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时间:2020-03-24
《基于PID与误差补偿的炉温控制系统设计.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、《自动化与仪器仪表》2017年第1期(总第207期)∗基于PID与误差补偿的炉温控制系统设计董伟,郭昌耀,赵轻领(江苏中烟工业有限责任公司徐州卷烟厂江苏徐州,221005)摘要:为提高HXD燃烧炉温度的稳定性,通过研究燃烧炉热容过程的影响因素,建立了基于PID与误差补偿的炉温控制模型,并运用DOE试验获得最佳参数值,实现了燃料阀门开度对温度偏差和变化速率的快速响应。结果表明:1炉温波动大幅度减小,标准偏差值由12.31下降至4.83,过程控制能力指数Cpk值由0.68提高至1.49。2提高了工艺气温度的稳定性,HXD烘丝出口水分标准偏差由0.21降低至0.14,达到烟草行业先进水平,充分保障了
2、卷烟产品的内在感官质量。关键词:燃烧炉;温度控制;PID;误差补偿中图分类号:TP273.4文献标识码:ADOI编码:10.14016/j.cnki.1001-9227.2017.01.029Abstract:ToimprovethestabilityofHXDfurnacetemperature,thispaperestablishesfurnacetemperaturecontrolsystembasedonPIDanderrorcompensationthroughanalyzingtheaffectingfactorsofheatprocessoffurnaceandrealizest
3、hequickresponseoffuelvalueopeningdegreetotemperaturedeviationandchangeratewithadoptionofDOEexperimenttoattainbestpa-rameters.Resultsshowthat1.Thefluctuationoffurnacetemperatureisgreatlyreduced,standarddeviationdecreasesfrom12.31to4.83andCpkvalueofprocesscontrolabilityindexincreasesfrom0.68to1.49.2.I
4、mprovethestabilityofprocesstemperatureandthewaterstandarddeviationatHXDdryingwireoutletdecreasesfrom0.21to0.14,whichachievestheadvancedleveloftobaccoindustryandfullyguaranteedtheinternalsensoryqualityofcigaretteproducts.Keywords:furnace;controltemperature;PID;errorcompensation短时间(5-10s)内快速脱水膨胀,叶丝经旋风
5、分离器分0引言离,从旋转气锁出料,大部分热气流加热后再次循环利用,[4]在烟草制丝工艺中,气流式烘丝机(HXD)的燃烧炉以减少热量损失。HXD的干燥过程由燃烧炉提供热主要为烘丝机提供高温干燥气体,用于对烟丝的快速干能,存在燃烧炉向工艺气体传热和工艺气体向叶丝传热进[5]燥、膨胀和定型,炉温的稳定性直接影响工艺气温度对叶行干燥的两个热交换过程。工艺气与烟丝完成热交换[1]丝物理指标和感官质量的控制能力。由于气流烘丝过后,循环回至热交换器,由燃烧炉再次加热,而加热后的工程是一个多扰动、大滞后、非线性的热容过程,炉温受多种艺气温度与设定值偏离越小,系统达到稳定所需要的时间因素影响而波动较大,加之烟草
6、行业对烟丝水分标准偏差就越短。为保证烟丝干燥效果,稳定工艺气温度,一般控的更高要求,单纯采用传统的PID模式缺乏对温度变化的制系统以炉温设定值为参考值,经PID运算自动调节天然[2]预判性,难以解决其滞后性和超调现象的弊端。另外,气定位阀的开度,以实现对炉温的闭环控制。采用模糊控制和模糊PID控制的方法,对于燃烧室高温气在实际应用中,工艺气体高速循环,流量达到体控制的经验数据难以收集,模糊数据库的建立及规则库314000m/h,在热交换前后的温差达到100℃以上,往往引的定义相对复杂,且易偏离实际,均无法获得一个精确的起炉温的快速、剧烈变化,加之多因素交叉影响,增大了炉[3]数学模型。为此,本
7、文在PID控制的基础上,引入温度温的控制难度,天然气定位阀单纯通过传统的PID算法具偏差与变化速率的误差补偿,能够有效解决炉温控制的滞有很多的局限性,难以解决其滞后性和超调现象的问题,后或超调问题,最终实现了减少工艺气温度和出口水分的其阀门开度波动范围为14%-33%,最大偏差范围达到了波动的目的。±27℃,标准偏差达到12.31,过程控制能力指数Cpk值为0.68。由于炉温控制系统的稳定性较差,
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