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1、No.2《大型铸锻件》March2014HEAVYCASTTNGANDF0RGING船用碳锰钢钙处理研究张玉亭赵长春(中冶京诚(营口)装备技术有限公司,辽宁115004)摘要:分析硅钙线和纯钙线对控制钢中夹杂物变性的影响效果。通过合理控制钢中钙、铝、硫含量,使夹杂物充分变性和去除,可以稳定提高超声检测合格率。关键词:碳锰钢轴类锻件;钙处理;夹杂变性中图分类号:TF762.8文献标志码:AResearchonTreatmentforMarineCarbonMan~aneseSteelZhangYuting,ZhaoChangc
2、hunAbstract:Thispaperanalyzestheefectofcalciumsiliconlineandpurecalciumlineuponcontrollingtheinclu—siondenaturatinginthestee1.Byreasonablycontrollingthecalcium,aluminum,&sulfurcontents,makingsufficientdenaturatingandremovalofinclusion,theacceptabilityofultrasonicex
3、aminationcanbestablyimproved.Keywords:shaftforgingsofCMn,calciumtreatment,inclusiondenaturation船用碳锰钢锻坯钢主要用于制造螺旋桨轴、表1碳锰钢采用硅钙线处理后检测情况统计Table1UTtestresultofC-Mnsteeltreated中间轴、舵杆和舵销等。船用产品内部质量和表wiUlSiCawire面质量要求都很高,要符合国际船级社的要求,锻炉划比例SALSAIJTCa●_件要求最严处超声检测不准有超过(2j2mm当量uT
4、合格7082.4%0.00370.oo90.012O.oo21的缺陷。由于碳锰钢固有的冶金弱势(存在碳锰uT不合格l5l7.6%0.0o3l0.0090.0120.oo16易偏析元素),加之近年来随着造船业的渐趋大2010年至2012年采用硅钙线处理的有效生型化和竞争白热化,对材料提出了更高的要求。产数据统计结果如表1所示。材料质量成本与产品成本的矛盾日益突出——存2.2典型缺陷解剖分析在较高的废品率。其中超声检测不合格是导致改2.2.1氧化铝类夹杂制或报废的主要原因,夹杂物也是影响检测合格在检测定位缺陷严重的位置,取低倍试
5、样。率的重要冶金缺陷。在酸浸试样上观察到纵向检验面出现数条沿变形利用酸浸低倍、电镜、能谱分析等手段对产品方向的条形缺陷。1O倍放大镜下部分缺陷深可不同生产阶段进行分析发现,钙处理是控制夹杂见底,缺陷长度约2mm、宽度约0.2mm~0.5物的重要手段之一。钙处理的好坏直接影响夹杂mm,此缺陷与检测出现的2mm一(2j3mm当量物的大小、形态、数量、分布等等。的密集型缺陷有对应关系。本文着重从钢水钙处理效果的角度,谈谈钢高倍夹杂物检验发现试样中的B类(氧化铝中夹杂变性对超声检测结果的影响。通过生产实类)夹杂物较多,夹杂物沿纵向呈
6、现密集的链状践,提出了钙处理工艺优化的方向,有效提高了船分布,有些夹杂还出现多条链状聚集形态,见图用碳锰钢的洁净度和检测合格率。1、图2。1冶炼生产工艺流程2.2.2硫化物类夹杂在低倍试料缺陷位置切取并制备断口试样,冶炼生产工艺流程为:100t超高功率电弧炉对其进行SEM观察,发现存在单条或多条密集型冶炼120tLF钢包精炼炉精炼一120tVD真空条状夹杂物,方向与低倍酸洗后看到的偏析带平脱气一钢包喂线钙处理一l20tVC真空浇注。行。对夹杂物局部放大见图3、图4。测定夹杂物2硅钙线处理后主要数据统计分析能谱成分为硫化锰夹杂
7、,能谱图见图5。2.1数据统计3纯钙线处理后主要生产数据统计分析收稿日期:2Ol3—06—283.1数据统计12
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