牛东102井钻遇破碎带泥浆体系的研究和应用.pdf

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1、囊瓣黧羹纛瀵羹嚣翼鬻黧震瓣熬鬻絮鬃鬻寨鬻黧鬻羹黧瓣鬻鬻羹鬻瀵羹●●——疆囡牛东102井钻遇破碎带泥浆体系的研究和应用谭春张文斌姜鹏飞边美娟(中国石油渤海钻探第四钻井分公司,河北任丘062550)摘要:针对牛东102井五开井段钻遇破碎带,并引发卡钻事故,为了确保下步施工安全。通过多组实验对比和在现场实际运用相结合,研发了一种高粘切、抗高温的钻井液体系。该钻井液体系在破碎带划眼期间使用的结果表明:其携砂能力强,流动性好。1牛东102井地质及储层概况牛东102井,地理上位于河北省雄县东部,区域构造上位于冀中坳

2、陷霸县凹陷牛东断裂下降盘牛东潜山带,五开(5987—6043米)为雾迷山组;地层岩性主要为巨厚层的浅灰、灰色白云岩夹浅灰色硅质白云岩。雾迷山组储层白云岩发育,泥质含量低,横向稳定,是牛东潜山的主要储层。碳酸盐岩储层有晶间孔、溶孔、溶洞、构造缝、溶蚀缝和缝合线等6种储集空间。牛东1井钻探证实,埋藏深达5600m以上的深潜山也发育良好的储层,具有孔隙、裂缝双重介质特征。2五开泥浆配方实验2.1抗高温高压钻井液配方:3%般土浆十0.2%KOH+2%SMP-lI+2%LI-IJS一3+3%FD一1+3%KJAN

3、+1.5%Redul一22.2用该泥浆体系实验数据(如表1)实验现象:各种材料的水溶性都很好,钻井液流动性良好,热滚后流动性能仍然优良,整个实验过程中均无气泡产生。实验分析:钻井液在2200C下热滚16tJ、时后,具有较低的粘度,静切力也比较高,具有较好的流动性和悬浮能力;70℃中压失水2.8mL,在160-180℃,3.5MPa下,得到的高温高压失水16.8mL。以上说明该体系具有良好的抗温性和抗老化能力,能够满足牛东102井五开钻井需要。3五开卡钻过程五开采用涡轮+孕镶金刚石钻头钻进,4月29日19

4、:00-21:30井口测试涡轮。4月30Et13:00下钻到底,开泵循环调试涡轮,15:00调试完毕,16:00测后效后开始试钻,钻进参数:钻压10--50KN、顶驱转速50r/min、泵冲60冲纷钟、排量16坍、泵压23MPa;钻进扭矩11KN·riO-,施工正常。17:30钻至井深5995.00米(进尺2.00米),突然泵压由23MPa涨至30MPa,扭矩由11KN·m涨至26KN·m,顶驱蹩停。I立即降泵冲倒划上提,倒划至5993米正常后,卸立柱,开泵60冲,继续倒划。19:00倒划至5988米时

5、,顶驱又蹩停(中途多次泵压升高至30MPa,立压和扭矩不稳,最高扭矩26KN·m),泵冲降至10冲纷钟,立压升至30MPa,蹩泵、井I=l失返、振击器不工作、提放转无效、钻具被卡死。4处理卡钻过程泥浆的优选4.1泥浆处理剂的优配表2是渤海钻探钻研院提供的实验配方及得到的实验数据:我们根据钻研院提供的数据,决定选用第三种配方处理泥浆。我们将五开泥浆作为基浆,然后把处理剂按上述比例配制成胶液慢慢加人。从而达到将全井泥浆性能达到携带和悬浮表1钻井液性能该钻井液在常规性能流变参数160-180℃220℃下热滚1

6、6hFL/泥饼PHn6n3AVPVmPa.YPYP/PVG10。/rrrm,/泥饼后实验600300200100mPa.sSPaG10’2.8/0.5915863O07.570.50.10/516.8/2表2泥浆配方实验娥PVYPGelAPIHI田P.配方条件mPa.sPaPa/Paml老化前251693/6.5730井浆180℃/16h老化后141130.5/1.57.430老化前49252417.5/21.57.8井浆+0.1%Driscal+2%SMP一1+I。/搐F+1%Soltex180℃/1

7、6h老化后3722159.5/188.424老化前50331724/25.66.8井浆+0.2%Driscal+2%SMP-I+I%SF+1%SoLtex180"C/17h老化后34142010.5/23.57.522老化前65303520/257.1井浆+0.2%Driscal+2%SMP一1+1%SF+1%Soltex+1%KJAN180"C/18h老化后48252312/21.56.418老化前46281824/25.56.1井浆+0.2%Dfiscal+2%SMP-1+1%SF+1%Soltex

8、+1%KJAN180℃/19h老化后48291922/22.57.3192015年4月托善警蹭I173大砂子的要求。表4处理后的钻井液性能4.2现场泥浆性能表3钻井液性能粘中压失初终密度36100200300600HTHP度水切1.08559.6/0.557131924442.56I.08748.8/0.5101827356548.519/21.08697.2/0.515162533406161219/21.08825.8/0.515273

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