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1、第35卷第1期石油钻采工艺Vo1.35No.12013年1月OILDRILLING&PRODUCTIONTECHN0L0GYJan.2013文章编号:1000—7393(2013)01—0122—03什邡气田储层改造难点及对策刁素栗铁峰任山慈建发(q-国石化西南油气分公司工程技术研究院,四川德阳618000)引用格式:刁素,栗铁峰,任山,等.什邡气田储层改造难点及对策[J].石油钻采工艺,2013,35(1):122—124.摘要:什邡气田新区气井压裂过程中,前期监测压力波动大,且压后增产效果普遍较差,分析主要原因是多裂缝效应明显,主缝延
2、伸困难,压裂液效率低,有效缝长短。通过优化排量和支撑剂段塞泵入时间,配合纤维携砂工艺、较低浓度瓜胶压裂液和高效返排工艺,后续MP75、SF6等井压裂施工在前置液初期监测压力变得平稳,残液返排快且返排率高,有效提高了压裂液效率,压后效果较工艺改进前有较大幅度的提高,为高效开发该区提供了有效的途径。关键词:什邡气田;压裂;支撑剂段塞;纤维携砂;液氮伴注;现场应用中图分类号:TE357.1文献标识码:BReservoirstimulationdifficultyandcountermeasuresforSFGasFieldDIAOSu,LITi
3、efeng,RENShah,cIJianfa(InstituteofEngineeringandTechnology,SouthwestPetroleumBranch,SINOPEC.Deyang618000,China)Abstract:Themonitoringfracturingpressurefluctuategreatly,andtheproductionispoorafterthetreatment.Themainreasonsareanalyzedtobenear-wellboreobviousmulti-fracturee
4、fect,dificultextensionofthemaincrack,lowfracturingfluideficiency,andsmallefectivefracturelength.Throughtheoptimizationofdeliverycapacityandproppantslugpumpingtime,andcombinedwiththefibersandcarryingtechnologyandlowconcentrationguargumfracturingfluidandeficientflowbacktech
5、nology,themonitoringpres—surebecomesstableduringpre—liquidphaseandfracturingfluidflowbackfastwithhighflowbackrate.Fracturingfluideficiencyandstimulationefectareincreasedefectively.ThetechnologyisappliedonWellMP75,WellSF6,etc.withgreatlyimprovedefect.Thisstudyresultsprovid
6、eareferenceforsimilargasfieldexplorationanddevelopment.Keywords:SFgasfield;frac~ring;proppantslug;fibersandcarrying;liquidnitrogen;fieldapplication什邡气田位于孝泉气田、马井气田的边缘,平均地质特征参数及多口井的施工数据分析,确定采用孔隙度10.5%,渗透率0.1—0.3mD,总体上属于中低小排量起裂,尽早泵人支撑剂段塞、中低排量施工等孔、低渗致密砂岩。部分井储层存在严重的水敏、水措施,并配套纤
7、维网络加砂、低浓度压裂液和高效返锁伤害,气藏地层压力系数1.23~1.46,与孝泉、马井排工艺,提高了储层改造效果。气田蓬莱镇组储层相比,物性条件更差。该气田前1前期压裂特征及原因分析期储层改造采用瓜胶质量分数0.35%~0.38%的压裂液,施工排量3.5~4m/min,前置液阶段采用支撑剂1.1前期压裂特征段塞,但施工初期监测压力波动大,通常在高挤携砂什邡气田前期压裂采用了相邻气田马井和新场液阶段才能趋于平稳,压裂液效率通常在40%左右,气田成熟的压裂工艺,施工7井次14层,单层加砂增产效果不明显。针对上述问题,通过对储层工程规模在l5
8、~35m不等,施工排量3.5~4.5m/min,部基金项目:国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”专题“四川盆地低渗气藏储层改造工艺技术研究”(编号:2011ZX05002.004.003
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