水轮机转轮漏油分析及改造.pdf

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1、第32卷第3期华电技术Vo1.32No.32010年3月HuadianTechnologyMar.2010水轮机转轮漏油分析及改造刘小云(五凌电力有限公司湖南五凌电力工程有限公司,湖南长沙410004)摘要:介绍了洪江水力发电厂1机组转轮漏油情况,通过分析,判定为转轮桨叶密封处漏油。提出更换桨叶轴套材质的处理方案,改造后桨叶动作灵活、平稳,未发现桨叶密封漏油情况,机组运行安全、可靠。关键词:水轮机;转轮;漏油;铝青铜中图分类号:TK730.8文献标志码:B文章编号:1674—1951(2010)03—0067—03轮毂内充满了来自轮毂高位油箱的透平油,油1机组概况压保持恒定压力0.23MP

2、a,以防止水渗漏人轮毂。五凌电力有限公司洪江水力发电厂(以下简称轮毂中的径向轴承都采用铸锡青铜轴套,由内部的洪江电厂)位于沅水流域的中上游河段,是沅水干透平油来润滑。流开发规划中的重要梯级工程,共装有6台灯泡贯3漏油情况流式水轮发电机组,单机容量为45MW,总装机容量270MW。水轮机型号为HK—RT,由日本日立公司2006年6月12日,洪江电厂1机组调速器回设计,其中,1和2机组由日立公司制造,3~6油箱发油位过低报警信号,之后回油箱油位持续下机组由哈尔滨电机厂有限责任公司制造。设计水降。2006年6月1机组调速器回油箱下降记录见头,20.0ITI;最大水头,27.3m;最小水头,8.4

3、m;加权表1。表1洪江电厂1机组调速器回油箱下降记录平均水头,22.86Ill;额定转速,136.4r/rain;飞逸转速,370r/min(协联工况),314r/min(非协联工况);设计流量,252.24m/s。2转轮结构洪江电厂水轮机转轮直径为5460mm,由轮毂、5片桨叶、桨叶操作机构和2段泄水锥等部件组成。轮毂采用铸钢整铸,用12根螺栓和6根偏心定位销连接到主轴法兰上。桨叶端部活动范围内的轮毂表面加工成球形,以保证桨叶与轮毂问的间隙均4漏油原因分析匀,减少漏水量。桨叶为带枢轴整体铸件,靠近转轮室的外缘处叶片背面设有防气蚀的“r”形裙边,这4.1调速系统外围漏油分析及检查种裙边对减

4、轻间隙气蚀、改善外缘处流态、保证机组经过分析,可能引起调速器回油箱油位异常下稳定运行有显著效果。桨叶采用卡环、方键与转臂降的部位有:相连的方式安装于轮毂,桨叶密封为“D”形结构,可(1)回油箱进、排油管路系统存在漏点,控制油在不拆卸桨叶的情况下更换密封。阀及逆止阀关不严;桨叶操作机构采用接力器动缸式的转臂直连杆(2)调速器回油箱油冷却器存在内漏;机构,接力器缸盖兼作操作架带动5片桨叶的转臂(3)受油器进、排油管路系统存在漏点;连杆机构运动。接力器直径为1230mm,行程为(4)漏油箱进、排油管路系统存在漏点;248.4mlTl,转臂长471.8mm。活塞和接力器缸间采(5)轮毂高位油箱进、

5、排油管路系统存在漏点;用2道铸铁密封环密封,每道密封环对应一种压力(6)导叶接力器管路存在漏点;方向(7)桨叶接力器管路存在漏点。2006年7月21_24Et,利用1机组的一次调收稿日期:2009—11—14频机会,对调速系统外围进行了全面认真的排查,·68·华电技术第32卷排除了调速系统外围漏油的可能性,判断产生漏油向)的力,使得桨叶转臂紧贴着500mlTl铜套的的部分在转轮体上。“L’’形边,桨叶在强大的水推力作用下,铜套的受力4.2转轮体漏油原因分析面即为上、下游位置(±Y方向,如图1所示),而铸经过分析,转轮体密封点主要有:锡青铜质地较软,使得铜套磨损严重,“D”形密封失(1)泄水

6、锥底部封盖及I段、I段和Ⅱ段连接效。洪江电厂1机组桨叶铜套间距记录(旧)见表处密封面;2,1机组桨叶铜套直径记录(旧)见表3。(2)转轮体与泄水锥Ⅱ段连接处密封面;(3)5片桨叶“D”形密封处;(4)转轮体排油孔及堵头;(5)转轮体缸盖与主轴法兰连接密封处;(6)转轮体有关加工孔及试验孔堵头;(7)转轮体本身有气孔、砂眼、裂纹等缺陷。2006年7月,洪江电厂、日立公司、湖南五凌电力工程有限公司及湖南电力试验研究院有关人员在图11机组桨叶铜套结构示意图流道消压后,共同进入检查,除发现泄水锥I段有1表2洪江电厂1机组桨叶铜套间距记录(旧)mm个小砂眼(经探伤确认不会引起少油)外,泄水锥、转轮体

7、缸盖、主轴法兰、堵头孔及转轮体外表面等处均无漏油迹象,这些部位均予以排除。取下桨叶压板,更换“D”形密封后,暂时没有出现漏油现象,经过一段时间,1机组调速器回油箱又出现了油位下降迹象。改变机组运行方式,在投入AGC、不投AGC带满负荷、不投AGC带18MW3种工况下运行,均没有出现好转,初步判定可能是转轮桨叶密封处漏油。5改造方案进一步检查转轮体桨叶部分,在转轮上游侧主轴密封支架上焊接1块16槽钢,底部桨叶上游侧5.1桨

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