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时间:2019-11-23
《扇形段轴承损坏原因分析.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、扇形段轴承损坏原因分析济钢4#、5#板铸机为超低头板坯连铸机,4#板于1994年投产,其年生产能力为70万t,铸机工作拉速为0.7〜1.15m/min,铸坯规格为200×1400mm,基本弧半径为5700mm。二次冷却区域共有7个扇形段,其中1・2段属于弯曲段,3、4段属于矫直段,5-7段为水平段,从3段以后每一段上都有一对拉侨馄,各段都是6根幅了布置的小辘径,单节辘,密排布査方式,辗径分260mm和280mm两种,轴承为调心滚子轴承。2007年4#、5#铸机扇形段下线52台次,轴承原因造成的下线28次,占所有下线次数的53.85%,平均拉钢寿命为98.75天。频繁下线
2、造成炼钢非计划停机,影响牛:产节奏,同时也增加了维修成本。分析原因,问题出在以卜•儿个方面:1•载荷分布不均:1)幅了同轴度偏弟人。在辘了修磨过程屮轻了的同轴度偏低,拉钢过程屮馄了的弯曲虽会加重,经过长时间的使用,导致个别辘了超负荷工作,使英损坏,同时也会使铸坏出现鼓肚、I叫陷等质量问题。2)对中间隙偏差大。单片对中吋,个别辘子鶴面■样规间隙值(对中间隙)是标准的上限,而其他几根辘了对中间隙是标准值的下限,导致这根馄了较其他辘子高,对屮时个别辘子水平度偏差大,导致高的轴承承受大负荷,长时间运转或者超负荷运转导致轴承先损坏。3)轴承径向游隙不均匀。同一根辘子上的轴承游隙相差A人,导致
3、馄了两侧轴承受力不均匀,如果同时存在上述任何一种影响因索,会加剧轴承的损坏。2.径向游隙的影响:游隙的人小肓接影响滚动轴承的载荷分布、振动、噪声、磨损、温升、使用寿命和机械运转精度等技术性能。通过対损坏轴承的分析,认为轴承游隙大小不合适是造成轴承损坏的另一个因素。3.润滑不良:1)润滑脂供给方式不合适。滚动轴承的润滑丄要为了降低摩擦阻力和减轻磨损,也冇吸振、冷却、防锈和密封等作用,但是装脂过多易于引起摩擦发热,影响轴承的止常工作。扇形段在现场便用吋润滑脂供给吋间长,频次少,导致轴承先是满脂运转,后是少脂运转,没有为轴承提供一个良好的润滑条件。2)油号不対导致甘油堵塞。冬天维修好的扇
4、形段存放一段时间上线后就出现干油堵塞的问题,分析原因主耍是北方冬天寒冷,润滑脂粘稠度增加,导致输送阻力增加。4.灰尘等污染引起轴承损坏:1)密封结构不完善。分析轴承密封结构(如图)和现场环境,发现密封不合适,辘子一侧的单唇骨架油封隔尘,旋转水封一侧挡油,有漏封朵质的问题;而保护渣以及灰尘等容易在此侧堆积,轴承在工作以及停机检修清理杂物时容易将杂质带进轴承内。2)维修过程引入杂质。由丁润滑脂的不清洁和维修过程不按要求清洁装配轴承,导致轴承带病上线运行,引入杂质的轴承必定不能达到额定使用寿命。5原设计轴承密封结构筒图解决措施:1•均布载荷:装配而,精确测量银子同轴度和轴承游隙值,选収车
5、昆子直径接近的放在一个扇形段上;安装轴承时选取游隙最相近的安装到同一根辘子上;对中精度提高到±0.05mm以内,同一根辘了的水平度控制在0.05mm以内。2•合理选用轴承径向游隙:选用4级游隙的轴承取代原来的3级游隙轴承,径向游隙增加0.045mm。3.选用合理的润滑方式:1)更改现场润滑脂供给方式。扇形段在现场使用时润滑脂供给方式改为短时间,多频次的方式。避免了装脂过多引起的摩擦发热,影响轴承正常工作。2)根据季节不同选用不同型号的润滑脂,维修过程中使用的润滑脂在冬天选用0#腺基润滑脂,夏天选用1#服基润滑脂。减小了冬天干油阻力,夏天干油易流失的问题。4•确保轴承工作环境清洁:1
6、)改善轴承密封结构。将单唇骨架油封改为双唇骨架油封,11主唇都是背对轴承安装,主唇实现了阻挡两侧灰尘进入的效果,副唇乂能起到防止润滑脂过多流失的作用。2)加强汕品以维修过程的管理。定期更换滤汕器的滤芯,维修过程屮每一个暴露在外血的管接头都包裹起來,防止灰尘等杂质进入管路;装配轴承过程中严格按照轴承要求,清洁安装。实施Z后,2008年下线扇形段28台次,由于轴承损坏所占比例为17.86%。平均拉钢寿命为129.89天。一台扇形段维修成本约为12.5万元,改造后共节省维修费用287.5万元。同时减少了炼钢停机检修时间4140分钟,降低了炼钢损失82.8万元,年综合效益为370.3万元。
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