絮凝-光催化处理实际染料废水的研究.doc

絮凝-光催化处理实际染料废水的研究.doc

ID:50026008

大小:79.00 KB

页数:6页

时间:2020-03-04

絮凝-光催化处理实际染料废水的研究.doc_第1页
絮凝-光催化处理实际染料废水的研究.doc_第2页
絮凝-光催化处理实际染料废水的研究.doc_第3页
絮凝-光催化处理实际染料废水的研究.doc_第4页
絮凝-光催化处理实际染料废水的研究.doc_第5页
资源描述:

《絮凝-光催化处理实际染料废水的研究.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、ISSN1008-土壤与环境1999,8(3):189-192181XSoilandEnvironmentalSciencesCN44-1441/P文章编号:1008-181X(1999)03-0189-04絮凝■光催化处理实际染料废水的硏究李芳柏1,2,古国榜2,陈伟彬2,万洪富1,何江华1(1:广东省生态环境与土壤研究所,广州510650;2:华南理工大学化工学院,广州510642)摘要:采用絮凝-光催化氧化工艺成功地处理了实际谿斗废水;研究了COD光催化降解动力学。COD和BODs浓度分别为2169mg/L、295mg

2、/L的染料废水,经絮凝-光催化处理后,岀水COD和BODs分别为214mg/L.18.5mg/L,去除率分别为90.1%.93.7%.向光催化体系中加入H2O2,可促进COD与BOD5的去除。该工艺可处理髙浓度染料废水。关键词:絮凝;光催化;染料废水;动力学中图分类号:XI31.2文献标识码:A印染行业是工业废水排放大户,我国每天约排放(3〜4)x106n?E卩染废水,全年为(9~12)x108m3oE卩染废水成分复杂;有机污染物含量高且含芳族卤化物、芳族硝基化合物、联苯等生物难降解有毒物质;废水量大,色度高,毒性大;间歇排

3、放,水量水质变化大;BOD5/COD比值低,一直是国内外难处理工业废水之一。印染废水中的苯系、蔡系、蔥酮系以及苯胺、硝基苯、酚类偶氮染料等有机物排入水体,危害极大。这些污染物许多为我国环境优先控制的有毒有机物,具有生物积累性,"三致〃性。我国印染废水的处理率仅为22.5%,处理达标率仅42.0%;印染行业也是环境污染大户⑴。印染废水的絮凝处理或生物处理无法使硝基苯、偶氮染料等难降解有毒有机物完全分解,其COD、色度的去除效果较差。而光催化法却能弥补这一缺点,它能把这些有机物彻底分解。但是光催化法对高浓度废水的处理效果不理想。

4、光催化工艺与絮凝、生物处理等工艺结合处理染料废水可优劣互补。赵玉光等㈢提出以间歇延时曝气(IDEA)与光催化串联处理模拟印染废水取得了较好的效果。染料废水经絮凝处理去除其中的大部分非水溶性物质,降低色度;废水絮凝沉淀后岀水进入光催化处理系统。本文以絮凝沉降工艺与浅池型光催化氧化工艺组成一个新的染料废水处理系统,探讨两者联合处理染料废水的可行性。1实验染料废水:本硏究中的染料废水取自广州绢麻厂的染料废水;废水中含还原染料、分散染料等。原废水CODCr为22000mg/L;BOD5为2800mg/L。原废水经稀释后,用作者简介:

5、李芳柏(1968-),男,博士,助理研究员。收稿日期:1999-06-17聚三氯化铁及FeCh絮凝沉淀处理后,上清液采用光催化氧化处理。TiCh的固定:取钛酸丁酯17nil,无水乙醇80nil,蒸馆水14nil,冰醋酸8nil,采用溶胶-凝胶法制成0.05molTiO?溶胶,磁力搅拌,加入活性炭15g/继续搅拌2h后,放入真空干燥炉中,以90七干燥2h后取出;再重复上述过程3次,放入马福炉中,以600°C焙烧4h,得TiO2•活性炭光催化剂,备用。实验流程:原染色废水稀释后,经聚三氯化铁及三氯化铁絮凝沉淀处理后,进入光催化氧

6、化体系。向光催化体系中加入TiO2.活性炭光催化剂10g/Lo染料废水经蠕动泵进入光催化反应器中处理,废水流速为0.1LVmin,系统的回流比为75%。光催化反应器规格为30cmx20cmx10cm的有机玻璃制品;用空气压缩机向反应液中充气以保证氧与溶液充分混合;反应容器上放一个抛物面罩;装有2支15W紫外线杀菌灯,主波长为253.7nnio当灯管距水面10cm时光照强度为95niW/cnro分析方法:CODCr与BOD5均采用国家标准方法测定。2结果2.1不同处理方式对染料废水的处理效果原废水稀释20倍后,按1L废水中加入

7、2ml聚三氯化铁的比例加入聚三氯化铁,再按0.01mol/L的浓度加入一定量的FeCl3-6H2O;充分搅拌后,静置4h,待充分絮凝沉淀后,取上清液逬行光催化处理。原废水稀释20倍后,COD浓度为2169mg/L,BOD5为295mg/L;絮凝处理后,COD浓度下降至462mg/Lz去除率为78.7%;BOD5浓度下降至65.8mg/L#去除率为力.7%。废水沉降处理后为紫红色。经絮凝处理后表1不同处理方式对染料废水的井储仃孙理苗里一♦-Tg活性炭氏光)光(无TiO2-活性炭)—活性炭+光(无「02)T>-TiCh■活性炭+

8、光T(一TiO2・活性炭+光+沽仕灰•IIU2+7t+M2U2丄8上率/%不冋处理7HQ1U.J541.9.9281983.6亍式对染料废水的光催化处理效果的废水按表1所列的不同处理方式,经光催化氧化处理24h,结果如图1。图1表明:光催化反应体系中无TiQ或者没有光照,COD的去除效果较

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。