新型节能耐火砖及保温材料在现代立窑中的应用

新型节能耐火砖及保温材料在现代立窑中的应用

ID:510411

大小:25.50 KB

页数:4页

时间:2017-08-21

新型节能耐火砖及保温材料在现代立窑中的应用_第1页
新型节能耐火砖及保温材料在现代立窑中的应用_第2页
新型节能耐火砖及保温材料在现代立窑中的应用_第3页
新型节能耐火砖及保温材料在现代立窑中的应用_第4页
资源描述:

《新型节能耐火砖及保温材料在现代立窑中的应用》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、新型节能耐火砖及保温材料在现代立窑中的应用-装饰装修摘 要:十几年来随着水泥工业的高速发展,由原来的普通机械化立窑改造成现代机立窑的项目逐渐增多,对耐火材料及保温材料的要求也越来越高。  关键字:节能,耐火砖,保温材料,立窑  机立窑的水泥产量在我国水泥产量中占70%,是我国建材行业中大量消耗能源的工业窑炉之一。能耗高,产量低,质量不稳定,因此提高质量和产量、降低能耗,是提高机立窑水泥企业经济效益的重要途径,而节约能源显得尤为重要。十几年来随着水泥工业的高速发展,由原来的普通机械化立窑改造成现代机立窑的项目逐渐增多,对耐火材料及保温材料的要求也越来越高。  一、普通机立窑存在的问题  

2、过去我公司的普通型机械化立窑的规格为Φ32×11.5m,所采用的耐火砖是高铝磷酸盐结合免烧砖,保温材料采用高炉粒化矿渣,其效果很不理想,存在诸多弊端:一是耐火砖的使用寿命短,耐火度低,每年水泥高峰季节的八月份更换喇叭口砖,只能使用6个月,窑衬砖就腐蚀成凸凹面,经常出现卡窑、炼边结圈不下料、中心与边部的烧结熟料断裂等情况,出现呲火、喷火窑洞,严重地破坏了窑面的热工制度,造成了产量低、质量差等问题,安全生产受到威胁,同时增加了能耗。由于保温不好,大量的热能传导到窑外,热导系数达到0.8~1.0W/(m.K)左右,熟料煤耗增高到1250~1300大卡/公斤熟料,而台时产量仅在13~13.5新

3、型节能耐火砖及保温材料在现代立窑中的应用-装饰装修摘 要:十几年来随着水泥工业的高速发展,由原来的普通机械化立窑改造成现代机立窑的项目逐渐增多,对耐火材料及保温材料的要求也越来越高。  关键字:节能,耐火砖,保温材料,立窑  机立窑的水泥产量在我国水泥产量中占70%,是我国建材行业中大量消耗能源的工业窑炉之一。能耗高,产量低,质量不稳定,因此提高质量和产量、降低能耗,是提高机立窑水泥企业经济效益的重要途径,而节约能源显得尤为重要。十几年来随着水泥工业的高速发展,由原来的普通机械化立窑改造成现代机立窑的项目逐渐增多,对耐火材料及保温材料的要求也越来越高。  一、普通机立窑存在的问题  过

4、去我公司的普通型机械化立窑的规格为Φ32×11.5m,所采用的耐火砖是高铝磷酸盐结合免烧砖,保温材料采用高炉粒化矿渣,其效果很不理想,存在诸多弊端:一是耐火砖的使用寿命短,耐火度低,每年水泥高峰季节的八月份更换喇叭口砖,只能使用6个月,窑衬砖就腐蚀成凸凹面,经常出现卡窑、炼边结圈不下料、中心与边部的烧结熟料断裂等情况,出现呲火、喷火窑洞,严重地破坏了窑面的热工制度,造成了产量低、质量差等问题,安全生产受到威胁,同时增加了能耗。由于保温不好,大量的热能传导到窑外,热导系数达到0.8~1.0W/(m.K)左右,熟料煤耗增高到1250~1300大卡/公斤熟料,而台时产量仅在13~13.5t/

5、h之间徘徊。因产量低,电耗也随之增高至65kW.h/吨熟料,浪费现象十分惊人,严重地影响了企业的发展,在市场上没有竞争能力,甚至无法生存。  二、节能型耐火材料在现代立窑上的应用  为了提高企业的经济效益,使立窑在技术、质量、产量上不断提高,有效降低能耗,增强企业竞争能力,我公司于2003年对原有普通Φ32×11.5m立窑进行了改造。改造的核心是更换耐火砖,加强窑体保温,在窑的工况方面改装增设倒喇叭,调整喇叭的高度,铁砖由平面铁衬板改为带破碎的导风砖,更换新型布料器及节能型卸料塔篦子,提高窑衬砖的使用寿命和窑的保温效果,实现节能、高产、优质的目标。  在技术改造的同时我们考察了多家耐火

6、材料的生产厂家,经过比较我们选用了南京立窑研究所推广的浙江圣奥耐火材料有限公司生产的新型节能型耐火砖及整套窑体保温材料,淘汰了原来使用的磷酸盐高铝结合免烧砖,改为AT型烧结磷酸盐高铝质砖,窑体整体保温均采用该厂生产的配套保温材料隔热微孔轻质保温砖,GB-40保温板、FB-40复合板、CL-20保温铝板、CL-60高温胶泥以及GLQ-2硅铝板、QT-150浇注料等。改造后经过两年多的生产实践,证明各项技术性能指标良好,AT型窑衬砖抗剥落性能好、耐磨性好,喇叭口衬砖使用寿命超过一年,筒体砖超过了三年。由于选用了合理的耐火材料及保温材料,相应地改进了窑的工况,使窑的产量、质量均有大幅度提高,

7、能耗大幅度下降,使企业摆脱了困境,走向了可持续发展的循环经济。  三、经济效果分析  1.改造前采用磷酸盐高铝结合砖,使用寿命仅为6个月,喇叭口烧成带每年需大修两次,每次大修更换窑口砖及烧成带直筒砖的费用在35000元,每年大修两次需7万元。  2.改造前台时产量在13t/h左右,熟料吨煤耗260公斤,吨耗电65度,熟料28天强度只有45MPa.  3.经过技术改造后的Φ32×11.5m现代机立窑在烧成带的下边设倒喇叭口砖,由于倒喇叭口起到了导

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。