凝结水泵故障分析及对策.pdf

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1、中国国电九江发电厂(江西332000)叶明锄徽臀I.,苎LtJ篇/If_1fⅢ/1_

2、_⋯。fII摘■】针对国电福州发电有限公司l“机鞋结水幂运行中存在三个重太故障.展开7原因分析,制定和实施T切实可行的处理对麓,取得T理想效果。【关键词】振动轴承温度金属犀擦分析砷箍一.前言国电幅州发电有限公同I。机世L海汽轮札l生产的超临界奔最山600MW.次lIi问再热、川自【叫排汽,凝“式汽轮机.{。2007年投P:惩行。I’扎世L十有两台100%容毡的.山i.I=阳水泵仃限公司制造nqIOLDTNB4PJx型立式离心式多级凝结水泉,转速均480r/m

3、in、采她有4级.甘级叶轮为双l峨走叶轮,导溘器为螺旋形趣流道导流壳,3个次级叶轮为单啦㈣向排列的斜流泵结构,泵的h郑设计有推山i采球轴最,&壁_:}

4、j廿轴向推力.磊内设il仃’F衡鼓装置。F衡部"轴向椎力.首级叶轮璇计为双啵式IIf轮既防止艇q:汽蚀,业械小最的轴向推山,泉内汪设i卜柯多个水润滑轴堆H艰受采运{I时转千的径向力,电动"L通世弹性4*轴器qE动凝结水泉。二、故障现象l’机凝结水泵运行中存在三个重大故障.。是运行巾1’机凝结水泵电动帆上部振动过凡,径向振幅曲0L2mm.而☆Ⅱ造厂规定i耋泉运行振幅要小于o08mm,一是惟力滚珠

5、轴承运行温度过高,运行温度为72c衙制造J规定允许最高运行温度为70℃。三是运行巾I。肌·疑结水泉内部有金属摩擦声。造此缺陷绗I’札凝}~小采安争经济运行带来了},九碰怫.也给I。HL#I安套

6、^济垭什带米最凡隐患。I。机姓结水采运行rIi仃往的·十重大故障必须蟮fn解I止.回电JLfl=发电厂通过招投标J二20I午2月乐接r解决囤电锔州发电冉限公司1’机凝结水采运行·Ii仃件。个莆大胜障的任务。三.原因分析针对凝结水泉运fTil一忭佧一个最太一位障世,Ir朦同盎找和分}F二.n-I。"L纽进行c级幡他的期间对1Ⅳ机凝结水采进行1+】盒盘.彘

7、得如下问题。I)拆卸艇‘,电动¨LⅡX轴替传动螺+t后,竹i虫城运fU曲机.电动HL蛾太振幅【J02mm,札然.电动机水斗振动达到忧秀水·F.排j辕了电动肌奉身造成l。肌凝结水泵A电动机L目胍动过k的nr能。2)愉件泉与电动Hl转千的联轴器rli心蝙莘,啦现iIi心偏摹过k.删用方m最大偏莘为06mm.最九张VI为【】54mm.k火趟{Hr怀准值(标准值:叫胤≤0(16mm怅II≤004ram】迷1:要址上次大f}时.毹’0电动机转十的Ⅱ*翱I器拽中心后.拧紧电动#L废心螺性的方法小正确.‘【起电动HL发_:位移造成的。㈤时,拧紧}U动机底Ⅲ

8、螺性".卫木埘泵‘j电动HL转r的联轴嚣‘{i—L世fr监fⅪ缸矗,导致采与电动机转rn0联轴器小心立他过,kill]题术被筮耻.而陡拖箍。3)L轴乖摩内聃打晰}*与推山滚蛛轴乐外瑚配舟竹间隙¨I_'I隙世太.实删川隙为0I8ram.导致泉。I。熙::黑591⋯十剐日、、m~【、”I⋯u一l硎电力翘用税御●“’,Ⅲf^一‘““n¨'Ⅳ转子与泵定子的同心度偏差过失为012mm,采转于与衡套和平衡鼓之间不断发出的异常的金属摩擦声。泵定子的同心度最大允许偏差为005ram。4)推力滚珠轴承磨损严霭.弹道和滚珠表面毛四,对肇糙.实测游隙过大,是轴振过

9、大的原因之-o”更换推力滚珠轴承、上轴承室.平衡套平衡5)平衡套和平衡鼓磨损严重.配台间隙过太,实鼓.导轴承和导轴套。蜊问隙为2mm,设计值为05mm。6)导轴承磨损严重,与轴套配合间隙高述075ram,超过丁标准值(标准值为015—040mm)。7)导轴套与恃动轴配合间隙选020ram.超过T标准值(标准值为003~005mm)。从解体查到的问题分析;】)运行中1’机凝结水泵电动机卜部振动过夫.原因是襞与电动机转子的联轴器中心偏差过大.加之导轴套与传动轴配合间隙过火.使得导轴套安装在传动轴上后.导轴套与传动轴中心线偏差大.导致泉与电动HL轴

10、系动平衡破破坏,造成运行中泵与电动肌轴系振动大.引发推力滚珠轴承润滑油油膜一定程度的破坏,造成润滑效果不佳,引起推力滚珠轴承磨损。加之上轴承室内壁有磨榀.与推力滚珠轴承外圈配合有过大间隙,使得组特后泵转子与泵静子的同心度偏差过大.部引起平衡套、平衡鼓和导轴承磨损.随着推力滚殊轴承,平衡套和平衡鼓,导轴承磨损严重.叉促使泵与电动机轴系振动加剧.泵与电动机轴系振动大,f刚度相对较差的电动机上部反映出来,从而导致凝结水泵电动机上部振动过大。2)椎力滚珠轴承运行温度过高.原闻是泵与电动机轴系振动火,既导致推力滚琳轴承润滑汕油幢一定程度的破坏.造成润滑

11、油润滑效果不佳.叉导致平衡套和芈惭鼓磨损严重.两者径向间隙园磨损增加过大,造成乎撕鼓平橱轴向推力能力下降.推力滚珠轴承承受的轴向推力相应增大.使得推力滚珠轴承运行温

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