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时间:2020-03-19
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1、洗毛废水处理工程 摘要:根据羊毛洗涤废水的特点,采用UASB和好氧工艺处理该废水。运行结果表明:ρ(CODcr)≤5200mg/L,ρ(BOD5)≤3000mg/L,ρ(SS)≤2200mg/L时,ρ(CODcr)<200mg/L,ρ(BOD5)<60mg/L,ρ(SS)<200mg/L。 关键词:洗毛废水;废水处理;厌氧;生物接触氧化 洗毛是羊毛制成品的一个中间环节。由于羊毛在原产地收集时杂质较多,制成品时必须经过一个洗涤过程,产生洗涤废水。其生产工艺如图1所示。 河北省某公司下属的洗毛厂年加工能力为4000t,日排放洗毛废水500m3。
2、经现场监测p(CODcr)=5200mg/L,ρ(BOD5)=3000mg/L,ρ(SS)=2200mg/L。1999年公司筹集110万元对废水进行治理,治理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准。1设计处理水质、水量 根据该公司提供的原始数据,以及对该公司水质化验的结果,确定本工程的处理水质、水量如下: 设计处理水量:5003/d。 设计处理水质:ρ(CODcr)≤5200mg/L,ρ(BOD5)≤3000mg/L,ρ(SS)≤2200mg/L; 设计处理后水质:ρ(CODcr)≤200mg/L,ρ(BOD5)≤6
3、0mg/L,ρ(SS)≤200mg/L。2废水处理工艺设计2.1工艺的确定 洗毛废水是洗毛生产工艺排出的高浓度有机废水,其中含有泥沙、羊毛脂、羊粪,还含有少量洗涤剂和羊毛纤维。经化验分析证明:废水中羊毛脂多已乳化,以O/W(水包油)形式存在,是组成废水中BOD5,CODcr的主要成分。其色淡黄、味臭、粘稠、pH值为8.5~9.5,m(BOD5)/m(CODcr)为0.6左右。 根据以上废水特点,采用厌氧、好氧加混凝沉淀的处理工艺。由于废水中高浓度的CODcr,BOD5主要是由羊毛脂引起(该厂废水中羊毛脂含量少,回收价值不大),羊毛脂的化学成分为脂
4、肪酸和高级一元醇化合而成的脂。故先采用厌氧降解高分子物质,而后再用好氧生化,利用好氧微生物的新陈代谢作用去除水中的色度。气味、粘稠物质等。考虑该公司管理水平,采用投资省、运行费用低。运行稳定的UASB+二级生物接触氧化法处理该废水。2.1工艺流程2.2.1废水处理工艺流程见图2。2.2.2污泥处理工艺流程见图3。2.3工艺流程简述 废水由水渠进入调节沉淀池,调节水质、水量均匀并预沉部分较大颗粒的悬浮物后进入UASB反应器。通过厌氧微生物的作用去除大部分的有机物。出水进入一级生物接触氧化池进行好氧生化处理,然后进入中间沉淀池进行泥水分离再进入二级生物
5、接触氧化池进行好氧生化处理。出水加入混凝剂PAC和絮凝剂PAM进行混凝沉淀。二沉池出水达标排放或回用。 此工艺中UASB消化大量污泥。只有调节池。中间沉淀池、二沉池中产生污泥,且量不大疏水性好。故采用污泥通过管道进入贮泥池,然后由泵打入压滤机房,通过压滤机压滤后脱水,泥饼外运填埋或作农肥处理。贮泥池上清液和压滤机房滤液回流至调节沉淀池进行处理。3主要构筑物及技术参数3.1调节沉淀池 停留时间t=4h,V=84m3。3.2UASB反应器 UASB设三相分离器收集沼气。沼气产率0.4L[CH4]/g[CODcr],沼气量800m3/d,反应温度30
6、-35t,有机负荷2.8kg[CODcr]/(m3·d),设计停留时间t=14.4h,V=400m3。3.3一级氧化池 生物接触氧化池是本工艺流程中的主要处理构筑物。池内采用由全性聚乙烯塑料制成的半软性填料。这种填料生物附着力强,比表面积大,空隙率大,具有较强的重新布水、布气能力,对有机物去除率高,耐腐蚀,不易堵塞,安装灵活方便。 该工程综合考虑,确定曝气装置采用KBB-215型微孔曝气器。这种曝气器具有动力效率高,氧气利用率高,耐腐蚀,不堵塞,安装方便等特点。设计停留时间t=17.5h,V=412m3。3.4中间沉淀池 废水中的少量悬浮物和脱
7、落的生物膜在该单元完成沉淀分离,沉淀池采用独特的布水及出水方式,大大提高了沉淀池的表面负荷及处理效果。减少占地面积。表和负荷q=1.1m3/(m2·h),设计停留时间t=2h,V=61m3。3.5二级氧化池 考虑到该废水的CODcr浓度较高,一级好氧生化处理难以达标,为提高处理效果采用二段好氧生化法。以CODcr计的有机负荷为0.5kg/(m2·d),气水体积比5:1,供气量1.8m3/min,设计停留时间t=3.6h,V=168m3。3.6二沉池 加药后的废水中形成大的絮体,在二沉池中完成泥水分离。上清液达标排放。污泥排入贮泥池。q=1.0m3
8、/(m2·h),设计停留时间t=2h,V=61m3。3.7贮泥池 污泥产率按Y二0.5kg/kg[BOD5
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