高压变频器在高温风机的改造应用.pdf

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1、中图分类号:TQl72.6-__I-_同文献标识码:B文章编号:1007—0389(2012)04—78—02压变频器在高温风机的改造应用魏征(惠州市光大水泥企业有限公司,广东惠州516840)1高温风机变频节能改造考虑惠州市光大水泥企业有限公司成立于2004年,是广东光大企业集团有限公司独资倾力打造的水泥生产企业,目前龙华厂A、B线(5000ffd熟料生产线)已正常投入使用,其窑尾高温风机配置为:额定风量143331T13hi、轴功率2338kW,配套电机功率2500kW、电压10kV、额定电流171.7A。该高温风机采用转子

2、串水电阻方式进行启动和调速,在正常生产中,风机转速给定值在750r/rain(75%),并通过调节风机的进口阀门来满足生产工艺的要求,阀门调节范围在85%~95%之间变化。窑尾高温风机主要是用来满足窑尾及窑系统的风量和风压要求。根据工艺要求C1筒的负压一般要保持在一5t00Pa左右,实际生产中负压在一4700。一5200Pa之问,通过转子串水电阻调节风机转速及风门开关控制,从而达到风量和风压满足正常生产。转子串水电阻在调速过程中虽然保证了正常生产,但会消耗电机的很大一部分功率,并且在调节过程中响应速度、精度并不理想(不同步),从

3、而造成调节偏差(一般为偏大),风门一般在85%开度。经过现场数据调查,若将窑尾高温风机改为高压变频调速控制后,由于变频器自身能耗低、响应速度快、调速精度高,节电空问较火,且还能提高系统的调节精度、运行的稳定性,因此实施了此项改造并获得很好的节能改造效果。2高压变频调速节能分析及水电阻调速能耗计算2.1变频调节的节能分析风机的工作介质为气体,水泵的T作介质为液体,均为流体机械设备,特别是离心式风机及水泵,其工作特j生基本相同。以风机为例说明其调速工作原理。风机的工作特性见图1。在第1种负荷工况下,风机工作在A点,风量为Q。,风压为

4、日,。如果风机仍然按Ⅳ。速度定速运行,用挡板将风量调节为Q:时,风压将上升到脶,风机工作点移到B点。由于挡板的截流作用,风道阻力曲线由③变为④。在A、B两点,风机功率分别为P。=H1xQ,,P。=飓×p:,虽然Q:H。,二者曼乜蓦日-噻趣Q2Qt风量Q/(m3·h。1)曲线①,②分别为风机按转速Ⅳl和Ⅳ2工作时的特性曲线,曲线③和④为风道阻力曲线。图1风机的工作特性图实际减小的功率有限。如改用变频调节风机转速(至Ⅳ2)来减小风量至Q:,这时风路阻力特性保持曲线③不变,工作特性为曲线②,风机工作点在c,压力降为见。

5、相比B、c两点,获得同样的风量Q:时,变频控制比阀门控制降低的轴功率为AP=P。一Pc=(H3一H2)xQ:。在风道阻力特性不变的情况下,离心式风机的风量Q、压力日、轴功率P和转速Ⅳ之间满足如下关系(相似定理):(:)。cⅣ,H。cN2,pocⅣ,因此调速控制在风机应用的节能十分显著。图2是风机采用各种调节方法时消耗功率与风量关系的曲线。显而易见,在众多的调速方式中,节能效果最好的是变频调速。2.2转子串水电阻调速能耗计算调速型转子串水电阻工作时,存在两个循环流动:一是水电阻柜内的循环流动,其水电阻一般用电液电解液,流量为q;二

6、是冷却水的循环流动,其流量为Q,它通过板式换热器实现对水电阻柜液体冷却。常规循环流量的确定原则为:为了保证调速型转子串水电阻在各种工况下正常运转,必须提供足够的冷却水循环流量,才能达到将调速过程中产生的热量(即损失的能量)及时散发。转子串水电阻能量损耗计算公式如下:E液耗=QxpxCxATx2.77778×10—4kWh式中:p一转子串水电阻冷却水流量,m3/h;p~水的质量密度,1000kg/m3;C_水的比热容,C=4.2kJ/(kg·oC);△丁为出入冷却水的温差,℃。-78-水淀工程些型气肆奄尊,蹲奄<集毫臀脚风量p1一

7、输出端风门控制时电动机的输入功率;2一输入端风门控制时电动机的输入功率;3一转差调速控制(采用转差电动机,转子串水电阻调速)时电动机的输入功率;4一变频调速控制时变频器的输入功率;5一调速控制时风机所需轴输入功率即电机轴输出功率。图2风机采用各种调节方法时消耗功率比较现场实测A线高温风机在串水电阻调速时冷却水流量Q=47.2m3/h,出人水温差△r=9.5℃,1h转子串水电阻调速能耗为:E=47.2×1000x4.2×9.5×2.77778×10。4kwh=523kW2.3变频器能耗计‘算凶变频调速时管路阻力不变,其无功功耗主要

8、是变频器自身运行功耗。仍以A线高温风机为例,其风机电机额定功率2500kW、负荷率约80%,实际运行功率2500x80%=2000kW。变频器自身损耗功率约3%,变频器实际损耗功率2000×3%=60kW。2.4应用变频器改造的节能效果A线高温风机实施变频节能改

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