塬16―85井井控险情处置浅析.doc

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1、嫄16-85井井控险情处置浅析摘要:嫄16-85井钻井中发生溢流,处置过程中出现开井循环,随意放喷泄压、压漏地层等一系列失误,最终注水泥弃井,损失巨大。本文通过对处置过程的分析,得出我们发生井控险情处置应该汲取的教训。关键词:溢流;压井;堵漏1基本数据嫄16-85井由胜利高原钻井公司某钻井队承钻,是长庆采油五厂黄3区块的一口采油骨架井,目的层延长组长8,位于宁夏盐池县大水坑镇东风村,该井设计井深2786.63m,设计方位58.20°,设计位移376.94m,最大井斜10.50°,造斜点600m。险情发生井深:2595.98m,为多层系深层开发井。井口坐

2、标:纵4132906.37,横364278.44.64,地面海拔1636.30mo实际井身结构:少244.5?LX385.00m/少311?LX385.00m+f222?LX2595.96mo钻具结构:4215.9?LX0.30m+7LZf172X8.40m+431X460X0.5m+§211STAB+3159DC无磁+g165DCX15根+少127DPX241根。钻进时钻井液性能:密度1.05g/cm3,粘度:38So井控设备为2FZ28-35防喷器、FKQ3204B远控房、2JG35节流管汇及YG35压井管汇,二开前防喷器试压10.0MPa,稳压1

3、0分钟,压降0.3MPao2嫄16-85井溢流过程2010年5月25021:30钻进至井深2596.96叫地层延长组长6。发现溢流,井队停泵关井,关井套压:OMPa,22:00套压上升至2.5MPa,立压:OMPa。3嫄16-85井溢流原因该井位于古峰庄油田,上部长4+5层已开采数十年,接近衰竭,采油厂已弃井,部分井当地老乡揭盖生产。本井溢流原因可能是长4+5井多次压裂施工,能量局部集中,形成小范围压力异常。4现场处置过程及分析(处置过程摘自采五向油田公司工程技术部的汇报材料)5月26日00:00汇报监督部和项目组,并于1:00组织人员配置加重泥浆进行

4、压井作业,共配置加重泥浆4罐,总方量110m3,其中第一罐密度为1.10g/cm3,粘度125s,第二罐密度1.13g/cm3,粘度120s,第三罐密度1.13g/cm3,粘度120s,第四罐密度1.13g/cm3,粘度120s,配置好后用170缸套小排量泵入,4罐打入后未返出,其间持续检测有毒有害气体,硫化氢:0,一氧化碳:2-4ppmo现场处置优缺点:%1未执行细则:关井立压为零套压不为零时,应控制冋压维持原钻井排量和泵压排除溢流。开井循环油气无控制大量侵入井内;%1配加重浆没有考虑地层的承压能力,没有在加重浆屮加入堵漏材料配堵漏加重浆;%1井内有

5、压力,打开防喷器,井内液体无控制喷出,井控险情加剧;%1配置加重浆必须控制基本性能特别是粘度和切力。5月2601:00因下雨生产水供应不足,井队被迫停止压井作业,实施关井,关井后,套压为2.7Mpa(±报1.7MPa),随后关井套压下降为0MPao现场处置优缺点:%1井漏后等停期间没有定时通过压井管汇灌泥浆维持环空液柱高度,减缓油气侵入;%1生产组织不力,预案内容不全,预案制订时外部环境是必须考虑的因索。5月26日10:00生产水到井,配备加重泥浆2罐60m3,两罐加重泥浆密度均为1.13g/cm3,打入后未返出,随后关井,其间持续检测有毒有害气体,硫

6、化氢:0,一氧化碳l-2ppm0现场处置优缺点:%1开井泵入重浆是小井眼动态压井,不适合本井且不符合细则立压为零,套压不为零的处置方法;%1处置过程屮坚持检测有毒有害气体,防护意识强。12:00套压显示为3Mpa,持续检测至16:30套压下降为2.5MPa,17:00开节流阀放喷2分钟,套压降至OMPa,关节流阀等加重堵漏材料。现场处置优缺点:%1套压在安全关井范围内不用放喷。放喷使井筒压力降低,油气更多侵入井内;%1上部井漏,可关井间断在钻具内泵入加重浆平衡地层压力,减少油气侵入。5月27日00:00加重材料及化工泥浆材料到井,2:00开始二次堵漏,

7、共配置堵漏泥浆4罐,100m3,密度和粘度分别为1.09/110,1.09/120,1.10/110,1.09/90,泥浆打入后返出物均为原油,堵漏过程中立压为2MPa,套压2.5MPa,关井后立压OMPa,套压为1.5MPao现场处置优缺点:%1井筒容积约93.8m3,配堵漏加重浆可考虑配适量,主耍将堵漏材料的浓度加大。%1通过环空灌加入有堵漏材料的加重钻井液,同时从钻具中注入加有堵漏材料的加重钻井液。加有堵漏材料的钻井液,既能保持或增加液柱压力,也可减小低压层漏失和堵漏,封堵漏层进行堵漏。%1井口有返出证明,堵漏取得初步成效,但没有坚持循环堵漏。4

8、:30二次堵漏失败,改用其他堵漏材料等药品。5月27日13:35,项目组(王克军,李新强),监

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