延迟焦化除焦系统节能降耗措施.pdf

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1、⋯ct_延迟焦化除焦系统节能降耗措施葛玉龙潘岩左甜(中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司)摘要某延迟焦化装置在开工初期,出现除焦时间长、能耗偏高问题,加之人员不熟悉操作环境、设备设计存在缺陷等因素,扰乱了正常的生产秩序。为此,生产车间采取了更换切焦器喷嘴、使用水马达及VII型联合切焦器等措施,大幅度缩短了除焦时间,降低了装置能耗,为同类装置除焦系统设备节能提供了经验。关键词延迟焦化除焦系统风马达水马达切焦喷嘴联合切焦器D0I:10.3969/i.issn.2095-1493。2015.006.0102008年5月某延迟焦化装置开工,开工初期除口压力与切焦压力

2、优化组合。焦时间长达4.5~6h,期间高压泵120(电动机为2008年5月至6月,将2只外角钻孔喷嘴喷孔6000V、3200kW)连续运行,增加了装置能耗;直径由10.30mm降到1O.00mm,2只内角钻孔喷嘴除焦期间用风马达作动力,噪声高达120dB,严重由9.53mm降到9.00mm。钻孔压力由27.6MPa上影响本装置及周围装置操作人员健康;风马达故障升到28.4MPa,钻孔时问减少10min。2008年7月率高,平均每月出故障2—3次,维修率高;风耗量初,将C101联合切焦器2只切焦喷嘴直径由14.50mm260m/h,远远超出正常运行要求。换为14.00mm

3、,切焦压力由27.7MPa上升到28.2MPa,切焦喷嘴直径再由14.O0mm降到13.50mm,切焦1除焦系统节能降耗措施压力由28.2MPa上升到28.8MPa,切焦时间减少了除焦系统关键设备参数见表1。0.5h。经采取以上措施,2008年8月除焦时间降到为了降低除焦系统能耗,确保装置正常生产,3.2~3.5h,每天节电约3200kWh,实现了预期目实施了一系列技术改进措施。标。在此基础上继续调整操作,2008年12月除焦1.1更换切焦喷嘴时间降到3.0h(表2)。1)通过定期召开岗务会、岗位人员定期培训1.2以水马达代替风马达除焦消除风耗等措施提高并规范操作人员操

4、作技能。通过论证和实践(表3),采用水马达除焦效果2)技术人员及时协调处理设备问题,指导除优于风马达除焦,其工作原理是利用除焦水自身的焦操作。能量带动联合切焦器旋转切焦⋯。此举不仅提高了3)及时处理除焦设备出现的各类故障问题,切焦效率,消除了噪声污染,而且减少了转动设备确保设备正常运行。故障率,消除了除焦过程的风耗,每天节风780m。4)更换切焦喷嘴,提高切焦压力,做到泵出2008年11月完全停用风马达。表1除焦系统关键设备参数除焦设备型号主要参数泵:TDMG270—290×10流量270m/h,转速3880r/min,设计除焦时间≤4h高压泵电动机:YKK7lO一4额

5、定电流400A,工作电流334A,转速1480r/min,额定功率3200kW,额定电压6000V水马达SMD32工作压力28.3—28.8MPa,流量250-260m/h,输出轴转速≤l6r/min风马达SYL-66hp。风耗260m/hⅦ型联合切焦器ZDQ一Ⅶ除焦能力>~350t/h,1.3使用新型切焦器第一作者简介:葛玉龙,工程师,2004年毕业于青岛科技大学(化工工减小喷嘴直径,提高切焦水压力是缩短除焦时艺专业).从事炼油装置腐蚀防护及节能管理工作,E—mail:qlgyl09@126.corn,地址:山东省青岛市黄岛区千山北路575号,266500。间的主要措

6、施,但装置上使用的三焦化高压水泵为2r'l15年第6期石油石化节能l25

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