屠宰废水处理与回用.doc

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1、屠宰废水处理姚宁波1413021009环境工程(专)摘要:屠宰废水机物含量高、可生化性较好,适合生化处理。文章从活性污泥法、厌氧生物处理法、优化组合工艺等方面简述屠宰废水处理技术的研究现状,并介绍了一种采用隔油沉淀-气浮-UASB-接触氧化对屠宰废水处理的工艺,取得了较好的效果。关键词:屠宰废水,生物处理,组合工艺,回用1.前言屠宰废水是我国重要的工业废水之一,我国屠宰行业每年排放废水量约20亿m3,约占全国工业废水总排放量的6%[1],屠宰废水主要来自肉类加工生产的废水,包括圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其他厂房地面冲洗、烫毛、剖解等。该废水含有大量血污、油脂质,皮、碎肉、内脏杂物、

2、未消化的食物以及粪便等污染物,悬浮物浓度很高,废水呈红褐色并有难闻的腥臭味,是一种典型的中高浓度有机废水。其中以溶解态及非溶解态存在的蛋白质、脂肪和碳水化合物等物质的存在,使屠宰废水表现出高浓度的SS、CODCr、BOD5、氨氮、油脂和色度等。常用的屠宰废水工艺主要分为预处理工艺(格栅、隔油和气浮)、二级处理工艺(厌氧反应器、厌氧流化床、活性污泥法、SBR、CASS、和生物接触氧化法等)和深度处理工艺(机械过滤器、微电解和曝气生物滤池等)。2.屠宰废水的处理由于屠宰废水含有高含量的氮、磷,BOD5/COD大于5,可生化性良好等,因此生物处理法占主导地位。在生物处理方面,都是利用

3、生物自身的分解能力对废水进行处理,但大多仅靠存在于废水中的自发菌群的作用,由于菌种不全,数量不足,分解能力欠佳,达不到应有的处理效果。因此,需对微生物进行必要的筛选、培养及驯化以达到高效处理的效果。焦阳,李菲菲等以屠宰废水为底物,通过选择性富集、驯化培养、划线分离纯化,从污泥中分离得到菌株CS01,初步鉴定菌株CS01为微球菌属。由单因素最优化法探讨了温度、pH值、底物浓度对菌株CS01降解屠宰废水的影响,实验得出菌株CS01降解屠宰废水的最适条件:温度为30℃,pH为7.0,底物浓度为400mL/L,最适条件下菌株对屠宰废水降解率可达67.47%[2]。目前生物法主要以好氧生

4、物处理法为主,包括活性污泥法、氧化沟、水解酸化等。普通厌氧消化最先在美国、澳大利亚广泛应用,之后我国开始出现厌氧序批式活性污泥系统(ASBR)、厌氧折流床反应器(ABR)、上流式厌氧污泥床(UASB)等工艺。厌氧工艺处理效果更为高效,但成本较高。采用组合工艺处理屠宰废水,能克服各自的缺点。2.1好氧生物处理法传统的活性污泥法CODcr去除率一般为80%左右BOD5去除率为90%左右,处理后的废水一般难以达到废水综合排放标准,而采用序批式间歇活性污泥法,(简称SBR法)可大大突破这一界限。韩相奎,张文华等采用SBR法处理吉林柳河华龙集团公司宰鸡厂屠宰废水,宰鸡废水经本系统处理,C

5、OD去除率94.4%~97.5%,大多在95%以上,出水COD均低于75mg/L;BOD去除率为97.5%以上;SS去除率为95.5%以上;NH3-N去除率为83.1%[3]。2.2厌氧生物处理法升流式厌氧污泥床反应器(UASB)是由Lettinga教授于1977年提出的,是一种高效处理污水的厌氧反应器。郭永福,储金宇采用厌氧UASB加混凝沉淀法,对某屠宰厂在生产过程中排放的废水进行了长期的实验研究,用UASB反应器处理屠宰废水,CODCr容积负荷可达6.8g(L·d),CODCr去除率达93%左右,并对UASB出水投加一定量的混凝剂PFS和助凝剂MZ,实验表明:系统出水达到《

6、肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)二级标准[4]。2.3优化组合工艺好氧工艺耗能大、剩余污泥量大、费用高,厌氧工艺成本低、产生的淤泥少、操作方便,但受废水中悬浮固体及油脂浓度影响较大,不能较好地去除氨氮,将两者联合使用,可获得更好的处理效果。王玺,王战喜采用气浮-水解酸化-CASS-BAF处理屠宰废水,当进水CODcr为1200-1800mg/L时,出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A的排放要求[5]。毛佩文,于翔以加压生化+化学混凝为主导工艺的屠宰废水处理方法。实验证明在最佳条件下处理屠宰废水,COD去除率在9

7、2%以上、BOD5去除率90%以上、出水pH在7-9之间、SS(固体悬浮物)去除率在98%以上、NH3-N去除率在45%以上、油脂去除率100%,且运行稳定,各项指标均可达到肉类加工工业水污染物排放一级标准[6]。3.工程实例工程设计处理能力按1200m3/d设计,出水水质达GB13457—92《肉类加工工业水污染物排放标准》的二级排放标准,废水水质及排放标准见下表。项目COD(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)油脂(mg/L)氨氮(mg/L)PH进水≤4500≤2500≤300

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