创新排盐工艺提产节能减排-论文.pdf

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1、20{3年№3铝镁通讯·l3·创新排盐工艺提产节能减排王毅,张瑞(中国铝业山西分公司,山西河津043300)摘要:文章创新提出对(高温、高压、高碱浓度)高压溶出料浆进行强制过滤。在实现赤泥分离的同时派出部分Na2CO,、NaSO.结晶,较低系统NC/NT。小型试验结果表明该措施优于传统方法,特别当入磨A/s降低时,该措,施提出节能派件效果尤为显著。关键词:NC/NT;强制分离;赤泥综合刺用;蒸发排盐;赤泥洗液用Na,CO,加石灰苛化法制烧碱属于已淘汰的拜耳法流程中,由于矿石、石灰、烟尘及有机生产工艺。其缺陷是苛化率低、苛化液浓度低,而物等与溶液发生反苛化反应,使

2、循环液中Na,cO,不拜耳法厂排出l~INa,CO更由于其纯度低(含AL,0、断增加,严重影响生产过程的各个环节。尤其对高S042一等)、苛化率更低。据专家介绍(1),此苛化压溶出(料浆自蒸发压力升高,打稀碱频繁)、赤泥率最高为70%,即有30%的Na,cO,排出流程后又分离(溶液粘度增大,沉速降低)、母液蒸发等工序返回流程危害生产。的影响更为突出。因此各拜耳法生产厂都非常重视1.2洗液苛化Na,CO,的排除措施。此措施有效利用了洗液浓度低的特点,与前面1现行的排盐流程流程相比,可显著降低蒸发量,但该溶液aK低、AL,0,含量高、苛化率更低(50%),既消耗大量

3、石1.1浓缩排盐+苛化灰,又使所含AL,0进入渣中而损失,平果铝厂张此措施是目前各纯拜耳法厂通用的流程,即将檬青(2)从理论到实践对此做了详细的分析说明。种分母液蒸浓到Na,CO,能够析出的浓度,通过沉降1.3钡盐苛化(3)过滤将Na~CO.以滤饼形式排出,再通过加水稀释加该技术具有苛化率高、排盐彻底、流程简单的石灰苛化,将Na,CO,转化为Na0H返回流程。该措明显优势,但存在添加剂价格高昂,回收物再生困施存在明显弊端。难的弊端。1.1.1能耗高且严重影响蒸发产能Na,CO,的析出是随Na,OT浓度、Nc/NT升高而2新的排盐建议变化的一个渐变过程,因此为了避

4、免Na,cO在蒸发2.1溶出出料排盐管壁上的析出,通常采用强制循环——即强制效。NacO,、NaSO等杂质在碱液中的溶解度随碱此过程需要强制循环泵和真空泵,电耗升高,另外液浓度(Na,OT)的提高而减小(4),即氧化铝生产溶液浓度越高,换热效果越差。因此汽耗升高。过程中的循环液aK越低,全碱浓度越高Nc/NT越1.1.2溶液浓度的变化,导致汽耗升高低,笔者对几个厂循环液做了跟踪统计,结果如下:Na,OT一般升高到3oor~以上时,Na2CO才会名称NcfNT(%)大量析出,但苛化液的浓度一般为lOOg/L,即蒸浓循环母液%溶出液稀释液%精液%后加水稀释,然后再蒸

5、浓才能满足溶出需要,此过一厂l2913.914.3程是蒸汽的极大浪费。二厂8.669.89.91.1.3苛化率的低下导致Na2CO3在系统无效循环三厂6.62.56.86-8

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