机组干气密封的常见故障及案例分析ppt课件.pptx

机组干气密封的常见故障及案例分析ppt课件.pptx

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1、压缩机干气密封的常见故障及案例分析1干气密封常见故障1.单向槽旋向装反或密封反转以及低速工况。2.后置隔离密封失效,外侧密封被污染。3.压缩机前置迷宫失效,密封污染。4.开停车处理不当,密封污染。5.正常运行时,过滤系统失效,密封污染。6.压缩机平衡系统故障,由于高压端密封腔压力上升引起密封失效。7.密封供气系统故障(压力中断、带液),引起密封失效。8.压缩机振动过高造成密封失效。9.现场误操作。10.端面反压。11.仪表失效。2常见故障——动压槽旋向以及低速工况——安装错误,驱动端与非驱动端装反。——工艺问题,机组停车不可避免存在反转工况。——低速暖机工况。3

2、案列分析——低转速某化肥厂氨压缩机情况说明:该机组为国外进口,原轴封随主机配套的进口干气密封,在一年内出现多次因密封损坏导致机组停机检修,使用厂更换另一进口供应商生产的干气密封后,情况未得到明显的改善。事故原因:该机组汽轮机存在长时间的暖机工况,盘车转速198r/min,开车期间需盘车24小时,停车需盘车48小时;导致密封损坏。处理措施:国产化密封重新调整了密封动压槽的设计参数,降低了密封端面的启浮速度,并对盘车工况下的机内压力进行了适当增加,增强密封端面的静压效应。使用效果:改进后的密封满足了机组的各种工况条件,能够使用一个大修周期。4常见故障——污染物5轴承

3、油污染轴承油污染密封的方式-液位(淹)回油视窗回油波动明显,油量很大-液滴(喷溅)有一定的油量-油雾(扩散)油量很小轴承油污染密封的原因——设计方面-轴承腔排空不畅(呼吸帽过滤网堵塞)-气体设计流速低造成气量过小-迷宫齿数或间隙不合适-孔板设计过小-系统控制问题轴承油污染密封的原因——操作方面-氮气波动或供气中断-开停车操作顺序错误-误操作,如进气阀门被关闭等6案例分析——轴承油污染轴承回油管路不畅轴承与密封距离太近7案例分析——密封气中断简述:某厂三聚氰胺装置尾气压缩机,在正常使用期间,因外引密封气中断,工艺介质反窜到密封腔,密封严重污染,造成密封泄漏。8案例

4、分析——前置梳齿失效前置密封气主密封气隔离密封气泄漏排放口梳齿磨损9常见故障——开停车问题10案例分析——开车处置不当,密封污染——在对机组准备开车,进行冲压前,必须先通过控制系统注入开车用密封气。避免工艺气反窜造成密封的污染。——在停车过程中,未及时切换气源,造成工艺气反窜污染密封。——在停车期间,因操作等原因造成密封污染。11干气密封常见问题——过滤系统失效——密封气严重带液,超出过滤器处理能力。——过滤器堵塞后未及时切换,造成滤芯破损。——气源中含大量的细粉,其粒度小于过滤器的精度,超出了过滤器的处理能力,但因量大,对密封及系统均造成影响。12案例分析——

5、密封气带液某炼油厂加氢裂化循环氢压缩机情况说明:该机组为沈鼓制造,原轴封配套的进口干气密封,自装置2004年下半年开工以来,机组两次停机,密封损坏共更换密封4套;2007年3月因密封故障机组紧急停车,更换密封;2008年2月因密封故障机组紧急停车,更换密封。事故原因:密封气存在带液的现象,进口密封摩擦副采用的硬对硬组对,抗干扰能力不足。处理措施:国产化将摩擦副更改为硬对软组对,提高密封本身的抗干扰能力;在主密封气气源进气管线增加脱液装置,将主密封气管线的电拌热更改为蒸汽拌热,提高主密封气的进气温度。使用效果:2008年按上述措施处理后,在大修期间更换密封,直到2

6、011年大修期间,正常运行了一个大修期,更换新密封后运行到现在,未因密封问题出现停车检修。13干气密封常见问题——机组平衡系统故障14案例分析——机组振动过大造成密封损坏15案例分析——机组振动过大造成密封损坏16干气密封常见问题——浮动密封圈17干气密封常见问题——浮动密封圈18干气密封常见问题——浮动密封圈19定位面太窄,垂直度无法保证,机组每旋转1圈,静环补偿一次,密封圈与弹簧座蠕动一次。造成密封圈磨损。1、更改定位面,采用前端的轴端定位;2、对推环表面进行处理,提高表面粗糙度,减小磨损。20案例分析——温度突变简介:某化工厂厂乙烯压缩机,机组正常运行两年

7、左右,两端密封突然同时失效,密封环损坏。原因:因冬天温度较底,操作人员出于好心将密封气的加热器开启,因温度突变造成密封环炸裂。21案例分析——污染物概况:*机组2005年11月启用,到2009年初密封出现了3次失效。*原控制系统主密封气只有常规的过滤单元。*加热器功率12KW,只能简单的开关控制,只在机组运转时使用。失效原因:*液态三甘醇可能被工艺气带入输气管道并进入干气密封腔体。*密封气中可能含有一定量盐成分。*密封气中可能含一定量水分。解决措施:*增加气源预处理系统。*配备独立的增压系统。*增加加热器功率。22案例分析——污染物引起补偿机构卡塞概述:机组正常

8、保养后,静压测试非驱动端

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