欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:52486345
大小:1.53 MB
页数:3页
时间:2020-03-28
《广东某电厂(1000MW)锅炉前屏过热器爆管的原因分析.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、InternalCombustionEngine&Parts·61·广东某电厂(1000MW)锅炉前屏过热器爆管的原因分析李冠华(广东粤电博贺煤电有限公司,茂名525000)摘要:近年来,超超临界火力发电厂机组投入建设不断增多,进入调试机组也随之增加。在调试过程中,锅炉“四管”爆管的事故屡见不鲜,导致推迟了机组投入商业运行的时间。本文主要针对某电厂前屏过热器二次爆管的事故,分析总结出原因,并提出防范措施,以防止同类型事故发生。关键词:发电厂;爆管;超温;前屏过热器1锅炉概况附近爆管,果断停炉。后检查发现此次爆管位置在前屏过锅炉型式:超超临界参数、变压直流炉、单炉膛、一次热器第7大屏(
2、左→右)第1小屏(前→后)第6根管(外→再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结内),该管已严重变形。具体位置在12Cr1MoVG与SA-构、#型锅炉,反向双切圆燃烧方式。锅炉型号:HG-3100/213TP347H异种钢焊口附近靠12Cr1MoVG侧,距离炉顶28.25-YM4。锅炉燃烧方式:八角反向双切圆燃烧,每台锅大包9m,距前屏过热器下弯头处4.7m,见图1。此次爆管炉配6层煤粉燃烧器,每层各8只,共48只煤粉燃烧器。有胀粗现象,初步判断为管子短期过热超温引起,怀疑管A层燃烧器配有微油点火装置,共8支,单支出力为内有异物堵塞。此次爆管处理情况为:将爆口处管子切割
3、120kg/h,还隔层配置AB、CD、EF三层大油枪,共24支,单重新更换。支出力为1350kg/h。2前屏过热器爆管分析2.1第一次爆管2.1.1爆管前运行情况1号锅炉于2016年1月20日进入整套启动阶段,1月21日6:30,锅炉整套启动首次点火,1月22日17:40,汽机完成冲转定速3000rpm,1月25日01:55,机组首次并图12016年1月26日前屏过热器第一次爆管爆口照片网,带初始负荷153MW,1月26日19:00,负荷505MW,水2.2第二次爆管煤比为6.94,过热度为17.32,给水流量1432.5t/h,主蒸汽2.2.1爆管前运行情况流量1418.1t/h。
4、#1机组协调方式,1A/1B引风机动叶开度1号锅炉于1月31日05:50锅炉再次点火,2月1日43%/36%、电流239A/236A,1A/1B送风机动叶开度20%/18:30,#1机组协调方式,负荷稳定在985MW,1A/1B引风17%、电流55A/56A,炉膛压力-112Pa,总风量2104t/h,主机动叶开度78%/71%、电流676A/684A,1A/1B送风机动叶汽压力12.13MPa,A侧末过出口温度:574℃,B侧末过出开度64%/67%、电流123A/122A,炉膛压力-104Pa,总风量口温度:578℃,A侧再热出口温度:581℃,B侧再热出口温3000t/h,A侧
5、末过出口温度:584℃,B侧末过出口温度:度:582℃。581℃,A侧再热出口温度:589℃,B侧再热出口温度:2.1.2爆管异常过程582℃。水煤比为7.14,过热度为29.32,给水流量2890.5t/h,1月26日19:00:54#3炉炉膛压力突然冒正压至主蒸汽流量2948.8t/h,主汽压力25.93MPa。540Pa;机组负荷505MW开始下降,锅炉总燃料量由2.2.2爆管异常过程204T/H增加至227T/H,1A引风机自动跟踪炉膛负压,电2月1日18:30:24#1炉炉膛压力突然冒正压至流由239A增加至258A,1B引风机自动跟踪炉膛负压,电560Pa;机组负荷985
6、MW开始掉负荷,锅炉总燃料量由流由236A增加至251A,1A/1B送风机电流由55A/56A,394T/H增加至407T/H,1A引风机自动跟踪炉膛负压,电自动增加至65A/67A。流由676A增加至698A,1B引风机自动跟踪炉膛负压,电1月26日19:01:16,A侧末过出口、A侧高过出口汽流由684A增加至690A,1A/1B送风机电流由123A/温开始快速下降:B侧末过出口、B侧高过出口汽温快速122A,自动增加至132A/131A。上涨,#1炉炉管泄漏均显示炉管泄漏报警。异常发生后,2月1日18:30:46,A侧末过出口、A侧高过出口汽温现场立即组织检查,发现在炉右侧60
7、m靠近锅炉中心线开始快速下降,B侧末过出口、B侧高过出口汽温快速上位置,炉膛看火孔处传来炉内异响,确定为炉管泄漏声音。涨,#3炉炉管泄漏均显示炉管泄漏报警。异常发生后,现通过声音位置及壁温超温报警,初步判断炉管泄漏位置为场立即组织检查,发现在炉左侧60m靠近锅炉中心线位前屏、后屏过附近受热面管泄漏。置,炉膛看火孔处传来炉内异响,确定为炉管泄漏声音。通2.1.3爆管位置确认过声音位置及壁温超温报警,初步判断炉管泄漏位置为前锅炉第一次爆管,发生炉管泄漏报警后就
此文档下载收益归作者所有