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时间:2020-03-02
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1、.提高高炉炉料中球团矿配比、促进节能减排王维兴中钢金属学会1.优化炼铁炉料结构的原则:高炉炼铁炉料是由烧结矿、球团矿和块矿组成,各高炉要根据不同的生产条件,决定各种炉料的配比,实现优化炼铁生产和低成本。世界各国、各钢铁企业没有一个标准的炼铁炉料结构;都要根据各企业的具体情况制定适宜的炉料结构;同时还要根据外界情况的变化,进行及时调整。2017年中钢协会员单位高炉的炉料中平均有13%左右的球团矿,78%烧结矿,9%块矿。1.1要根据各企业具体生产条件下,实现科学高炉炼铁操作(满足炼铁学基本原理),完成环境友好、低成本生产的目的。1.2实现低成本炼铁
2、的方法:优化配矿、优化高炉操作、设备维护完好、生产效率高。1.3实现高产低耗就要高炉入炉矿含铁品位高,有优质的炉料,包括高质量烧结矿要实现高碱度(1.8~2.2倍);但炼铁炉渣碱度要求在1.0~1.1倍,炉料就需要配低碱度的球团矿(或块矿)。1.4高炉生产长期稳定顺行是关键,实现低燃料比,要求原燃料质量要好(入炉铁品位要高、冶金性能好、低MgO和Al2O3、低渣量、焦炭质量好、含有害杂质少等),成分稳定,粒度均匀等。1.5实现资源合理利用,充分利用本地矿产资源,合理回收利用企业内含铁尘泥等。建议将含有害杂质高的烧结机头灰、高炉布袋灰,加石灰混合,
3、造球,干燥,给转炉生产用,切断炼铁系统有害杂质的循..环富集。1.6球团工艺相比烧结工艺的优越性1)产品冶金性能一般来说,烧结矿综合冶金性能优于球团矿,因此,高炉炼铁炉料中以高碱度烧结矿(在1.8~2.2倍)为主。但是,炼铁炉渣碱度要求在1.0左右,必须搭配一部分酸性球团矿,这样结构炉料的冶金性能才最优,使高炉生产正常进行。球团矿的缺点是膨胀率高,易粉化。目前,北美和欧洲一些高炉使用100%自熔性球团矿,冶金性能完全能满足高炉炼铁的要求,也取得了较好的高炉生产指标。2)生产运行费用球团工序能耗是烧结的2/3,环保治理费用低,铁品位比烧结高5~9个
4、百分点(原料品位、碱度相同条件下),炼铁生产效益高10元/t。3)环保球团工艺主废气源比烧结工艺低一半,环保治理投资低,容易达到国标,工厂清洁生产。4)投资中国经验,球团投资比烧结高30%~50%;大型化后,会降低。2.球团生产技术球团生产工艺主要有三种:竖炉球团;带式焙烧机球团;链蓖机回转窑球团。2.1三种球团生产工艺比较:竖炉生产能耗高,产品质量不稳..定,是属于要淘汰的设备(国家已提出要淘汰8m2以下的竖炉);带式焙烧机球团是生产球团的技术发展方向,可使用赤铁矿,能耗低,产品质量好、稳定,但需要有天然气,生产规模大、投资高;目前,我国生产球
5、团矿是以链蓖机回转窑球团工艺为主。三种球团生产工艺比较见下表:项目竖炉链蓖机回转窑带式焙烧机规模万t/a404040主机台数111作业率略低中略高原料磁铁矿磁、赤铁矿适应能力强磁、赤铁矿适应能力强燃料种类煤气煤、油、煤气油、煤气单耗GJ/t10.60.8设备重量t200022002500价格低中高电能单耗KWh/t装机容量KW354045低中高质量抗压强度<2000N/个球,质量不稳定均匀抗压强度>2000N/个球质量稳定均匀抗压强度>2000N/个球质量稳定加工费基准—10元+0环保污染源多,难治理污染源少,易治理污染源较少,较易治理投资基准基
6、准120%基准2.2目前,我国竖炉球团产量占球团总产量的35.97%;带式焙烧机球团产量占总产量的5.39%;链蓖机回转窑球团产量占球团总产量的58.63%。2.3.球团矿的品种:氧化球团矿:酸性球团矿(碱度在0.3~0.8区间的球团矿质量是最不好的)是当前我国生产球团矿的主体。中性球团矿(碱度在1.0左右)供使用100%球团矿高炉冶炼用。..碱性球团矿含镁球团矿(烧结生产不添加白云石,可提高烧结矿质量,对高炉生产有利)含钒钛球团矿,可对高炉冶炼有护炉作用。含炭球团矿(冷压工艺生产的,在高温下易粉化)金属化球团矿(是直接还原铁),可用于电炉冶炼的
7、原料。3.努力提高高炉球团矿配比,是炼铁技术发展的大方向:3.1提高炼铁炉料球团矿配比,可有效地促进炼铁入炉矿含铁品位的提高。据统计,2017年重点钢铁企业球团矿含铁品位为63.60%,烧结矿含铁品位为55.79%;球团矿含铁品位比烧结矿高7.81%。高炉多用球团矿可有效地提高入炉矿含铁品位。3.2.炼铁提高入炉铁品位,促进降低燃料比、增加产量。炼铁学理论是,入炉矿含铁品位提高1%,高炉燃料比下降1.5%,生铁产量增长2.5%,减少渣量1.5%。如果炼铁100%使用球团矿,要比使用烧结矿,燃料比下降11.52%,生铁产量增长19.2%。这个效益是
8、十分可观的。3.3.提高炼铁炉料球团矿配比,促进炼铁系统节能减排。据统计,2017年7月重点钢铁企业球团工序能耗为25.41kgce/t
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