电源维修举例概要.doc

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1、由图可见,该机床同时使用了内部/外部电源ON/OFF控制,而且通过时间继电器KTl的延时动作,自动实现了系统原来所需要的二次按CNCON的动作。根据原理图可知,其电源接通动作步骤如下:1)在图4-8中,按下操作面板的内部CNCON按钮,系统电源单元的输出信号NCMX使中间继电器KAl0接通。 2)在图4-9中,KAl0触点使时间继电器KTl接通,并进行延时。3)KTl的延时时间到,延时触点接通,使得中间继电器KAl接通。4)KAl常开触点又接通了图4-8中的电源单元的外部CNCON信号TON。5)由于电源单元的外部CNCON被接通,相当于系统加入了第二次CNCON信号,从而使

2、得系统电源单元的输出信号SVMX接通KAl1。6)KAll的常闭触点断开图4-9中的中间继电器KAl,电源单元的外部CNCON信号被TON断开,使图4-8中与TON连接的常开触点KAl实际上起到了按钮的作用。7)在图4-9中,KAll的常开触点同时接通接触器KM4,伺服驱动器主回路接通。8)接触器KM4的常闭触点断开时间继电器KTl,完成电源加入动作。9)在机床工作台超程时,在图4-9中,KAl2失电,通过KAl2的常开触点,使图4-8中的急停输入信号*TESP、外部电源OFF信号TOFF同时断开,切断系统电源与伺服回路电源输入。从以上分析可知,本机床在按下系统操作面板CNC

3、ON按钮后,系统电源正常加入,但伺服主回路未得电,因此故障原因在第二次加入CNCON信号回路上。为了验证,维修时在系统接通后,若再次按下系统操作面板CNCON按钮,伺服主回路被接通,由此确认,机床故障原因在第二次加入CNCON信号控制回路上。进一步检查发现,该机床的时间继电器损坏,更换时间继电器后,机床恢复正常。 例24.外部互锁引起的故障维修 故障现象:机床同上例,该机床在自动加工过程中,突然出现系统断电,再次开机后,电源无法接通。分析及处理过程:根据故障现象,测量机床电源模块的输入AC200V正常,但按下面板上的NC-ON按钮,图4-8中的KAl0、KAll均不动作,由此

4、可以判定故障可能的外部原因是电源单元的TOFF触点断开或*TESP信号断开;内部原因是电源模块不良。检查机床的强电控制回路,发现开机后KAl2未吸合,逐一测量图4-9中的与KAl2线圈串联的触点,最终发现故障是由于液压泵过载(QF2跳闸)引起的。排除液压系统的故障,伞上QF2后重新开机,机床恢复正常工作。 例25.超程引起的故障维修 故障现象:机床同上例,该机床在X轴执行回参考点的过程中,突然出现系统断电,再次起动后系统电源无法正常接通。分析及处理过程:故障分析过程同上,在本例中,经检查确认,电源无法接通的原因是由于工作台的“超程”引起的KAl2断开。合上图4-9中的“超程解

5、除”开关SAl,机床恢复正常起动,退出“超程保护”后检查,发现故障原因是由于“参考点减速”挡铁安装存在松动,使参考点位置发生了偏移,导致了机床“超程”。重新固定挡铁后,机床恢复正常。 4.SIEMENS系统电源不能接通故障维修5例 例26.3M系统风机监控引起的故障维修 故障现象:一台配套SIEMENS3M系统的进口卧式加工中心,开机时出现CNC电源无法接通的故障。分析及处理过程:SIEMENS3M系统的外部电源控制要求十分简单,只要CNC的+24V电源输入正常,NC-ON触点短时间接通,在正常情况下即可以起动系统。测量系统电源模块(6EV3054-3500)的外部电源输入端

6、C1、D1间DC24V正常,但电源模块上的DC5V为0,表明故障是由电源模块引起的。通过直接短接电源模块上的NC-ON触点(G、H脚)试验,发现系统电源仍然无法接通电源,由此确认故障与外部起动条件无关。进一步测量检查,发现电源模块上的E、F脚开路,分析原因与内部风机监控有关,直接短接E、F脚试验,系统即可起动。更换风机后,机床恢复正常。 例27.8M系统PLC模块不良引起的故障维修 故障现象:一台配套SIEMENS8M系统的进口卧式加工中心,开机时出现CNC电源无法接通的故障。分析及处理过程:检查系统各组成模块的状态指示灯,发现PLC停止灯亮,表明PLC未工作,PLC的全部输

7、出为“0”;检查后确认,故障与外部起动条件无关。取下PLC模块(6ES5925-3KAll)检查,发现该模块上的一片集成电路(74LS244)不良,更换后机床恢复正常。 例28.880M系统位控模块不良引起的故障维修 故障现象:一台配套SIEMENS880M系统的立式加工中心,开机时出现CNC电源无法接通的故障。分析及处理过程:检查系统电源模块的5V指示灯不亮,测量系统电源模块的外部电源输入端DC24V正常;NC的全部起动条件均满足;风机监控正常;确认故障与外部起动条件无关。电源模块故障与电源模块本身不

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