典型零件的加工工艺及其优化.pdf

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1、2013年1月机床与液压Jan.2013第41卷第2期MACHINETOOL&HYDRAULICSVo1.41No.2DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2013.02.022典型零件的加工工艺及其优化唐霞,谢利民(1.无锡科技职业学院,江苏无锡214028;2.江苏联合职业技术学院无锡机电分院,江苏无锡214028)摘要:针对溢流阀体零件,分析其原加工工艺方案,指出其不足;提出改进后的加工方案,进行加工效果的对比,并总结该零件的数控加工技巧及注意事项。关键词:典型零件;加工工艺;改进;加工技巧中图分类号:TG713.1文献标识码:A文章编号:1

2、001—3881(2013)2—066—2ProcessingTechnologyandOptimizationforTypicalPartTANGXia,XIELimin(1.WuxiCollegeofScienceandTechnology,WuxiJiangsu214028,China;2.TheElectro—mechanicalDepartmentofJiangsuUnitedVocationalCollege,WuxiJiangsu214028,China)Abstract:Theoldworkingschemeforthespillovervalvepa

3、rtwasanalyzed,anditsdeficiencywaspointedout.Amodifiedschemewaspresented.Processingeffectsofthetwoschemeswerecompared.Finally,processingtechniquesandnoticesweresummedup.Keywords:Typicalpart;Processingtechnology;Improvement;Processingtechniques随着数控技术的不断发展,数控机床作为现代加2零件加工工艺分析工中的重要设备已在各行各业中得

4、到广泛使用。在数考虑到内孔精度较高,决定用两台设备加工该零控机床上加工零件前,数控加工工艺编制人员要根据件,使用BX26S双主轴数控车床和CK3220数控车精机床的运动过程、零件的工艺过程、刀具的形状、切加工内孔,如图2所示。削用量和走刀路线等,制定出细致优化的加工工艺,4.车端面槽2.钻横孔确定合理的加工方案,再考虑编程。溢流阀体零件用’l:I于在泵体内部油压高于0.03MPa时起到卸油保护功3.精车能,文中分析了该零件的加工方案,并通过实践优化了其加工工艺,提高了加工效率。1零件图及加工要求如图1所示,该零件为短轴类零件,需加工六方面、外螺纹、密封锥面、高精度内孔

5、及卸油横孔。其中内孔要求较高,公差0.02mm,且孔径较小、锥面有密封要求,有较高的角度及圆跳动要求。(a)BX26S加工内容(b)CK3220加工内容图2不同设备加工内容BX26S双主轴数控车床加工内容:粗车一钻2个横孔一精车一车端面槽一钻孔一车螺纹一割断一车端面一钻8.3mm孔一粗镗孔一半精镗孔。CK3220加工内容:精镗孔一精加工锥面。3工艺优化螺纹外六角3.1原加工方案上述工艺需用两台设备加工,共需13把刀,实际运行下来机加工时间在4min10S左右。在加工图1溢流阀体零件中,该工艺方法也存在许多弊端,如:首先加工时间收稿日期:2011—11—03作者简介:唐

6、霞(1981一),女,工程硕士,讲师,研究方向为机电一体化技术。E—mail:tangtangxia@126.com。第2期唐霞等:典型零件的加工工艺及其优化·67·太长,无法满足产量需求;由于需用到两台加工设该工艺试运行后四个月,较原工艺方案:备,所以需要两人操作;加工不稳定,零件精加工内(1)机加工时间明显减少,现为1min53s,比孑L使用的是镗刀,且由于内孔孔径为8.62mm,迫原加工方案缩短2min以上,加工效率大幅提高;使仅能使用6ml'n镗刀杆来加工,加工后还存在锥度(2)尺寸稳定性也有提升,8.62+0.02mm内问题,必须精加工两刀才能完成,效率太低

7、;易断孔CM值达到了3.26,尺寸稳定性很高;刀,前道工步粗钻孔如果出现断刀或未钻到位的情况(3)无断刀等非正常情况产生。由于使用了强度时,后续使用的粗镗刀、半精镗刀等都会断裂,造成更好的硬质合金8.5mnl钻头,使得粗钻孔径得到保不必要的损失;换刀复杂,由于几把镗刀直径太小,证,留给铣铰刀的余量也得到了很好的控制,后续的刀片及锁紧螺丝易丢失,换刀比较麻烦。综上所述,一把镗刀及60。成型钻也不会因非正常情况断裂;该工艺的可行性不强。(4)省去一台设备及一名操作人员,节省加工3.2现加工方案了成本。针对原加工工艺的几点不足之处,研究解决方最终确定使用该

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