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时间:2020-04-24
《哈石化脱硫新装置开车成功-论文.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、魏元堂等.硫酸装置尾气脱硫工艺的选择与运行试,自8月1日起,超重力机出口S0质量浓度均稳氧化槽与超重力机循环槽内产生较多泡沫,导致2定在200—400me,/nl,3套尾气系统S02均达标排个循环槽雷达液位计失灵,为此增加就地液位计。放;2014年SO排放质量浓度可控制在200mg/m2)改造液氨管线。尾气处理装置原有的液氨以下。输送管线(以下简称通氨管线)较为复杂,弯头多,转化升温电加热系统于2012年7月完成施工,管径小,极易造成管线堵塞,影响尾气处理。20128月投入运行。电加热器的成功运行,可较好地保年1
2、1月,南化公司在1系统大修期间对通氨管线护催化剂,延长使用寿命,提高总转化率,降低尾气进行改造,增加管径、更新止回阀,优化工艺配管、处理工序的SO:进口浓度,减轻尾气处理负荷,确保减少弯头,并在管线低点设置导凝管,从而避免了尾气达标排放。管线堵塞。重新开车后,1系统再未发生通氨管线堵塞。鉴于技改效果,2,3系统也先后改造通氨管3尾气处理装置运行期间的技术优化线并成功投入运行。尾气处理装置运行一段时间后,南化公司硫磷部针4运行效果对生产中出现的问题,进行技改。主要改造项目包括:1)增设循环槽现场液位计。处理尾气过程
3、时,尾气处理装置投运前后尾气排放对比见表1。表l尾气处理装置投运前后尾气排放对比注:因硫酸涨库,3系统自2012年11月20日起长期停车。根据GB26132-2010(硫酸工业污染物排放标操作进行优化,目前南化公司硫磷部3套尾气二准》规定的s0排放质量浓度为400mg/ITI,硫酸雾氧化硫治理装置运行稳定,与主装置同步运行率排放质量浓度为30me,/ITI,南化公司2套尾气处理达100%,尾气完全达标排放。此外,将副产硫酸装置中尾气完全可达标排放。铵母液进行结晶,生产固体硫酸铵产品。在确保2014年1—5月南化公
4、司硫酸装置只开2套系尾气处理装置持续稳定运行的同时,加强尾气吸统,若每套系统尾气处理量以70000m/h计算,1收副产母液延伸产品的开发,或将母液用于硫基系统SO:减排总量平均为376.64t,2系统SO2减排复合肥生产。总量202.31t。2014年1—5月,2套系统的SO2减参考文献:排总量合计578.95t,SO排污费以400t计,则1—5月节省SO排污费约23.16万元,以全年只开[1]刘静,翟尚鹏,岑祖望,等.活性焦炭吸附法硫酸尾2套系统计,1年可节省SO排污费55.58万元。气脱硫装置的设计与运行[J
5、].硫酸工业,2010(3):28-31.5结语[2]王柏林,袁纪文.超重力技术在硫酸尾气脱硫中的由于选择了合适的尾气处理工艺,并对工艺工业化应用[J].硫酸工业,2012(5):48—52.●哈石化脱硫新装置开车成功2014年7月,哈尔滨石化公司新建催化烟气脱硫装置一次开车成功。该项目是中国石油“十二五”规划的环保项目。开车成功后,烟气脱硫装置净化后的烟气中二氧化硫质量浓度由800mg/m降至1mg/m,颗粒物质量浓度由80mg/m降至到8mg/m。每年可减少二氧化硫排放692.6t,减少粉尘排放98.2t。(
6、摘自《中国化-I-报》)
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