驱动滚筒缩孔缩裂缺陷的消除.pdf

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1、铸造工程生产技术FoundryEngineering驱动滚筒缩孔缩裂缺陷的消除李宏兴(宝鸡连众铸业有限公司,陕西宝鸡721008)摘 要:针对系列驱动滚筒普遍存在的缩孔、缩裂等铸造缺陷,分析了依据传统理论设计的铸造工艺存在的问题,按照均衡凝固理论重新设计,改进了驱动滚筒铸件的浇冒口位置、大小和形状,解决了驱动滚筒铸件的缺陷。关键词:铸件缺陷;浇口;冒口;铁水凝固中图分类号:TG245文献标识码:A文章编号:1673-3320(2016)03-0027-03EliminationofShrinkageCrackofHeadRol

2、lContractionCavitiesLIHongxing(BaojiLianzhongFoundryCo.,Ltd.,Baoji721008Shanxi,China)Abstract:Aimedatcastingdefectslikecontractioncavitiesandshrinkagecrackcommontoheadrolls,thisarticlehasanalyzedtheproblemsofcastingtechniquedesignedconventionaltheories,redesignedthe

3、castingsaccordingtotheproportionalsolidificationtheory,madeimprovementontheposition,sizeandshapeofriserandsprueofheadrollcastingsandsolvedthedefectsofthiskindofcastings.Keywords:defectofcasting;sprue;riser;ironmeltsolidification驱动滚筒是一种系列产品,形状相似,大小从图2可以看出,铸件采用中部分型分模,

4、浇口不等,重量在700~1300kg之间,材质是HT250,也设在分型面即铸件的中部,没有横浇口。直浇口直径¢50mm,截面积F2;内浇口呋喃树脂砂造型,中频电炉熔化铁水。初期生产直=19.6cm时,普遍存在铸件顶部冒口下缩孔,内孔中部严形状为扁平型(2个),尺寸45mm×15mm,截面积F2;铸件顶部设置5个瓶式缩颈冒重的缩裂缺陷。图1为具有代表性的滚筒铸件示意内=13.5cm图,重约910Kg。由于初期生产工艺不合理,生口,冒口直径¢150mm。工艺出品率82%,浇注产的铸件大量报废,给企业造成了较大的经济损温度1370℃

5、。由于生产的铸件都存在冒口下缩失。按照均衡凝固理论重新设计浇冒口,驱动滚孔、内孔中部缩裂而报废。为了消除铸件缺陷,筒铸件的缩孔缩裂缺陷得以彻底解决。曾改变内浇口形状和大小,还尝试两个内浇口切线方向引入,增大冒口直径至¢200mm,铸件缩裂缩孔缺陷仍然不能解决。图1具有代表性的滚筒铸件示意图1原铸造工艺滚筒铸件的原铸造工艺示意图如图2所示。图2滚筒铸件的原铸造工艺示意图收稿日期:2016-03-23作者简介:李宏兴,(1957-),男,1957—,高级工程师,一直从事铸钢铸铁砂型铸造生产现场技术工作。2016年第3期27铸造工程

6、FoundryEngineering2原因分析确定浇注系统截面比:F直:∑F横:∑F内=1:1.35:1.05。1)滚筒铸件中部是“H”结构,存在结构热底注设¢25mm瓷弯管6只(2只进入内解节,而内浇口又设在“H”形热节处,物理热圈,4只进入外圈),∑F2;顶注内底=29.44cm节和结构热节相重合,增大了铸件的热节。设45mm×10mm的扁平内浇口4只,∑F内顶=2)4个冒口都是冷冒口,冒口内的铁水温度18cm2;横浇口设2个,截面尺寸40mm×45mm1低于铸件内的铁水温度,冒口先于铸件凝固,冒个,45mm×45mm1个

7、,∑F2;直浇横=38.25cm口不能提供给铸件有效的补缩,铸件产生收缩缺口改为¢60mm的瓷管,F2。直=28.26cm陷。F直∑F横∑F内=28.26:38.25:29.44=1:1.35:1.06,3)冒口颈太大,加之流通效应,冒口颈晚于属于开放式浇注系统。改进后的浇注系统充型冒口凝固,缩孔产生在冒口颈下的铸件上。4)浇注系统尺寸偏小,浇注时间较长[1],从平稳,浇注时间短,铸件浇口部位过热较轻。3)铸件顶部设3个鸭嘴冒口,内部设2个鸭嘴而造成铸件上内浇口附近铁水流通效应较严重。冒口,使内外部结构能够得到有效的液态补缩。

8、5同时,铸件内孔较铸件外壁散热条件差,铸件中个冒口尺寸减小到¢120mm,工艺出品率提高到部内孔“H”形结构的热节处凝固时间延长。85%。冒口颈全部减小成为短薄宽的形状,避免5)以上4点使铸件上下先于铸件中部内孔处了接触热解,冒口停止补缩后冒口颈及时凝固,凝固,形成较强的顺序

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