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时间:2020-03-26
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1、固体防蜡器现场应用效果的评价方法探讨李朋赵东波曹杜军李俊峰郭进凯叶建军(冀东油田陆上作业区,河北唐山063200)摘要:几乎所有油井都面临着结蜡给生产带来的不利影响,目前在我国油井防蜡措施中大部分都采用了井下工具清防蜡技术工艺,其中固体防蜡器应用较为普及。然而,固体防蜡器的防蜡效果会受到防蜡器本身性质、原油物性、油井产能、井下温度等诸多因数的影响。本文以xY型固体防蜡器在冀东南堡陆地油田进行试验为契机,从现场应用实际情况出发,分析了防蜡器入井使用前后油井的生产情况及相关参数,尤其是抽油杆柱载荷应力这一项最直观反映防蜡器防蜡效果的评价参数。通过分析总结提出了一种评价防蜡器
2、防蜡效果的方法,具有一定的现实指导意义。关键词:固体防蜡器:防蜡效果;评价方法冀东南堡陆地油田位于南堡凹陷北部,是一个多区块,多层系的油田,含蜡量平均7.8%至24.7%,胶质、沥青质含量平均1.7%至24.4%,油井结蜡深度平均在800到1000米。目前在用得清防蜡工艺技术种类繁多,由于各开发单元原油物性差别大,结蜡规律不同,不同技术手段在各区块的使用效果存在较大差异,通过对现有的清防蜡技术进行分析对比研究,并对清防蜡技术进行效果评价,推行制定适应各区块的清防蜡的主体技术,能不断提高清防蜡技术水平,提高生产效益。1结蜡概述1.1油井结蜡的机理在油层开采过程中,当压力、
3、温度下降到一定程度时,原油中有助于溶解石蜡和胶质的轻质组份逐渐损失,会破坏石蜡溶解在原油中的平衡条件,致使石蜡结晶析出,聚集、凝结并粘附干油井设施的金属表面,这就是常说的油井结蜡。原油组分以碳数的形式反映,碳数在E16-C30称为石蜡或粗晶蜡;碳数在C30-C60称为地蜡或微晶蜡。一般来说碳数高于20比较容易结蜡。碳数峰值在25以下,清防蜡比较容易;碳数峰值超过30,清防蜡比较困难。冀东油田大部分原油中存在碳原子数大于40的高碳烷烃。1.2影响结蜡的因素影响结蜡的内因主要是原油含蜡而外因有温度、压力、流速、含水率、杂质、结蜡固体表面润湿性及光滑程度等。1.3结蜡对油田生
4、产的影响油并结蜡对油田生产的影响非常大,如果泵入口处结蜡,会增大油流阻力从而降低泵效;如果抽油杆结蜡,会增大抽油机的载荷,甚至造成抽油泵蜡卡;如果油管壁结蜡,将会增大对地层的回压,降低油井产量。这些都会造成油井减产和附加生产成本。2XY型固体防蜡器防蜡效果评价2。1XY型固体防蜡器防蜡原理(厂家提供)防蜡器中的防蜡块受浸泡后缓慢的溶解在原油中,在石蜡结晶过程中,可以起到晶核、共晶或吸附作用,使原油中的石蜡形成更多的小晶体,阻止蜡晶在油管壁和抽油杆上聚集和长大,结果使原油中的石蜡结晶形态改变,晶体变小,结构强度降低,彼此不易形成网络结构,因而低温流动性也得到改善,原油的屈
5、服值降低,凝固点也大幅度降低。该防蜡器采用化学防蜡方式,安装于泵下,结构紧凑、体积小,安装使用方便,理论有效期8个月一1年。2.2防蜡效果评价指标一般现场评价防蜡效果的指标有产液量、载荷应力、电机电流、井口取样、清蜡(检泵)周期这五项,我们结合南堡陆地实际情况对一种清防蜡措施(工具)有效的指标界定如下:(1)液量:如果液面稳定,液量(泵效)与对比无明显下降或下降小于10%;(2)载荷应力:根据低压钡9试结果分析,液面稳定,杆应力上升不大于正常时的20%,功图载荷差不大干正常载荷差的20%,该参数在油井生产过程中最能直观有效地反映出井筒结蜡情况。(3)电流;上行电流增大不
6、超过5A,下行电流减小不超过5A,需要加强管理,及时跟踪液面低压等情况,做好清防蜡工作;(4)井口取样:井口取样未发现蜡结晶;(5)清蜡周期:下入工具后清蜡周期较以前明显延长。2.3防蜡器防蜡效果评价步骤我们按以下三个步骤分析防蜡器防蜡效果:(1)下如防蜡器前,分析下入井下防蜡器前的清防蜡方式(主要是加药、洗井等)的清防蜡效果·(2)下入防蜡器,将下入防蜡器之前的清防蜡方式作为辅助措施,通过各项指标变化情况分析防蜡器防蜡效果,(3)暂停辅助措施,即暂停辅助清防蜡措施(加药、洗井等),通过各项指标变化情况分析防蜡器防蜡效果。3现场试验2015年我们在5IZl井对XY型固体
7、防蜡器进行了应用,下面以某113井为例详细对其防蜡效果进行说明如下。3.1试验井某113井基本情况146I红,彳群2016年10月某113X1井为中深层一口采油井,于2013年8月10日补孔Ed组98#、99#层与原121#、122#、123#、124#、、137#层合采。8月15日取原油全分析化验含蜡量为19.63%,胶质沥青含量18.55%,50℃粘度4.008mPa·s,凝点276(2,密度pm=0.8289∥cm3。该井于2013年8月11日补孔后自喷生产,初期油压5.8MPa,油套11.3MPa,日产液17.6方,日产油13.9
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