某型号发动机旋压壳体缺陷分析与研究

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1、某型号发动机旋压壳体缺陷分析与研究朱小兵肖晓青万华(上海航天动力技术研究所,上海201109)摘要:论述了某型号发动机旋压壳体缺陷存在的原因,并通过工装和毛坯结构尺寸的优化及操作行为的规范,成功解决了发动机旋压壳体缺陷,最后通过批生产进一步验证该工艺具有稳定性和可靠性,证明改进后的工艺方案切实可行,为该型号产品批产任务顺利完成提供了保障。关键词:旋压;缺陷;旋轮;毛坯StudyontheSpinningBarrelDefectofACertainTypeEngineZhuXiaobingXiaoXiaoqingWanHua(Shangha

2、iAerospaceEngineTechnologyInstitute,Shanghai201109)Abstract:Thispaperdiscussesthereasonofthedefectofthespinningbarrelaboutacertaintypeengine.Throughoptimizingthestructureandsizeofthefrockandtheblankandstandardizingtheoperatecriterion,theproblemissolvedsuccessfully.Thenaba

3、tchoftheproductsfurthervalidatesthestabilityanddependabilityoftheprocess,andprovesthattheprocessisfeasible,alsoprovidesguaranteeforthelotproductionofthetypeoftheengine.Keywords:spinning;defect:spinningwheel:blank1引言某型号壳体的旋压产品结构示意图如图I所示,根据该壳体的结构特点,采用两端缩口旋压工艺。此道工艺分为两步,第一步旋压

4、壳体头部和中间部分,第二步旋压壳体尾部。第一步的难点在于如何保证斜坡的尺寸精度和表面光滑度。由于头部和中间部分壳体内径是不等的,斜坡的旋压成形包括了普旋和强旋过程,金属的流动比较复杂,合理的坡底和坡顶坐标是成败的关键;第二步的难点在于如何顺利脱模,改变传统芯模结构,把芯模结构设计成组合形式,即在芯模表面装上可拆散的垫片,脱模时,垫片和壳体一起卸下来。2存在的问题及原因分析图1旋压产品结构示意图团采取目前的旋压工艺,在最近的某一批该型号旋压壳体加工时,发现壳体存在一些问题,并对其进行了具体原因分析。2.1筒体小直径段表面比较毛糙,有麻点状凹

5、坑出现分析得出,由于旋轮前角角度过大,且压下量太小,导致筒体表面金属剥离,所以产生了筒体小直径段表面毛糙且有麻点状凹坑。2.2筒体斜面有一、二个凹坑出现经过检验旋压毛坯小直径段外径值,同一批次直作者简介t朱小兵(1984-),工程师,材料加工工程专业;研究方向:旋压工艺研究.收穰日期,2012-02.2214羽造技术研霓航天制造技术径相差0.2mm,如果程序按照直径小的毛坯进行调试,那么直径大的毛坯由于金属过多,旋压时,过多的金属就被挤到斜面上,在旋轮的高压下,表层一圈金属就被剥落下来,当旋轮压到剥落的金属上面时,斜面上就会出现凹坑。2.

6、3缩口处内表面产生比较深的凹槽,导致简体内径偏大图2为缩口成型示意图,在缩口处有三块活动的垫片,如图3所示。缩口旋压时,由于在旋轮的高压下,施加垫片一个向下的压力F,经过力学分解,最终产生一个向后的合力F21.F11,当这个合力大于垫片与芯模、毛坯内壁的摩擦力f2+fl时,垫片就会向后移动,如图4所示。当垫片向后移动时,此时本来在垫片上的金属脱离了芯模,悬空子芯模表面,当旋轮碾压该段金属时,金属进入失稳状态,产生凹槽缺陷,以致内径过大,导致后续加工由于金属余量不足而无法车出。一仆辽图2缩径成形示意图1一垫片2一芯模3一壳体4一旋轮图3活动

7、垫片F,2图4垫片受力示意图2.4缩口段椭圆度过大,车削工艺余量不足缩口段椭圆度过大,根据以往经验分析,很大原因与芯模跳动过大有关,可能是芯模长时间在旋轮高压下运作,使芯模头部螺丝松动才导致芯模跳动过大。3具体解决措施根据分析出的原因,技术人员经研究分别采取了以下几项措施:针对筒体小直径段表面比较毛糙,有麻点状凹坑出现现象,根据分析的原因,减小旋轮前角仅的角度,以增加旋轮对未成形段金属的压力,使金属不易被旋轮剥离。针对简体斜面有一、二个凹坑出现问题的,要求检验人员加大旋压毛坯回所检验力度,使其壁厚公差控制在-0.03~O.03mm,保证壁

8、厚的均匀性。缩口处内表面产生比较深的凹槽,导致筒体内径偏大的问题是本次攻关的关键点,具体从两个方面入手:一是改变毛坯的状态,经研究共设计出三种毛坯状态,如图5、图6所示(图中只显示发生变化的尺

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