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1、化工设计通讯第39卷第5期·20·ChemicalEngineeringDesignCommunications2013年10月低温甲醇洗再生塔负荷高原因分析简耀先,李娇,冯宜河(兖矿贵州开阳化工有限公司,贵州开阳550399)摘要:分析低温甲醇洗再生塔负荷高的原因为液化温度低、原料气冷却器至甲醇水分离器存在串气现象,提出了相应的解决方案。关键词:低温甲醇洗;再生塔;甲醇水分离塔;液化;串气;液封+中图分类号:TQ113畅264畅3文献标志码:B文章编号:1003‐6490(2013)05‐0020‐02ReasonsofRectisolRegenerationTowe
2、rOverloadJIANYaoxian,LIJiao,FE‐NGYihe‐(YankuangKaiyangChemicalCo.,Ltd.,KaiyangGuizhou,550399,China)Abstract:ToolowliquefactiontemperatureleadstoRectisolregenerationtoweroverload,andfeedgasbackflowphenomenonisoccurredinfeedgascoolerandmethanol/watersplitteretc.,thecountermeasuresarepropos
3、ed.Keywords:Rectisol;regenerationtower;methanol/watersplitter;liquefaction;gasbackflow;liquidseal贵州开阳化工有限公司净化系统采用大连理位一直都是100%,还有部分再生气去解吸浓缩工低温甲醇洗工艺,由中国天辰设计院详细设塔,导致系统的尾气指标不合格,此时再生塔的计。低温甲醇洗是将变换送来的合格变换气通过操作压力为0畅24MPa。低温甲醇的物理吸收溶解,将变换气中的CO2、结合我公司的实际情况,下面介绍对此问题H2S、COS脱除,使出低温甲醇洗的气体达到的分析,以便兄弟单位发现
4、这样类似问题时借-6-6CO2<10×10,H2S<0畅1×10,送往液氮鉴。洗。低温甲醇洗系统包括原料气的吸收、有效气1再生塔顶部温度高体的中压解吸、低压解吸、氮气汽提及热再生等单元。开阳化工在原始开车过程中,在保证甲醇在正常操作下,再生塔顶部温度一般控制在溶液再生度时发现再生塔负荷高,酸性气放空阀94~96℃。在实际操作过程中对此因素进行排收稿日期:2013‐03‐05作者简介:简耀先(1988-),男,江西新余人,助理工程师,从事气体净化系统工艺管理。3可以创造经济效益1044万元人民币。天然气消耗1600m/h,每年节约564万元,节(2)社会效益分析能效益显著
5、。据查阅,标准煤发热值为29270kJ/kg,高4总结压蒸汽过热盘管改造后的社会效益为:21505888×24×330/29270=5189畅2t/a通过对过热蒸汽盘管技术改造,解决了一段即改造后每年节约标准煤5189畅2t。炉对流段盘管热量的分配不均导致部分盘管超温(3)关联效益分析问题。同时,过热蒸汽盘管的更新改造提高了装高压蒸汽过热盘管更新改造后,预估系统蒸置运行的安全性,降低了操作难度,为装置高负汽产量增加8畅24t/h,富岛二期装置快装锅炉负荷运行创造了条件,消除了隐患,节能降耗效果荷将可由改造前的100%负荷降低至75%,减少明显,达到了改造既定的目标。第5
6、期简耀先等:低温甲醇洗再生塔负荷高原因分析·21·查。加大再生塔底部再沸器的蒸汽用量,将塔顶有极大可能存在串气现象。如图1所示。温度尽量提高,但酸性气放空阀位一直保持在100%,同时控制再生塔的压力,维持在0畅24MPa,反之亦然。这样就排除了再生塔蒸汽因素对本身负荷产生影响。2甲醇水分离塔去再生塔的水和甲醇过高甲醇水分离塔顶部直接去再生塔,其操作状况直接影响再生塔的负荷。但是在实际操作过程中,首先甲醇水分离塔塔顶温度一直都控制在图1原液封示意100℃,排除了有水带入再生塔的可能。其次,3正常时喷淋甲醇量在1畅1~1畅5m/h,甲醇水分解决方案发现前V3001的液位都不
7、高于离器液位在30%以下。增大喷淋甲醇量,将喷40%,也就是说液封的距离最高只有60cm左淋甲醇的阀位全开,仍然控制甲醇水分离器的液右,液封效果差,甚至没有起到液封作用。可以位在30%~40%,观察再生塔的酸气放空阀位,通过提高V3001的液位来提高液封的距离。在依然保持在100%。由此可以排除来自甲醇水分实际操作过程中,增加喷淋甲醇量将V3001的离塔的水和甲醇过高而引起再生塔负荷高的可液位控制在70%以上时,液封的距离能达到能。1畅4m左右,再生塔的负荷明显减小,可以不通过去汽提塔完全用酸性放空阀来调节再生塔的压3甲醇水分离塔负荷高力
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