商105区块粘土稳定措施效果评价.pdf

商105区块粘土稳定措施效果评价.pdf

ID:52349848

大小:2.13 MB

页数:3页

时间:2020-03-26

商105区块粘土稳定措施效果评价.pdf_第1页
商105区块粘土稳定措施效果评价.pdf_第2页
商105区块粘土稳定措施效果评价.pdf_第3页
资源描述:

《商105区块粘土稳定措施效果评价.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、管理创新商105区块粘土稳定措施效果评价李新(中国石化股份胜利油田分公司地质科学研究院中国石油大学(华东)石油工程学院山东东营257000)摘要:低渗透水敏油藏注水过程中的粘土矿物膨胀是油层保图1商105井孔喉半径分布频率图护工作面临的首要问题,用粘土稳定剂预处理低渗透水敏性储层3.岩石矿物特征可有效的预防或减轻注水对地层的伤害。商105区块岩心平均岩石的矿物特征特别是粘土矿物的类型、分布、含量及产状渗透率在47.8×10-3μm2,通过室内实验研究针对该区块油藏的特等是储层伤害的内部因素,因此对实验所用的岩心进行了岩矿分点研制了适合低渗储层的KS-1粘土稳定剂,

2、并利用该低渗透区析,从而对储层潜在伤害因素进行分析。试验分析结果详见表2、块强水敏性的天然岩心对粘土稳定剂的效果及其性能参数进行表3。了室内评价和优化,为其后期投入现场应用奠定了基础。表2X-衍射全岩矿物分析结果关键词:低渗透;注水;储层伤害;敏感性;粘土稳定剂全岩矿物组分相对含量,%样井深一、储层岩石基本特征井号粘土钾长斜长方解白云号m石英1.储层物性特征矿物石石石石商105块沙三段储层的取心井有商105井和商105-16井。1484.11542112162对现场取得的岩心,经液氮钻取,得到圆柱状岩心为39块,全部01进行了洗油、洗盐处理。两口井所取岩心层位均为

3、Es3上,井段为1484.商10521040113052811480.81m~1512.00m,岩性均为粉砂岩。气测渗透率分布范围-32-32-1485.为8.37×10μm~116×10μm,渗透率平均值为47.8×1031136133134813μm2,属低渗储层。1511.2.孔喉结构特征商193017345350针对商105井的2#、3#岩心进行洗油、洗盐处理后,进行了105-1512.1621230123072压汞试验。孔喉结构主要特征参数如表1所示。00喉道半径分布曲线见图1。由图1可以看出:该区块孔喉分1495.均值11.435.612.829.25

4、.22.6布呈现双峰曲线,高峰为2~3μm左右的喉道,低峰为0.15μm63左右的喉道。对渗透率起主要贡献的喉道主要是大于1μm的喉表2、表3分别为所取样品的全岩及粘土矿物分析的结果。道,低峰值对渗透率贡献率相对较小。商105区块全岩矿物组分主要有石英、斜长石、粘土矿物、钾长石表1压汞试验岩心气测资料和粘土矿物,其中粘土矿物相对含量分布范围为9%~15%,平均渗透含量为11.4%,粘土矿物中以伊蒙间层矿物和高岭石为主,伊/蒙样品孔排驱压最大孔孔喉半样率均质变异混层矿物平均相对含量为79.8%,高岭石平均相对含量为深度隙力喉半径径平均号10-系数系数m度%MPaμm

5、值μm12.0%。因此,具有潜在的水敏、微粒运移等敏感性伤害。3μm2表3粘土矿物X-衍射分析结果1484.34.0.360.84284.80.15184.84681.71758136158井深粘土矿物组分相对含量,%井样1485.32.0.290.87号号伊蒙伊利高岭绿泥伊蒙间层338.40.15344.79431.4251m8173526间层石石石比11484.018638375商10521484.818151047531485.8181311570商11511.5081411470105-1621512.0070320770均值1495.6379.83.61

6、2.04.672.0二、水敏感性评价水敏性是指较低矿化度的注入水进入储层后引起粘土膨胀、分散、运移,使得渗流通道发生变化,导致储层岩石渗透率发生变82014年3月管理创新化的现象。水敏实验可以判断该储层被低矿化度流体直接冲刷的粘土稳定剂在常温和57⑺的条件下与水源水混配后均呈清亮后渗透率的降低程度。透明无混浊现象,由此可见KS-1粘土稳定剂与水源水的配伍性表4实验样品基础资料好。样品深度,孔隙气测渗透率,10-2.使用浓度及注入倍数层位样号m度%3μm2粘土稳定剂主要是靠吸附在粘土颗粒外表面和晶层内表面,Es3上1-51481.0227.121.6阻止其它阳离子的

7、置换作用和水分子的进入起到抑制粘土矿物遇淡水后的膨胀作用,使用浓度和注入倍数是影响其粘土稳定效根据地层水资料,室内配制了模拟地层水,用模拟地层水对果的两个重要参数。选取商河油田极强水敏性(注入蒸馏水后渗试验岩心作了水敏评价试验,岩心基础数据见表4,试验结果如图透率降低95%左右)的四块岩心,177-1、177-2、177-3、177-4的2所示。气体渗透率分别为36.2×10-3μm2、25.4×10-3μm2、27.7×由试验曲线可以看出,水敏实验是随着注入介质矿化度的降10-3μm2、40.9×10-3μm2,177-1、177-2、177-3三块岩心分低呈不

8、断下降趋势

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。