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1、维普资讯http://www.cqvip.com2004年第24卷第2期高申宝等.回收工艺流程的技术改进5l回收工艺流程的技术改进高申宝陈俊(安徽皖维高新材料股份有限公司,安徽巢湖238000)[摘要】根据低碱醇解的母液中醋酸钠含量较低、无回收价值的特点,对原回收工艺流程进行了技术改进,取消了二塔、四塔、八塔和九塔,降低了能量消耗及生产成本。[关键词】回收工艺优化出新旧流程的所需再沸器面积及蒸汽用量和冷凝l鄹罱器及冷却循环水用量。随着我国工业生产的迅速发展,对能源需求3.1新旧流程物料衡量不断增长,能源紧缺的状况已严重制约了企业可年产60kt聚乙
2、烯醇新旧流程对应有关精馏持续性发展和经济的提高,因此,要不断采用新技塔物料衡算见表1和表2。术、改进原有的生产工艺来大幅度降低单位产品表1IB工艺流程物料平衡的能耗。回收工段是聚乙烯醇生产的五大工序之一,是有机分厂耗能大户,其主要任务是:回收醇解废液中的甲醇,以及把废液中的醋酸甲酯、醋酸钠通过化学反应并进行精馏得到符合工艺要求的甲醇和醋酸,进行循环使用。在电石乙炔法PVA生产中分为高碱、低碱醇解两种方式,高碱醇解废液中表2新工艺流程物料平衡醋酸钠含量为2%左右,高碱醇解废液中的醋酸钠是加以回收的,而低碱醇解废液中醋酸钠含量小于0.3%,若低碱醇解
3、废液中的醋酸钠仍运用老的相对成熟的生产工艺流程对其进行回收,将消耗大量能源,且设备投资大,回报率极低,经过精心计算和全面衡量,我们认为低碱醇解废液中的醋酸钠无回收价值,并且我们抓住2002年扩产改造的机遇,与河北工业大学合作,对老的生产工3.2新旧流程的热量衡算艺流程进行了成功的改进,取得了显著的效果。根据物料衡算对有关精馏塔作热量衡算可求2新旧工艺流程比较得再沸器的热负荷、传热面积及蒸汽用量;冷凝器的热负荷、传热面积及循环水用量。新旧工艺流通过对新工艺流程(图2)与旧工艺流程(图程热量见表3和表4。1)的比较可见,新工艺流程中取消了二塔、四塔、
4、八塔和九塔。收稿日期:2003—11—05作者简介:高申宝,男,1965年5月生。高级工程师。1989年3节能依据毕业于吉林大学有机化学专业,现任皖维公司有机分厂副厂通过以下数据(新旧流程不同处)可定量计算长,从事生产技术管理工作。维普资讯http://www.cqvip.com52维纶通讯2004年6月馏出图1旧工艺流程图馏出图2新工艺流程图维普资讯http://www.cqvip.com2O04年第24卷第2期高申宝等.回收工艺流程的技术改进53表3IB工艺流程热量表4新工艺流程热量从表3、表4中可看出,采用新工艺流程可节4工艺运行情况比较省
5、:(1)再沸器面积:4.1工艺运行状况1387—419=968(nl2)采用新工艺流程,工艺运行稳定,操作便利。(2)冷凝器面积:由于母液贮槽容积有限,仅4(}01113,新一塔负荷变4627—3377=1250(nl2)化大,该塔最低负荷仅lOma/h;调节频繁,尽管这(3)蒸汽量:样,该塔运行工艺一直较稳定。63.7—57.9=5.8(t/h)4.2工艺参数状况(4)循环水量:把2003年1月至9月新一塔馏出、釜出醋酸3774—3050=724(t/h)甲酯含量合格率列于表5(馏出醋酸甲酯≥92%、釜出醋酸甲醋≤0.o5%)。表5新一塔馏出釜
6、出醋酸甲酯合格率%采用新工艺流程,工艺参数均比旧工艺流程5改进后的经济效益分析好,尤其新一塔馏出醋酸甲酯浓度大于92%,合格率平均能达95%以上;馏出甲醇含量小于1%,1)工艺流程改进后每小时可节约蒸汽5.8合格率能达98%以上;釜出醋酸甲酯含量小于吨,每吨蒸汽按58.0元计,此项每年节省费用:0.o5%,合格率能达95%以上,均能很好地满足后5.8×24×335×58×10一=270.5(万元);工序的生产要求。每小时节省循环水724吨,每吨循环水按维普资讯http://www.cqvip.com维纶通讯2O04年6月0.163元计,此项每年节
7、省费用:四2台精馏塔,每台按35t重计,单价按2.4万元/7.×24×335×0.163×10—4=93.8(万元),t计,可节约资金168万元。以上4项设备共计节这两项每年可降低成本约365万元。约资金约261万元。2)改进后可节约设备投资:6结论(1)泵:采用新工艺流程可节约8台泵,每台按2元计,共节约16万元;1)采用新工艺,流程简捷,操作方便,运行稳(2)再沸器:采用新工艺流程可节约再沸器面定;积968m2,每平方米按800元计,共节约77.4万2)采用新工艺,可节约投资261万元;元;3)采用新工艺,每年可降低成本365万元。(3)冷凝
8、器:采用新工艺流程可节约冷凝器面参考文献积125o,~,每平方米按750元计,可节约93.8万元;1吉林化学工业公司设计院编.聚乙烯醇生
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