论柱塞泵故障维修与管理.pdf

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时间:2020-03-23

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1、论柱塞泵故障维修与管理于兴才李彦时彦波(大港油田公司第三采油厂)摘要:本文围绕大港油田第三采油厂柱塞泵在维修、管理过程中核实的原因,结合现场维修经验,对柱塞泵震动、泵效下降及电机轴承发热等常见故障进行分析,提出整改措施,对减少这类故障具有一定的指导意义。关键词:柱塞泵;振动;泵效;电机轴承前言随着油田开发不断深入,油田要保持高产稳产,必须要通过注水增加地层压力,而注水设备运行状况在注水工作中起着举足轻重的作用。由于我厂地层压力高,而柱塞泵具有吸人性能好、排出压力高、效率高等优点,所以选用中成公司生产的柱塞泵。我厂使用的注水泵主要型号有5ZB一37/170型、5ZBl2/42型两种,在多年管

2、理、维修柱塞泵过程中,我总结出许多管理、维修柱塞泵的经验,特别是对泵体震动过大、泵效下降、电机轴承跑高温故障的现象、原因分析、预防措施等方面均有独到的见解。在这里和大家共享,希望对于延长柱塞泵的使用寿命,降低设备维修费用,确保注水设备完好,确保油田稳产贡献一份力量。一、泵震动过大故障1.故障现象柱塞泵运行时整机振动,噪音增大,连接部件螺丝松动,管线颤动。2.处理措施一旦发现震动过大应及时进行检查,确定原因发生在动力端还是液力端,停泵紧固松动部件,避免发生其它事故。3.造成机泵振动超限的原因主要有:(1)十字头挺杆与柱塞杆连接卡箍退扣松动。(2)电机或泵滚动轴承损坏。(3)泵底座连接固定螺丝

3、松动。(4)填料总成压盖松动退出,与连接卡子发生撞击。(5)泵供液不足造成打空泵。(6)阀片固定螺丝松动脱落,阀片及弹簧座撞击泵头。4.采取措施(1)在巡回检查过程中注意观察柱塞连接卡子、填料总成压盖是否松动,电机底座固定螺丝、泵基础固定螺丝是否松动并及时停泵紧固。(2)检查供水压力是否达标,设备流程是否正确,喂水泵运行是否正常,确保泵进口压力>0.03MPa。(3)电机轴承发出异常响声,应及时停泵检查电机轴承。(4)检查液力端阀座、阀片、压紧法兰温度,并检查阀座、阀片是否损坏。二、泵效下降故障1.故障现象泵运行过程中泵压表指针摆动,运行电流下降5~10%,排量下降,泵效低于80%的现象。

4、2.采取措施通过听、看、摸、查四字法检查泵排出压力、运行电流、进出口排量是否下降,检查阀盖温度是否升高,听泵头内是否有刺水声及撞击声。停泵检查阀座、阀片是否损坏。3.原因分析泵效下降是由于供水不足及泵头内高压区阀座、阀片密封不严所造成的,主要有以下几个原因:(1)供水罐液位低于下限水位,泵进口压力小于O.03MPa。(2)由于阀座、阀片表面刺出沟槽等原因使阀座阀片密封不严。(3)由于阀片复位弹簧断裂,阀片不能及时封住阀座孔,造成高压水返回低压区。(4)由于泵头工作筒刺裂,高压水返回低压端。(5)阀座压紧法兰夹布密封圈损坏,高压水通过工作筒内壁返回吸入端。4.预防措施(1)通知供水单位提高供

5、水罐液位,确保泵进口压力>0.03MPa。(2)定期检查阀座阀片,更换复位弹簧和密封圈。(3)发现泵头刺裂时,及时更换泵头。(4)选择优质的阀座配件,并按正确的方法组装。1.故障现象电机运转时发现轴承端盖温度升高(超过80℃)电机噪音增大,电流升高,并且有焦糊味。2.处理措施一旦发现这种情况,应及时停泵检查,否则会导致轴承损坏,严重时可造成电机抱轴事故。3.原因分析产生这类故障的原因主要有以下几个方面:(1)电机轴承盒内缺油,造成滚动体与滚道之间干磨,摩擦阻力增大,产生热量,使轴承部位温度升高。(2)润滑脂牌号不对或油脂变质,导致轴承温度升高。(3)由于轴承和端盖镗孔间隙大,造成电机轴承跑

6、外圆,轴承外套与镗孔干磨,使轴承温度升高。(4)传动皮带调整过紧使轴承受力侧间隙太小,造成滚动体与滚道不能形成油膜,滚动体与滚道干磨,使轴承温度升高。(5)变频方式启停泵的影响使用变频调速的泵站,在启泵时采用将出口闸门打开,回流闸门关闭,带压启泵的方式,而停泵时采用不开回流闸门卸压,直接按停止按钮突然停泵的方式。在启泵、停泵过程中轴承和电机轴都承受巨大的冲击载荷,这都加快了滚珠和滚道的磨损,时间长了磨损加剧,引起轴承跑高温。(6)变频泵转速慢,风扇降温作用降低,电机散热能力下降。4.预防措施要避免此类事故的发生必须做到以下几点:(1)使用变频调速控制运行的泵站,启、停泵时均须按照工频启停泵

7、方式进行操作,正常后转入变频控制运行,并且设定变频泵最低频率不得低于25HZ。(2)定期对电机轴承保养,按规定加二硫化钼润滑脂,容量在轴承盒容积的80%。(3)对检查确定跑外圆的轴承端盖,进行更换。(4)调节端盖螺丝,使对角紧固力矩一致,达到轴承和镗孔中心线重合。(5)更换皮带及调整皮带时,要求松紧程度合适,在联组皮带上表面中部施加720N力量时,该处皮带大约下降17mm。结束语l、柱塞泵运行中出现的故障与设备维修保养、

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