051)摘要:SK油田地层能量下降,2007年始产量迅速递减,含水率持续上升。为改善此现象,油田展开基础研究,深入研究剩余油分布规律,部署一批加密和完善井,调整注采井网,提高了储量动用程度和水驱控制程度。在改变思路的同时加大措施力度,增油比例得以提高。实施改进后油田产量下滑趋势得到遏止,产量得以恢复到峰值,储量采出程度提高。关键词:层状砂岩油藏;井
2、网调整;措施增油;注采井网;剩余油中图分类号:TE343文献标识码:A文章编号:1673—1980(2014)04—0026—04SK油田位于哈萨克斯坦Kyzalorda市以北,构产量得以拉升,但下半年油田产量又再次进入下滑造上油田属于南Turgay盆地南部的Aryskum地堑。趋势。油田发现于1990年,2002年7月开始实施工业试分析产量递减的原因,认为主要是地层能量持验开发,2006年投入工业性开发。截至2009年底,续下降,油藏亏空严重。这表现在以下各方面:地质储量采出程度达6.1%,可采储量采出程度达(1)地层压力。随着2005—2008年采油、
3、液16.6%,综合含水率为5.6%。速度的快速增长,地层压力下降趋势明显,地层压力油田的含油气层段主要位于下白垩统下达乌尔从2001年的11.6MPa下降到2008年的8.21MPa,组的M—II层,储层岩性以磨圆度高的砾岩、灰色粉2008年6月注水后压力下降趋势得到遏制,2009年砂岩和石英长石砂岩为主,泥质胶结,轻度致密。储地层压力恢复到8.33MPa。层孔隙度为14%~16%,渗透率为(15—150)×(2)新井平均产能。开发初期新井投产日产油10~m范围。油田的主力储层M—II层是一个带较高,2003年前投产新井日产油均大于50m/d。气顶、边水且
4、受构造控制的未饱和油藏。地层压力随着油田深入开发,新井投产日产油量逐年降低,系数平均为0.9,地温梯度为3.1℃/hm,属于正常2008年投产新井平均产能在为20~30m/d,到压力系统⋯。2009年新井投产日产油仅为lO~20m/d。(3)产量递减率。2006—2009年的油田老井1油田开采现状及存在问题月度产油量分析结果表明,其产量综合递减和自然1.1开采现状递减均为指数递减规律。其中,2006—2008年油投入试采后一直依靠天然能量实现采油,通过田平均月综合递减率为1.61%,平均月自然递减率新钻开发井来提高油田产量,截至2007年7月产量为1.95
5、%。到2009年油田月综合递减率达到一直保持上升趋势。当年8月,随着冬季到来油田2.81%,年自然递减率达到20.15%,自然产量降幅作业严重受限,产量开始快速进入递减状态。2008较大,其主要原因是天然能量下降J。年通过三方面工作以保证产量的稳定:一是3月份1.2注水状况冬季结束后快速实施新一轮的生产井钻井作业;二2008年6月注水后,存水率快速上升,超过注是加大压裂、转抽、补孔等老井措施增油的力度;三采比理论曲线,表明注水效果较好,开发形势好转。是从6月起开始对油藏实施注水保压工作。从产量但耗水率计算结果表明,目前耗水率明显低于理论曲线(图1)可以看出
6、,上半年新钻生产井投产,油田值,反映出注水井偏少,油藏整体因注水井偏少,注收稿日期:2013—10—20基金项目:中石油集团公司重大专项(2011E一2501)作者简介:蒋明(1972一),男,四川邻水人,硕士,研究方向为油气田开发。·26·蒋明,等:哈萨克斯坦南肯尼斯油田综合挖潜技术实践与认识入量偏小。因此需要根据油藏实际情况,开展注水施外,还应改变措施思路,对因高汽油比关停或暴性优化研究,需要加快转注、投注工作,确保油田能量水淹的井周剩余油进行重点挖潜。恢复,产量上升。2油田综合挖潜技术措施油田2007—2008年达到开发以来的产量最高峰,月产原油35
7、000m左右,随后月产量快速下降到25000m(图1)。油田综合含水低,采出程度不高,产量具有高产稳产的潜力,2010年起通过多学科联合攻关,对油田进行了综合挖潜,取得了显著的效果。2.1调整部署新井。加密和完善开发井网从井网部署来看,生产井井距较大,一般为500m左右,此外还存在一些无井控制区,而研究表明油月份田合理井距为325m。根据剩余油分布研究结果,图1油田2009年前原油月度产量曲线剩余油多为井间滞留型,可通过新钻部分油井,挖潜剩余油。1.3措施效果2010—2012年在油田内部储层发育区部署2009年之前压裂增产措施效果最好,但因缺少(包括计划
8、部署)加密、完善井网井共71口,并优选注水能量补充且部分井重复压裂
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