胜坨油田注采完善主要做法及效果胜采厂.ppt

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1、胜坨油田注采完善主要做法及效果胜利油田分公司胜利采油厂2016年2月一、“十一五”末面临的困境二、“十二五”的做法和效果三、特高含水油田可持续发展的认识与体会提纲“十一五”末,胜利采油厂综合含水高达95.9%,采出程度37.7%,稀油自然递减大幅上升,产量大幅下滑,面临着前所未有的困局和危局。(万吨)(%)年产油稀油自然递减率-34万吨+5.5%1、剩余油认识遭遇瓶颈一是提高采收率信心不足,胜坨油田储量4.7亿吨,“十一五”末,储量占83.1%的沙二段主力区块含水96.85%,采出程度达40.7%,采收率剩余空

2、间仅为1.3%(标定采收率42%)。胜坨油田储量构成柱状图(万吨)“十一五”末胜坨油田开发状况表类型含水级别单元个数储量含水采出程度 (%)采收率 (%)差值(%)主力区块(沙一、沙二段等整装油藏)>982266298.0343.543.60.196-98252658497.0941.142.11.095-966991195.4339.041.42.4小计333915796.8540.742.01.3非主力区块(低渗透、小断块、)90-9512492693.5833.941.27.3<9011302070.20

3、11.524.212.7小计23794691.8625.434.79.3合计564710395.7238.140.652.6二是剩余油认识难以突破,胜坨油田纵向层多,开发时间长,平面流线异常复杂;认识手段相对单一,以油藏工程方法为主,局限于“高度分散、局部富集”的剩余油认识。坨28沙二12层含油饱和度图局部富集坨28沙二12层注采流线图2、工作主要集中于局部挖潜年均实施措施600多井次,占开油井数的38%,其中主导措施补孔改层的井次和年增油占总措施的比例达50%左右。“十一五”期间,强化措施挖潜和低含水区块动用

4、年增油(万吨)井次(口)措施井次及增油量补孔改层井次及增油量占比(%)含水低于90%的坨142、坨128、东营组等区块储量(0.79亿吨)仅占16.9%,但年产油占比由“十五”初的19.8%上升到“十一五”末的44.5%,采油速度高达1.37%。储量占比柱状图(%)0.79亿吨3.92亿吨含水<90%区块年产油占比柱状图(%)57.8万吨108.6万吨3、套损井持续增多2008年以来套损井爆发性增长,2009-2010年达到200口以上。套损井变化曲线(口)井龄超过20年的油水井占到总井数近一半(42.6%),

5、套损比例70%以上。施工工序复杂,单井作业层次由3.1增加到4.6,增幅达49.35%。井数(口)套损比例(%)采油厂套损井比例与井龄关系曲线井龄(年)单井平均作业层次变化图4、层系井网保持程度弱化“十一五”期间,胜坨油田共68套开发层系,跨层系合采井350口,占开井数的17.7%;高含水转出井290口,占开井数的14.7%。水驱储量动用程度由67.2%下降到63.1%。同一单元相邻井组(单井),产液量差异大,强动用方向强水驱、弱动用方向弱水驱,造成水驱动用状况不均衡。“十一五”末,152个井组产液量级差>3,

6、日产液2.8万吨,日产油1120吨,产量占比18%。152个注采不平衡井组最高最低单井日产液(吨)28.2156含水(%)91.696.4动液面(米)7187545、注采不平衡矛盾突出6、注水质量不断下降受水井作业投入不足和套损影响,分注率由57.1%下降到43.8%,层段合格率由60.3%下降到41.3%。水井长效治理(口)分注率(%)层段合格率(%)水井长效投入成本(亿元)套损水井(口)地面系统老化,部分设备功能失效,全厂水质达标率仅为73.7%。(%)水质达标率变化曲线2010年各污水站水质达标率统计表注

7、水站8座:超过15年的7座,占87.5%;配水间170座:大于15年的101座,占59.4%;注水干线101条171Km:超过15年的32条,92.7Km,分别占31%、54%;年管线穿孔次数:达到了1.2万次以上。超注层数及水量变化曲线(层数)(万方/天)欠注层数及水量变化曲线(层数)(万方/天)注水结构不合理。由于水质不达标、注入压力低,非主力层欠注严重,日欠注水量2.2万方(占注水量的16.2%);依靠高渗厚层消化欠注水量,日超注水量1.8万方,注采调整空间严重受限。欠注水量:水质不达标污染堵塞(占78%

8、)、储层物性差注入压力不足(22%)7、工艺适应性逐渐变差,配套技术亟待突破一是举升工艺不适应高含水(95.9%)、高矿化度(19000mg/l)、深泵挂(1428米)的工况条件,2010年躺井率高达8.9%。二是分注工艺不适应,注水管柱防腐能力差、可靠性低,在井3年管柱有效率仅为69.2%。油井管在井240天偏磨油井抽油杆在井162天偏磨水井配水器在井1.5年凡尔腐蚀刺孔水井管在井3

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