变频器改造项目总结.doc

变频器改造项目总结.doc

ID:53719756

大小:33.00 KB

页数:5页

时间:2020-04-06

变频器改造项目总结.doc_第1页
变频器改造项目总结.doc_第2页
变频器改造项目总结.doc_第3页
变频器改造项目总结.doc_第4页
变频器改造项目总结.doc_第5页
资源描述:

《变频器改造项目总结.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、加强生产成本控制、增强企业竞争力--------热电站、碱炉风机变频节能改造项目总结(工程部)2005年5月18日一、概述对于一个生产型企业来说,成本在整个经济活动过程中发挥着重要的作用,成本水平的高低,直接决定着企业能否以收抵支和偿还到期的各项债务,进而决定企业能否健康生存和发展。对于一个成本水平较高的企业来说,企业将会因为成本的原因而失去市场竞争力,出现亏损。在企业生产中如何控制生产成本,加强成本管理是企业面临的问题。高新技术的发发展及广泛运用为企业节能提供很好的机会。从而可在技术方面、生产方面提出可行的技术节

2、能方案。随着现代企业的不断进步和发展,效益最大化是企业永恒的主题。利用新技术来提高企业生产装置的管理水平和节能降耗可成为各企业首选的手段之一。在工业生产和产品加工制造业中,风机、泵类设备应用范围广泛;其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修费用,是一笔不小的生产费用开支。随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧;节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量、提高企业的重要手段之一,变频器控制技术的迅速发展正是顺应了工业生产自动化发展的要求。变频器控制技术电机的控制一改普通电动机只能以定速方式运行的

3、陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出,从而降低电机功耗达到系统高效运行的目的。从设备管理方面实现了电机的软启动,减小启动电流是冲击,设备使用寿命得以延长,维护量减少。目前变频器控制技术已在电力、冶金、石油、化工、造纸、食品、纺织等多种行业的电机传动设备中得到实际应用。目前,变频调速技术已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向。(建议增加,入题,结合历史原因,把问题提出来,并提出变频技术的应用) 二、项目的提出及范围云景公司是一个典型的生产型企业,风机在生产中应用

4、比较普遍。2004年工程部在生产部、研发部和生产厂等部门的配合下,对公司有较大节能潜力的设备进行半年多的认真调查,根据风机的运行情况提出了对锅炉、碱炉的鼓风机、引风机共10台进行变频改造。锅炉3台250KW的一次风机、3台315KW的引风机、1#碱炉1台90KW的一次风机、1台132KW的二三次风机、2#碱炉1台55KWR的一次风机、1台75KW的二次风机。锅炉、碱炉正常运行时,都用风门进行流量的控制,年耗电比较大,年用电量约为kWh,变频器改造项目的目的就是减少风机电能损耗,改善风机设备的运行性能,提高设备的利用

5、率。2.1锅炉和碱炉风机运行调查分析通常情况下风机额定功率的设计选型都是根据工艺的最大流量来选择的,设计中在满足满负荷工作条件下还要增加一定的裕量,但实际运行中工艺的运行参数随各种因素而发生变化(如温度、运行负荷等),往往运行参数要比设计的最大流量小得多,从而造成电机大量功耗的浪费。采用变频调速运行,是降低厂用电率、节电增效的有效措施及有效手段。通过变频调速,实现了电机转速连续无级调速,调速范围宽,调节精度高,效率高,实现了电机的软启动,减少了启动冲击及设备磨损。正常运行后,可靠性高,维护量大大减少。因此通过对引风

6、机进行变频改造而达到节能增效,无疑是必要的。2、2变频改造方案简介  通过公司技术人员的论证和讨论,在变频器的选用和系统控制方案力求最佳方案,控制系统设计为了充分保证系统的可靠性,系统在改造时采用双回路控制,及变频器控制同时加装工频旁路装置控制,变频器异常时,停止变频器运行,风机可以直接手动切换到工频下运行,正常运行时以变频控制为主。变频控制和工频控制在控制上实现互锁。变频运行时,不能直接启动工频控制;工频控制时不能直接启动,从而提高了安全生产的保障能力。  变频调速系统嵌入到原DCS系统中,通过上位机可以对变频器

7、进行启动、停机、调速等控制,在上位机上显示变频器的运行数据和当前状态。为了保障调速系统的可靠性,保留原DCS系统上位机控制方式,作为系统备用,在变频器控制异常时能即时切换到原工频控制方式。2、3项目投资对于项目的投资预算费用是根据变频器生产厂家和工程公司系统询价报价得到,项目费用包括系统的集成、设计、变频控制柜及柜内电气设备、和安装、调试费用,项目估算总投资为171.1万元。在项目的实施过程中,不仅要考虑保证技术方面的可行性,可靠性,还要考虑如何节约投资、减少成本,如何以最小的投资来赢得最大的经济效益。因此,我部在

8、生产部、分厂技术人员的大力支持下对变频器的选型和工艺运行情况进行充分的讨论和论证。通过分析论证在满足工艺运行的前提下可以把热电站3台一次风机的变频器功率降低一个级别,即把315KW的电机选用250KW的变频器来驱动从而减少投资。变频项目15日投入正常使用,从实际运行来看,一次风机的运行功率在19-23%之间,还不到25%,变频运行状态比较稳定,证明此方案是可

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。