plc步进电机三轴运动控制在塑料瓶包装线中应用

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1、学兔兔www.xuetutu.com学兔兔www.xuetutu.com学兔兔www.xuetutu.coml生lI5化向移动的距离靠脉冲个数控制,二相混合式步进闭触点转换。7层塑料瓶装满箱子后出袋气缸将工电机步距角是1.8。,驱动器设置成1/2细分,PLC每作台弹出,工人从箱子上卸下装满塑料瓶的包装发出一个脉冲,步进电机将转动0.9毗引,根据丝杠袋,按下归位按钮,系统重新启动,装箱系统的导程,机械手纵向行走lcm需要400个脉冲信号。工作流程图如图7所示。同时激活Q0.1运动包络0、2号步进电机带动机械手在齿条上前移,前后移动通过安装在齿条两一端一一~一~~一

2、一一一~一一一的电感式接近开关发出停止信号。行走到位后,抓取塑料瓶,然后2号步进电机反转,带动机械手后移,为既保证效率又要防止因速度变化过快引起塑料瓶掉落,后移时应从高速到低速再停止,这需要为2号步进电机的运动包络刨建一个低速脉冲新步,如图6所示。~l—一奥苎I图6步进电机运动包络后移到位后,1号步进电机驱动机械手向下运动,机械手每次下行应比上一周期运行抬高一个塑料瓶高度,分七层装满一箱,每次下行距离=固定高度+塑料瓶高度×(7一层数),然后在数据块中给出发送的脉冲个数,再使用MOVE指令传送到数据块中指定的V地址区,数据块中脉冲个数及图7装箱流程设计地址如表1

3、所示。表1数据块中脉冲个数及地址3结束语目前该控制系统巳成功用于实际生产中,实际应用表明,机器操作灵活、把手安装快速可靠,密封性检测精准,装箱过程平稳高效。采用全自动控制系统提高了生产效率,获得了经济效益。参考文献:【1】孙贵政,杨建国,王庆霞.基于PLC控制的负极片生产线自机械手每次放好瓶子后上行复位。每一层塑动输送系统的设计【J】.机械设计与制造,2012(3).【2】郭超,付君,阮培英,申勋英,王玉妹.全自动挂面包装机送料瓶放好后,3号步进电机驱动蜗杆带动工作台旋纸机构设计[J].机械设计与制造,2010(1).转180。,为上一层塑料瓶预留空间。3号步进

4、电机【3】赵安.伺服电机和PLC技术在半自动计量充填包装机设运行前,将控制此继电器的QO.5置1,使3号步进备改造中的应用【J】.制造业制动化,2011(1).电机接通,1号步进电机断开,调用Q0.0运动包络[4】蔡寿将,王培良.步进电机PLC控制系统在吊粒烫色技术1,工作台旋转180。后,Q0.5置0,继电器常开常中的应用【J】.制造业制动化,2012(3).第36卷第1O期2014-10(上)[1171

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