含油污水站提温反冲洗工艺改造.pdf

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1、第34卷第期(2015.05)(集输处理)含油污水站提温反冲洗工艺改造曲延杜强大庆油田采油三厂摘要:萨北油田采用常温不加热集输工艺,含油污水的来液温度为28-35。c。由于含油污水低温处理,存在反冲洗水温度低、反冲洗效果差、滤料污染严重、过滤罐憋压现象,导致滤后水质不达标。实施反冲洗水提温工艺改造后,确定最佳反冲洗温度58。C,反冲洗周期延长至48h。实际运行效果较好,过滤罐无憋压现象,滤后水质达标。关键词:提温反冲洗;水质治理;水质达标;反冲洗周期doi:10.39698.issn.1006—6896.2015.5.015萨北油田采用常温不加热集输

2、工艺,含油污水运行对比。总滤后水质变化曲线见图2。的来液温度为28~35。C。由于含油污水低温处理存表1提温反冲洗参数在反冲洗水温度低、反冲洗效果差、滤料污染严温度区间温度点,热洗罐液位,提温所需时间,化验频次,重、过滤罐憋压现象,导致滤后水质不达标。针℃℃m。矗次·由q对萨北油田生产过程中存在的问题,对含油污水站进行了反冲洗提温工艺技术改造。1工艺原理与流程将污水站2座净化水罐中的1座作为外输罐,另外1座作为热洗罐。新建l台增压泵及迁建加热炉1座,取水口选择在净化水罐的出口阀门之前、反冲洗水经加热炉加热后进入净化水罐进口阀之一●后。热洗时,首先将罐

3、内液位提高,关闭进出口阀鲁\门,打开提温阀门,启动增压泵,利用相变加热炉蛏对罐内滤后水进行循环加热。当水温提高至热洗要求,停增压泵,关闭加热炉进出口阀门,导通热洗罐正常反洗流程,对过滤罐进行热反洗操作,2座罐均通过阀门进行切换控制。污水站提温反冲洗工艺流程见图l。温艘/℃图2总滤后水质变化曲线由图2可以看出,58。C时滤后水质含油量为5.0mg/L,悬浮物含量为6.7mg/L,较常温(含油量为l3.7mg/L,悬浮物含量为18.7mg/L)分别降低了8.7mg/L和12mg/L,此时的过滤压差由原来外输的0.05MPa降到O.02MPa以下。初步确定

4、最佳反冲图1污水站提温反冲洗工艺流程洗温度为58。C。2最佳反冲洗温度的确定2.1反冲洗滤料再生效果对比为保护电动阀密封圈等配件,温度上限设置为按照常温和最佳反冲洗温度进行反冲洗后取样62。C。选择6座过滤罐,在3个温度区间共设9个对比,观察滤料样品表观状态,见图3。图3(a)温度点(46、48、50;52、54、56;58、60、为常温反冲洗后取样,滤料表层滤料轻微污染,颜62。C)。反冲洗提温参数见表1。在上游放水站水色暗黑,手摸滤料松散并有少量油污渗出,同一水质含油量控制在150.5~280.0mg/L之间情况下进行平面情况相同;20、40、6

5、0cm三个平面点样品,一30一油气田地面工程(http://www.yqtdmgc.com)

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