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时间:2020-03-27
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1、2362013年第6期聚合釜用机械密封泄漏原因分析及处理方法崔小红(齐鲁石化公司氯碱厂255400)摘要:聚合釜为聚氯乙烯装置关键设备,针对聚合釜在运转过程中轴封出现的泄漏现象,通过在生产及检修过程中理论与实际的相互验证、摸索,总结出聚合釜用机械密封泄漏原因及处理方法,并提出了确保设备稳定运行的一些维护管理措施,使装置达到了经济运行的目的。关键词:聚合釜轴封泄漏检修聚合釜为PVC装置的关键设备,多种易燃易爆、剧毒的化学内全部润滑油。进行气密,并保压两个小时后,未发现异常,密封品在其中进行聚合反应,因此,轴封直接影响着树脂
2、生产效率、油罐内油位亦未发现异常。加水试车(即加载试车)1小时,观察装置运转稳定及安全生产。通过这几年出现的聚合釜轴封泄漏密封油罐油位正常,次日早晨6:30左右投料,观察密封油罐油位现象,从其结构上分析泄漏原因,采取措施维持生产,对泄漏的未发现异常,到8:00左右再次检查发现油位有轻微降低,但不明轴封进行了检修,并对日后生产提出一些维护措施。显,到10:00左右,再去检查时发现机械密封上油罐油位已到了下限以下,此泄漏量太大,已远远超过机械密封所允许的泄漏一、聚合釜轴封运转状态量,因此需再次更换搅拌机械密封。(注:此处更换
3、下的机械密封用F135B2作为代号)年产37万吨聚氯乙烯的2#装置是在2004年新建的,自投在第三天早4:00左右更换完毕,气密试验,加水试车正常产后,经过不断完善操作,优化工艺生产,装置设备基本上处于后,6:30左右投料,经过长时间跟踪检查,至第一釜料放料后,检满负荷状态,聚合釜的搅拌轴长有12米,直径235mm,下部有查轴封密封系统未发现泄漏等异常。径向支承。搅拌桨叶:3层2叶平桨直径2070mm,自重较大,聚2、对两套机械密封进行解体,原因分析:合釜上封头处利用滚动轴承控制其径向偏摆及轴向力,而在聚对两套轴封大的部
4、件进行检查,发现合釜内部则无任何支撑,整个搅拌器处于悬吊状态。另外,由于F135B1机械密封如图1所示,动环摩擦面有磨损。主要原工艺的要求,搅拌器在不同的阶段转速变化也较大(70-91r/因是动环(石墨)有轻微变形,导致动静环磨擦面之间压得过紧,min),同时在生产过程中有一定的VCM单体挥发出来,使釜内突出部分干磨擦,磨损加快(突出部分磨损加剧),从而缩短了机气相部分呈酸性,可以说聚合釜轴封的工作条件非常恶劣。2011封使用寿命。同时由于原密封O环使用材质为丁腈橡胶,虽然这年4月,1台出现了明显的泄漏,且有加剧现象,对
5、装置的稳定运种材质耐热、耐磨、耐腐蚀,但是因为聚合釜上面气相大部分是行形成了巨大的威胁。氯乙烯气体,丁腈橡胶遇见它会硬化。F135B2机械密封通过检查未发现有明显损伤及磨损。动静二、轴封结构图及工作原理环完好,密封面无肉眼可见痕迹,其余地方未发现有崩边及伤痕;密封圈完好,未发现有失弹及老化溶胀等现象;弹簧无变形1、轴封结构及失弹等现象。同时检查其余零件未发现有磨损及碰撞痕迹。同轴封为集装式双端面小弹簧机械密封,两个动环、两个静时用平面检查仪器打光谱对密封面进行镜面检查,发现密封面环,10件密封圈,2件油封,1套推力轴承。
6、密封O环材质为丁腈有变形。因此判断为该机封总成失效原因为密封面变形。该封出橡胶(后来改为FKM),动环材质为石墨,静环为碳化硅。厂日期为2007年2月3日,由于该机封轴径较大,密封面变形2、轴封的工艺流程图原因应为放置时间过长导致。轴封系统配有独立的密封液和润滑液循环系统,由油罐、齿基于以上分析得出这两套机械密封的失效原因为:轮泵、返回阀、液位计等组成恒压的循环系统。设有油位低报警2.1使用时间长,机封属于损耗件,动静环正常磨损。联锁系统,油位L-(1)低于70%时系统报警,以利于保护轴封。轴2.2存放时间长,易导致动静
7、环发生变形,密封摩擦面失效。封密封液为32#抗磨液压油,从上密封油罐的加油口加入润滑2.3密封环材质选择没有针对工况,密封环易硬化。油,靠系统压力进入下密封油罐(液位控制在100%),然后通过油泵加入轴封的下部,从上部流出至密封油罐,这可使密封液充四、预防措施:满密封腔,保护轴封不过热,带走与轴套摩擦产生的热量,保证轴封不超过最高使用温度,延长轴封寿命。在与轴封厂家技术人员交流时,我们提出了以下预防类似事件的措施:三、轴封泄漏现象、判断分析及处理措施1.降低存放时间,使用前2个月左右进货,若提前很长时间发货的情况下,由轴
8、封厂家派技术人员对存放机封进行定期检1、轴封泄漏现象查,或将机封发回该公司检查。2011年3月该聚合釜油位报警联锁系统报警,经过工艺、设2.严格检查机封各部件的生产、装配质量。备及电气、仪表人员的现场检查,发现密封液油箱液位出现下降3.建议将密封O环的材质由丁腈橡胶改为氟橡胶,减少密趋势,由100%降至70%。加满油
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