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时间:2020-04-20
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1、湿法脱硫吸收塔溢流原因及解决方案摘要:在石灰石—石膏湿法脱硫系统运行过程中,由于脱硫工艺水质、入炉煤煤质、粉煤灰成份、锅炉燃烧工况、石灰石粉成份等因素的影响,造成脱硫吸收塔内部形成大量粘性泡沫,严重时会从吸收塔溢流管道或吸收塔排水地坑溢流。浆液起泡,浆液品质恶化,影响脱硫效率,且对生产现场环境造成污染。本文从浆液起泡的机理、影响因素进行分析,探讨解决石灰石—石膏湿法脱硫系统吸收塔浆液起泡溢流的方法。引言:xx项目公司2×300MW热电机组脱硫吸收塔为喷淋空塔,内置烟气隔板,设置三层浆液喷淋层,除雾器布置在脱硫后净烟气烟道,不设GGH,公用石灰石制浆、工艺水及石膏脱水系统。1状况:自
2、20xx年3月起,#1、#2脱硫吸收塔排水地坑持续发生大量浆液起泡溢流,其中#1吸收塔排水地坑溢流浆液呈黑色,#2吸收塔地坑溢流颜色较浅,并随时间变化逐步呈现黄褐色(见下图)。针对#1、#2吸收塔排水地坑浆液起泡溢流异常工况的跟踪、分析及治理过程,判断造成此次脱硫吸收塔浆液起泡溢流的原因为多方面原因综合作用的结果,针对目前国内石灰石—石膏湿法脱硫工艺系统中,吸收塔浆液起泡溢流较为常见的几种影响因素,有针对性的收集、整理、统计和分析有关技术参数,采用排除法,查找主要影响因素,有针对性的制定技术管控措施,提高脱硫系统运行的稳定性。图1:溢流浆液图2:#2吸收塔入口石膏堆积2浆液起泡溢流
3、的影响因素1.吸收塔“虚假”液位;2.脱硫系统前端设备运行工况恶化的影响;3.脱硫系统本身运行工况的影响;4.脱硫工艺水水质影响;5.石灰石粉成分的影响;6.脱硫消泡剂影响因素;2.1吸收塔“虚假”液位对于采用压差式液位计测量吸收塔液位的电厂,由于液位测量装置多采用装在吸收塔下部的,脱硫控制系统(DCS)显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,由于密度值的变化造成吸收塔内真实液位高于显示液位,形成“虚假液位’’。同时吸收塔底部浆液扰动引起液位波动,从而导致吸收塔间歇性溢流。xx项目#1、#2机组吸收塔排水地坑溢流浆液来自除雾器后疏水管路,起泡溢流浆液主要
4、来自除雾器后冲洗水携带的大量浆液泡沫。由于脱硫系统除雾器为外置式折板型除雾器,布置在脱硫吸收塔出口净烟气烟道中,另外由于吸收塔内置烟气隔板,浆液泡沫进人除雾器后有两个途径:一是通过烟气携带经喷淋层洗涤后随烟气进人净烟气烟道;二是因吸收塔液位过高造成浆液溢流进人净烟气烟道后被洗涤后烟气携带由于第一种途径需要由吸收塔中部向上经三层喷淋层石灰石浆液冲刷后再折返向下进人净烟气烟道,阻力及洗涤作用均会减少烟气对浆液泡沫的携带,因此第二种途径是浆液泡沫进人吸收塔的主要路径。图3:#2吸收塔内烟气隔板吸收塔实际液位可以通过公式H=P/ρg计算,式中H为浆液池高度;P为压力变送器测量值;ρ为浆液取
5、样处密度;g为重力加速度。20xx年3月15日9:00,对吸收塔浆液池高度进行计算标定,计算得出液而高度为4.95米.,仪表显示测量高度为5.3米,负误差0.35米。但是由于计算中所用密度值取样位于吸收塔底部,位置区域介质主要为固液两项。而测量仪表中密度值采用压力变送器高度差换算得出,位置区域介质为固、液、气三项,所以计算中所用手工监测密度值较仪表测量密度值偏高。用仪表换算得出的密度值对计算得出的液位进行修正,计算液位为5.6米,正误差0.33米,由于差压式液位计位于距吸收塔零米1.5m标高处,吸收塔内正常液位高度在5.3—5.6米之间,所以计算液位(实际液位)不仅比测量液位高,而
6、且误差会超过0.33米。实际的高液位造成的后果是容易造成吸收塔内浆液泡沫进入净烟道被烟气携带,进入原烟气烟道对增压风机产生破坏。实际的低液位可能造成烟气从隔板下短路进入净烟气烟道,造成脱硫出口二氧化硫浓度瞬间偏高。2.2脱硫系统前端设备运行工况恶化的影响锅炉在运行过程中投油、燃烧不充分,飞灰中有部分碳颗粒或焦油随烟气进入吸收塔,造成吸收塔浆液有机物含量增加,当上述物质在吸收塔内富集到一定程度时,在循环浆液泵作用下吸收塔内液面容易产生泡沫。自20xx年2月下旬至3月中旬,#1、#2机组脱硫系统持续发生浆液溢流冒泡问题,从主要影响因素分析,可以分为两个阶段:第一阶段吸收塔桨液溢流起泡以
7、上述原因为主,第一阶段自2月21日至3月2日,#1、#2机组脱硫系统浆液品质急剧恶化,浆液颜色变黑,多次发生黑色浆液自吸收塔地坑中心站-一季度环境监测数据进行分析,对溢流出的浆液泡沫风干后溢流事件通过对锅炉飞灰含碳量、锅炉出口含氧量指标进行跟踪分析,并结合省环境监测取样化验,结果如下:图4:#2增压风机导流叶片表1:煤灰成份分析时间KNaCaMgCuFeSiAlSP2月4日1.630.6215.7250.57204.9476716.744.7281.392月16日2.
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