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时间:2020-04-05
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1、姗⋯一天然气深冷装置燃机尾气余热回收技术改造胡建国(中国石油天然气集团公司节能技术监测评价中心)摘要天然气深冷装置中压缩机燃机产生大量的高温尾气,具有很高的回收利用价值,是提高能源利用率的重要方向之一。某天然气处理厂针对前期投入的蒸汽余热锅炉具有管理难度大、运行费用高和安全性差等问题,提出采用导热油作为热载体回收尾气余热的方案,实施后取得了很好的经济效益。关键词天然气处理深冷装置燃机尾气余热利用导热油D0l:10.3969/i.issr1.2095—1493.2013.009.007天然气深冷分离回收装置(简称深冷装
2、置),4)余热锅炉带过热器,要求水质除盐,原水主要用于提高天然气的加工深度,从天然气或油田处理(酸碱再生)报废后,现在水处理为NaC1再伴生气中回收乙烷和乙烷以上的液态烃,以满足石生,只除碱度不除盐,对锅炉影响较大。油化工对乙烷及液态烃El益增长的需求。在深冷分5)余热锅炉炉体保温损坏严重,热损失量离过程中,燃气压缩机对集气站输送来的天然气或大,这是仪表损坏的主要原因。油田伴生气进行压缩时产生的大量高温尾气,携带2余热回收改造大量的热能,具有很高的回收利用价值。2.1方案选择1改造前余热回收情况’方案一:恢复运行余热
3、锅炉。需要更换水处理某天然气处理厂深冷装置,原设计采用的是蒸设备、仪表系统、换热器,维修费用高,而且不能汽锅炉回收燃机排出的400℃的高温尾气余热,生解决水质问题,无法实现余热锅炉长周期平稳产0.6MPa、190℃过热蒸汽10t/h,为原稳装置和运行。冬季采暖提供热源,实现能源梯级利用,节约能方案二:改造成过热水炉加热原油。由于水的源。燃机由简单热循环变成联合热循环,正常运转沸点较低,要传递这部分热量需要较高的水压时,综合热效率可由28%提高到80%以上。但该余(160℃的过热水需要0.6MPa以上的压力),压力热锅
4、炉自投产以来,主要存在下列问题,致使余热波动时,过热水容易汽化,操作平稳性差,而且配锅炉不能连续运行,未能达到预期效果。备工程量大。1)开工率低。两套深冷余热锅炉平均开工率方案三:改造成介质油炉。即将余热锅炉改造不到30%,维护一次只能连续运行几个月。成导热油加热炉,再用高温导热油加热原稳装置的2)维护量大、费用高。深冷余热锅炉虽然运稳前原油。此方案的优点如下:行时间不长,但是投入了大量维护,该天然气处理1)导热油对设备无腐蚀,可以延长设备使用厂深冷自投产以来,余热锅炉累计运行时间不到4寿命。年,省煤器更换4台,除氧
5、器更换2台,维护22)导热油传热没有相变过程,温度调节灵次,大修1次,保温3次,加上仪表维护等,投入活,可以使原稳装置平稳升温,彻底避免原稳装置费用240万元以上。采用蒸汽换热经常出现的生产难题。3)余热锅炉原有仪表损坏严重,多数已经3)系统效率高,热回收率可达95%,比蒸汽报废。系统66.9%提高28%,相当于多节气271X10m。4)操作简单、安全,运行费用低。作者简介:胡建国,2008年毕业于长江大学(化学工程与工艺专天然气深冷装置燃机高温尾气蒸汽余热锅炉回业),从事油田节能技术监测评价工作,E-mail:hj
6、g0710@126.tom,地址:黑龙江省大庆油田技术监督中心,163453。收与导热油回收方案对比见表1。2131j年第q期石油石化节能』15
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