数控机床设备维修浅析.doc

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1、此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除数控机床设备维修浅析一、概述要使数控机床发挥其高效率,本人认为首先要重视数控机床日常维护和保养工作,要根据数控机床其功能、结构的不同及实际使用情况,并参照说明书的要求,制订和建立必要的定期、定级保养制度。做好资料管理和数据备份工作,对长期不用的数控机床,要定期通电,特别是在环境湿度较大的梅雨季节,应每周通电两次,以防电子元件受潮或印刷板电路霉断等现象,甚至有时会造成机床参数的丢失,从而造成意想不到的损失。 二、数控机床维修实例及总结此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系

2、网站删除数控机床维修实例一:我厂一台FANUC-Oi系统卧式加工中心有两个刀库,分别为A刀库和B刀库,换刀臂靠运载器在两个刀库中移动,实现抓刀和还刀功能,换刀位固定不变。一次故障时,换刀臂在A库抓刀后,运载器一边向主轴移动,一边向换刀位移动,然而到换刀位时运载器并没有停,而是向上继续运行,换刀臂一边旋转一边完成换刀动作,直到运载器到B刀库换刀位才停止。此现象很危险,极易造成设备事故。故障发生时CRT上没有任何报警提示,通过监视与换刀有关的各个限位开关状态,开关状态都正常,外表看似乎是电气控制问题,然而用电气方法却遇到了难题,此

3、时通过分析运载器的工作原理来寻找突破。由于其动作是靠各电磁阀的动作来控制运动的,通过分析其液压原理图,发现运载器在换刀位停止是靠撞一块机械阀的阀芯来控制其停止。通过检查该机械阀芯,发现该阀芯锈蚀,动作失灵,不能有效关闭油路造成的,经拆开清洗后重装,故障排出。体会:对于电气维修人员来说,不仅要掌握数控机床的工作原理,还应熟悉机床的液压原理。 数控机床维修实例二:我厂一台加工中心,其Y轴驱动电机采用FANUC-S伺服电机,由于电机和编码器的联接器断裂,需脱开编码和电机之间的连接更换联接哭器,经更换重装后,显示编码器连接出错报警,说

4、明编码器的安装位置有要求,经查阅相关资料,重新按照以下步骤重装后,机床正常。现将安装步骤介绍同仁,以供大家参考。(1)将电动机电枢线的V、W相(电枢插头的B、C脚)相连。(2)将U相(电枢插头的A脚)和直流调压器的“+”端相联,V、W和直流调压器的“—”端相联,编码器加入+5V电源(编码器插头的J、N脚间)。(3)通过调压器对电动机电枢加入励磁电流。伺服电动机(永磁式)将自动转到U相的位置进行定位。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除注意:加入的励磁电流不可以太大,只要保证电动机能进行定位即可(实际维

5、修时调整在3-5A)。(4)在电动机完成U相定位后,旋转编码器,使编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8(编码器插头的C、P、L、M脚)同时为“1”,使转子位置检测信号和电动机实际位置一致。(5)安装编码器固定螺钉,装上后盖,完成电动机维修。体会:伺服电机的电机轴和编码器(增量式)的联接,在安装上有位置上的要求,不能随意安装。 数控机床维修实例三:我厂一台立式龙门加工中心,在执行M06主轴换刀定位功能时,主轴旋转不停,不能定位,经检查主轴定位上各测试点电压正常,更换主轴定位备用板故障依旧。由于其主轴定位是靠磁感应器感应

6、发磁体发出定位信号,初步判定其磁感应器有问题,更换磁感器后,主轴定位时,主轴来回摇摆,仍不能定位,经询问FANUC公司,将磁感应器调换1800重新安装后,故障排除。体会:主轴定位磁传感器的安装位置也有要求。 此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除数控机床维修实例四:我厂一台H3500卧式加工中心,采用FANUC-0i系统,因系统主板故障,经北京FANUC公司维修后,由于CNC存储器中有CNC参数、PMC参数、螺距误差补偿等数据全部丢失,必须重新向CNC存储器输入这些数据。由于有备份数据,在传输数据时应注

7、意以下问题:(1)只有在一定参数条件下,才能进行数据输入/输出,要对照备份参数说明书正确输入以下参数,参数号:0000、0020、0101、0102、0103。(2)在输入PMC参数时,要先将K17参数第#1位设定为1,这样才可选择数据输入界面。将以上参数全部输入时,发现各轴均可手动移动,然而在移动回零操作时,X、Y、Z轴均不动,CRT上无报警信息,在对照参数说明书核对有关轴移动参数时,发现参数1420参数为各轴进给倍率,其数值均为零。将参数全部由“0”改为“500”后,重新执行回零功能,动作正常。体会:平时要做好机床参数的备

8、份工作,各机床参数一定要在机床正常情况下备份。 实例五:辛辛那提1250立式加工中心(CINCINNAT850系统、GEFANUC驱动及交流伺服电机)开机自检一切正常,在执行回零操作时Y、Z轴工作正常,但X轴却一直向X—方向移动,直到撞到X—限位开关。正常时应该是向X+方向移

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