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时间:2019-11-22
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1、第l2卷(2010年第11期)电力安全技术S而振动。硫系统几乎都加装了湿式石灰石一湿法烟气脱硫装3.4高加内部检查置。脱硫系统的GGH运行一段时间后,都会产生2008年2月,利用停机机会对高加疏水冷却段GGH原、净烟气侧压差大的问题,从而会导致增压密封进行了查漏,确认疏水密封盒有裂缝。由于现风机的喘震,严重影响脱硫增压风机,甚至整个锅场不具备高加抽芯解体检修条件,裂缝所处位置无炉的安全运行。为此,大部分电厂不得不停运脱硫法补焊,同厂家讨论后决定更换一台高加,于2008系统,进行GGH的人工清洗除垢工作。年5月机组大修期间实施。GGH堵灰,是由于磨煤
2、机制粉过程及锅炉燃烧投入运行后,在各种不同负荷、不同工况条件过程中产生带电的铁离子及少量的钙镁离子携灰吸下,高加疏水到除氧器管道没有再出现振动。附于蓄热元件表面以及湿法脱硫后在潮湿环境中形成的部分碳酸盐、亚硫酸盐和硫酸盐灰垢造成的。4结束语由于蓄热元件模块的特殊结构,使得这种吸附堵灰电厂就1号机1号高加疏水至除氧器管道振动得以发展,形成大面积的堵灰区,造成GGH使用性问题,在现场没有条件抽芯解体检修的情况下,先能下降,且灰分对GGH设备本身也存在严重腐蚀。后对疏水调整门、逆止门、手动门、管道支吊架、高电厂4×300MW机组配有2套脱硫装置,自加水位
3、及疏水冷却段密封盒进行了检查,并最终确脱硫GGH建成投运以来,经常出现GGH积灰严重,定是由于疏水冷却段密封盒有裂缝,造成大量的蒸需要进行人工清洗。经统计,相邻2次清洗间隔时汽与疏水一起进入疏水管道,造成管道振动。间,最长的是3个月,最短的是7天。针对这种情管道振动对管道的危害很大,它不仅会加速材况,反复查找原因,进行总结分析。从查找结果得料的疲劳损坏,缩短材料的使用寿命,而且容易引知,GGH人工清洗后的压差最大在600Pa左右,最发阀门、管道焊接处的破坏,因此,对这类异常应小也有500Pa,相差100Pa左右,但清洗间隔时间高度重视,避免引起人身
4、设备事故。却存在这么大的差别,可见这一差别不应该是清洗质量造成的。参考文献:根据机组的运行数据、燃煤的灰分、电除尘的l王松岭.流体力学【M】.北京:中国电力出版社,2004.效果进行比较,发现机组在夏天时GGH堵塞的情况2东北六省一市电机工程(电力)学会.汽轮机设备及其系统(M】.北比较严重,燃煤灰分大和电除尘效果差应该也是影京:中国电力出版社,2004.响GGH堵塞的重要原因。但是在人工清洗后的现场(收稿日期:2010—01—13)验收中发现,所有的换热元件都还在滴水,这可能就是导致GGH重复清洗的主要原因。因为换热元件上面还有水,投入运行后烟气
5、里的灰分就会粘附在如何延长GGH上面,产生钙化。这样的结果就是灰分越积越多,很快又会产生堵塞现象。洁闽隔时间基于上述分析,采取了以下解决办法:(1)GGH清洗完后不要急于投入运行,要先用压缩空气进行吹扫,尽可能把换热元件表面的水分莫理明吹干,然后再投入运行;(珠江电厂,广东广州511457)(2)投入运行后的GGH,在头2天尽可能不要大型火力发电机组脱硫系统的烟气换热器(简称用高压水清洗,而用压缩空气吹扫;GGH)容易积垢堵塞,严重影响锅炉的安全运行,必(3)在GGH每天吹扫的过程中,减少用高压水须对其进行清洗除垢。但如果清洗后的保养措施不吹扫的时
6、间。因为用高压水吹扫后表面还是有水,当,就会造成清洗间隔时间较短,影响机组的正常容易积灰,产生堵塞。运行并浪费资源。为此,通过总结得出几条对清洗通过这些防范措施,电厂GGH清洗问隔时间明后的GGH进行保养、延长清洗间隔时间的经验。显延长,不仅节省了开支,还保护了环境。根据环保的要求,国内大型火力发电机组的脱(收稿日期:2009—12-29)一O一
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