氨分解克劳斯硫回收系统操作运行总结.pdf

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1、·82化工设计通讯ChemicalEngineeringDesignCommunications第38卷第1期2012年2月氨分解克劳斯硫回收系统操作运行总结黄长胜1,李成锋1,王晓亚2,周春艳2(1.山东兖矿国际焦化有限公司,山东兖州272100;2.兖矿国宏化工有限公司,山东邹城273500)摘要:介绍AS净化系统流程及操作控制,总结影响系统稳定运行的因素,找出了重点控制指标,公用工程介质立足其他项目进行资源共享,达到稳定运行的目标。关键词:克劳斯;氨分解;操作要点中图分类号:X784文献标志

2、码:B文章编号:1003—6490(2012)01—0082—03OperationSummaryforClausAmmoniaDecompositionSulfurRecoverySystemHUANGChang—sheng1,LICheng—feng1,WANGXiao—ya2,ZHOUChun—yan2(1.InternationalCokedCo.,Ltd.inYankuangGroup,YanzhouShandong272100,China;2.GuohongChemicalCo.,Lt

3、d.inYankuangGroup,ZouchengShandong273500,China)Abstract:IntroduceASpurificationsystemprocessandoperationeontr01.summaryfactorsinfluencingonthesystemsteadyoperation,findoutthekeycontrolindicators,andutilitysystemaresharedbyotherprojectstOachievestableo

4、peration.Keywords:Claus;ammoniadecomposition;operationpoints作为焦化煤气净化的一种,AS流程以其操作费用低,所需换热设备少,对于不需要精脱的焦炉煤气用户是较好的选择。我们公司的焦炉煤气净化就选用了初冷器加电捕、鼓风机、AS法脱除硫化氢和氨,然后串脱苯的净化工艺。在具体的生产实践中,由于气体质量无法满足焦炉气制甲醇的需要,后来增加了栲胶常压脱硫装置。作为AS流程的重要组成部分,脱酸蒸氨后的酸性气体处理也至关重要。这里介绍一种克劳斯硫回收系统

5、,也是系统的配套环保设施。在运行初期由于酸性气质量不合格等原因,存在运行不稳定,设备腐蚀大,开停车多等问题。我们通过摸索,进行优化和强化操作,较好地控制系统腐蚀,达到稳定运行,提高硫磺回收率和尾气质量的目的,这是我们实际生产经验的总结。1工艺流程简介由脱酸蒸氨装置来含氨及HzS的混合气,经压力调节后进人克劳斯炉,采用部分氧化法,H。S与燃烧生成的SO。进行克劳斯反应,生成元素硫,整个反应为放热反应,炉内高温主要依靠化学反应热来维持,当混合气中H:S含量较低,放出的热量不足以维持反应所需的温度时,尚

6、需向克劳斯炉通入少量煤气,以维持反应所需的温度。由克劳斯炉排出的高温过程气,经废热锅炉对其余热进行回收利用后,连续进入两级克劳斯反应器,重复进行克劳斯反应,生成元素硫,硫的回收率约为96%;再经硫冷凝器(31W07/08)、硫分离器(31F01—04)分出液硫,尾气送入荒煤气管道。2氨分解硫回收系统操作规定(表1)3工艺检测及调控要点(1)克劳斯炉正常操作时,燃烧室的空气与煤气的流量调节,在一般操作温度压力条件下,以尾气CO可测出,O:不可测出为依据进行调节,并通过调节煤气量使克劳斯炉催化床温度在

7、收稿日期:2011-10—10作者简介:黄长胜(1971一),男,山东滕州人,高级工程师,山东兖矿国际焦化有限公司副总工程师。第1期黄长胜等:氨分解克劳斯硫回收系统操作运行总结·83·1000~1100℃。克劳斯炉控制系统的比例自调及需氧分析仪目前不能正常工作,在实际生产中摸索酸气与热空气、煤气与冷空气的最佳反应比例。表1硫回收系统技术指标(2)如果克劳斯炉催化床温度低于900℃,改为预热生产,酸性气退出,要增加入炉煤气量,与此同时空气通过比例调节器与煤气按一定比例相应增加,直到炉温正常。当炉温达

8、到1050℃时改为混合或余气生产,为防止积炭,混合生产时间尽可能短。(3)进克劳斯炉酸气中的H。S含量正常控制在10%以上(质量百分比)。4岗位操作4.1一般操作(1)中控室每小时检查调节各处温度、压力、流量、液位,使之符合技术规定值,需调节的应及时与现场联系,高低压废锅液位自调必须投入正常使用,严禁出现高液位运行。(2)现场定时检查设备润滑运行情况,发现漏点及时处理。(3)废热锅炉每班排污一次。(4)定时检查各管线有无堵塞,硫管出硫状况是否正常。(5)定时定量向锅炉供水处理槽投药

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