大型铸锻件齿轮裂纹原因分析及改进- .pdf

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1、大型铸锻件齿轮裂纹原因分析及改进河北天择重型机械有限公司(fibril056200)赵燕燕零部件材质、结构的不同,对热处理后的形360一一I变影响极大,严重时会出现裂纹等缺陷。现就一起热处理事故进行分析,在满足使用性能的条件一下,从热处理的工艺角度出发,对大型铸造齿轮0调质后,出现严重的淬火裂纹。对开裂原因进行分析,发现PAG淬火冷却介质冷却速度改变影响较董{謇f●大,通过调整工艺参数,综合各个生产环节进行分析,改善并提高大型铸件质量,为后续大型铸锻件的热处理提供参考。图1齿轮基本尺寸齿轮加工工艺流程为:外委毛坯(正火态)一粗车时从齿轮上取样做材质化验,具体化学成无

2、损检测一粗车一化验一热处理一无损检测一精分见附表。与标准对比,材质成分合格。车一滚齿一插键槽一装配。毛坯主要化学成分(质量分数)(%)1.齿轮的基本参数及加工情况元素CMnSiSPCrMO(1)齿轮为人字齿铸造大齿轮(见图1),材质为ZG42CrMo,法向模数/7/=16,齿~Z=170,标准0-38O.600.300.8O0.2O值~——≤0.035≤0.035——净重18.1664t,调质硬度为280~310HBW。0.451.O00.6O1.2O0-3O(2)齿轮毛坯返厂后进行超声波检测,结果实测0值.400.700-39O.020.021.160-2O合格。

3、于255MPa、420MPa及GJB1694—1993规定的不小4.结语于68HRB的要求(见表3)。薄壁深腔零部件采用PAG介质固溶处理后的残表3PAG淬后薄壁深腔零部件力学性能测量结果留应力较小,残留应力值为10~40MPa;经PAG介介质屈服强度/MPa抗拉强度/MPa硬度HRB质固溶处理后的尺寸变形量较水介质减小;采用l5%PlAG257.6534.777PAG介质固溶处理方法可以使表面与心部的降温速从尺寸变形量上看,PAG淬后,薄壁深腔零部度一同变慢,减小了温度梯度,从而减小了残留件垂直变形量≤0.02mm(见表4)。应力值。表4PAG淬后薄壁深腔零部件的

4、尺寸变形量测量结果综上所述,针对薄壁深腔零部件选用PAG介质内容技术要求水淬后(机械加工)进行淬火,可以控制残留应力,提高尺寸加工稳垂直变形量/mm0.020.010定性,满足设计性能要求。MW(20130704)争⋯热152.热处理工艺的制订以及执行结果在剧烈的介质中完成,会产生较大的应力。而对(1)相对于以往处理的工件,该齿轮尺寸于大型铸件来说终冷温度不宜过低。事实上,根据现场齿轮的温度测试,工件终冷温度在100℃以大、吨位重,为了避免过大的热应力,要求齿轮下,对于这样的大工件来说确实温度过低了。低温装炉,控制加热速度,并且采用了阶梯式加热。最终制订的热处理工艺

5、如图2所示。(3)回火不及时为了保证PAG淬火冷却介质原液的充分回溶,因此淬火与回火之间的停留时

6、间较长,造成组织应力没有及时消除。由于以上原因的综合体现,导致齿轮淬火后的600650/均一应力较大,且没有及时回火消除应力,从而造成<8oo?/h2l温5淬火开裂。24.解决方案工件出炉淬火冷却介质采用浓度为10%的PAG根据分析结果,淬火介质冷却速度增大为主水溶性淬火冷却介质,冷却时间为30min。要因素,若要降低冷却速度,则需增加原液或提(2)工件回火完毕降温至约40℃时,采用便高温度,但由于冷却池容量较大,调节浓度需要携式硬度计进行硬度检测,在齿轮的周圈共测6个

7、大量成本投入,所以决定从相关联的因素进行调点,硬度为288~295HBW,符合技术要求。节,以降低冷却速度影响。但对齿轮进行外观检查时发现,在齿轮的外圆(1)降低工件的淬火温度当气温较低、PAG出现了多条淬火裂纹,经渗透法检测,个别裂纹淬火冷却介质的温度低于10℃时,根据降温幅最长达到150mm,粗车去掉氧化皮,超声波无损度,将淬火温度降低10~20~C,来降低PAG淬火冷检测到裂纹深度达10~15mm,已经超出了齿轮的却介质冷却性能提高的影响,并在回火时适当降余量,由于是关键部位,无法进行焊接修复,直低温度,保证硬度要求。接判报废。(2)缩短冷却时间,提高终冷温度

8、在PAG淬3.淬火裂纹原因分析火冷却介质温度低于平常使用温度时,冷却系数对此结果进行了整体的分析,最后认为热处理按降温幅度调整为正常的3/4~4/5,防止工件终冷工艺考虑不周全,使得齿轮在处理过程中产生了温度过低,造成较大的应力聚集。较大的应力,并且没有得到及时的消除,从而导(3)及时对工件进行回火处理淬火冷却致开裂报废。主要的失误有以下几点:后人工采用干净的扫帚等工具迅速将工件上的原(1)PAG水溶性淬火冷却介质冷却性能考虑液清理,使原液回池回溶,对工件的外观进行检不足PAG水溶性淬火冷却介质冷却性能不但受查,无裂纹等缺陷后装炉及时回火。浓度影响,受温度影响也

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