液环真空泵机械密封频繁失效分析及处理措施.pdf

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1、石油和化工设备-102-安全密封2017年第20卷液环真空泵机械密封频繁失效分析及处理措施123何永亮,邢志鹏,尹石庄(1.中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂,吉林吉林132021)(2.吉林化学工业进出口公司,吉林吉林132021)(3.中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司合成树脂厂,吉林吉林132021)[摘要]某石化公司精制装置液环真空泵含有极度危害介质,在某一次机械密封泄漏更换机械密封后出现频繁泄漏现象,影响泵的安全和经济运行。本文对液环真空泵的工作原理、运行特点进行了阐述,提出并实施了真空泵机械密封改造方案,指出旋转机械是石化行业设备专业技术人员日常管理

2、和检维修重点,应该综合考虑机械密封失效原因,只有延长机泵运行周期,才能保证设备及装置的长、满、稳、优、安运行。[关键词]液环真空泵;机械密封;失效原因;处理措施某石化公司乙烯配套装置采用国外主流工艺包,生产大宗化学商品,是国内生产该化学品的主要生产基地。P-502为T-6019塔真空泵,德国斯特林两级双支撑液环真空泵,两侧均采用单列深沟球轴承。介质:少量轻组分有机物+水蒸汽+空气,真空度:0.3066/1.16bar,流量:65.8/98.7kg/h,吸入压力:0.031MPa(A),排出压力:0.16MPa(A),工作液温度要求低于25℃,工作液冷却温度要求-8℃。图1真空泵产

3、品图液环真空泵与其它类型机械真空泵相比具有以下优点(见图1):结构简单,维护方便;可靠T-6019塔负压操作的要求,将E-4219的不凝气抽至性高,一般三年换一次机械密封;制造精度要求含氰火炬,见图2。较低,一般机械厂即可加工泵配件;结构紧凑,占地面积小;泵的转数较高,一般可与电动机通过膜片联轴器直联,无需减速装置;结构尺寸较小,可获得较大的排气量,占地面积比其他机械真空泵小很多;抽送(压缩)气体基本上是等温的,即压缩气体过程温度基本无变化,故可以抽除易燃、易爆的气体或汽液混合物,多用于石油、石化等易燃易爆危险场所。由于泵腔内无金属直接接触的磨擦表面,转子和定子之间存在间隙,正常

4、运行无磨损,无须对泵内转子和定子进行润滑。转子和定子之间的密封可由机械密封来完成,载荷低且无轴向力,机械密封运行周期较长,正常运行可达三年以上(API标准);吸气均图2工艺流程匀,工作平稳可靠,操作简单。1故障现象作者简介:何永亮(1986—),男,吉林省吉林市人,2010年毕业于西北大学过程装备与控制工程专业,工学学士,工程师。长期P-502工艺流程:将T-6019塔抽真空,以满足从事炼化设备管理与检维修工作。第8期何永亮等液环真空泵机械密封频繁失效分析及处理措施-103-2016年5月1日,P-502A非驱动端机封滴漏,整个圆周外边磨损(见图5),轴承箱有轻微磨损拆检后发现机

5、封石墨动环摩擦副窄面有两处磨损(见图6),其他部件均完好,当日对轴承支架进(见图3),密封圈、弹簧座等其他部件均完好,行喷涂,更换改进后的机封一套,轴承一套,投当日更换机封一套,轴承一套,投入运行。同时入运行。通知厂家对机封进行改进,要求对机封动静环材质进行改进,调整端面比压,增设端盖密封垫。图5动环磨损图3动环磨损2016年5月6日,P-502A非驱动端机封再次出现滴漏,拆检后发现,仍是机封石墨动环摩擦副窄面有多处磨损(见图4),其他部件均完好,当日更换机封一套,投入运行。图6轴承箱磨损2016年6月22日,P-502A非驱动端机封再次出现滴漏,请示上级后,决定对机泵整体拆检,

6、对泵轴进行校核,发现该泵轴机封处径向跳动为0.15mm,超过机封允许值0.05mm。机封石墨动环摩擦副窄面仍有多处磨损,其他部件均完好,当日更换泵轴一根,两侧机封两套,轴承两套,回图4动环磨损装完毕后,进行加水试漏,未发现泄漏。2016年6月1日,改进后的机封送至装置,厂2016年6月23日,对P-502A进行现场安装调家只对石墨动环材质进行升级,由原国产M158石试,14:30进行充水试漏,驱动端机封泄漏,拆检墨改为进口石墨。后发现静环O圈尺寸偏小(见图7),静环容易脱落,处理后进行回装。15:40再次充水试漏,仍2016年6月17日,P-502A非驱动端机封再次出然是驱动端机

7、封泄漏,拆检后发现机封压盖装配现滴漏,拆检后发现,机封石墨动环摩擦副窄面石油和化工设备-104-安全密封2017年第20卷未到位,现场加工压盖垫片,于18:30充水试漏,25℃),引起泵内压力的方向和大小发生周期19:30启泵,运行正常。性、急剧的变化,产生水锤现象,使金属表面损坏或者造成动静部件之间非正常磨损。液环真空泵叶轮汽蚀后,如果巡检发现不及时,很可能造成叶轮破坏,就会磨损其两侧的分配隔板,产生泵体振动和过热现象,对泵的安全稳定运行构成严重威胁;使叶轮的平衡受到破坏,由于

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