探究移动电站液压拉移装置的制造

探究移动电站液压拉移装置的制造

ID:46701791

大小:59.00 KB

页数:3页

时间:2019-11-26

探究移动电站液压拉移装置的制造_第1页
探究移动电站液压拉移装置的制造_第2页
探究移动电站液压拉移装置的制造_第3页
资源描述:

《探究移动电站液压拉移装置的制造》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、探究移动电站液压拉移装置的制造1迁移方案综采工作面移动电站车群一般由20〜36个平板车组成,分别承载移动变压器、组合开关、泵站和工具、材料等,总质量达到150to工作面巷道往往起伏变化大,单靠一、两部绞车很难实现安全拉移,运输系统复杂,安全系数低。为解决该问题,利用工作面液压系统,制定了液压千斤顶分段迁移的方案电站迁移系统由迁移平板车、迁移小车、十字轨枕、千斤顶、液压站、操作阀组和简易挡车器等组成,如图2以30辆电站列车为例,每10辆平板车为1组,安装1套迁移装置。每段实现单独拉移,可有效降低整列电站列车拉移跑车风险。液压

2、动力源釆用移动电站乳化液泵站,1套迁移装置的2台迁移平板车成对使用,利用电站的车盘。当迁移平板车A与轨道锁定时,伸出千斤顶,迁移平板车B前移;迁移车平板B移动到位后,与轨道锁定,打开迁移平板车A与轨道的锁定装置,收缩千斤顶,拉动迁移平板车A前移。推移千斤顶有效行程与轨枕节距相同,均为750mm,每次拉移步距为750mm,循环前进。第1组拉移完成后锁定,再依次拉移第2、3组。每组迁移装置连接处电缆需预留出拉移步距的长度,全部拉移完毕后,人工将电站尾部的轨枕和轨道拆除转移至电站前部安装,如此循环,实现电站整体迁移。2电站迁移装

3、置主要部件轨枕,轨枕采用十字形设计,两侧设计有压板,用于固定轨道。轨枕中间为导轨,用于迁移小车的行走导向。导轨的两侧中间位置留有迁移小车抱闸锁车孔。轨枕强度高,整体性好。迁移小车,迁移小车整体套装在十字轨枕导轨上,防止掉道。其一端通过销轴与迁移平板车底部耳座连接,另一端与拉移千斤顶连接。小车两侧分别有4个导向轮和2个制动器,定位锁孔为拉移千斤顶提供固定点。迁移小车液压系统设置有液压锁,确保千斤顶可靠动作,防止误操作。简易挡车器快速简易挡车器为双月牙形式,由厚度为30mm的钢板焊接而成,有效挡车高度为450mm,下部为鱼口,

4、套装在十字轨枕中间的导轨上,底部使用快速防脱销轴连接,能够有效防止电站后溜。根据巷道倾角和电站列车长度,在电站前、中、后部安装2〜4个挡车器,拉移前,拆掉中部和前部的挡车器。3主要参数的确定泵站压力为,拉移千斤顶缸径为120mm,活塞杆径为70mm,最大行程为760mm,千斤顶最大推力为,最大拉力为。取电站最大质量的变压器车和巷道倾角为30°进行验算。10辆电站列车中间布置一套迁移装置,即推移和拉移平板车数量各为5辆。10辆设备车质量约50t,所需最大推力为,可以满足要求。4现场应用情况电站自移装置于2012年5月在鲍店矿

5、十釆区103上05工作面试验运行3个月,共推进750m,出煤91万to电站自移装置设有专门挡车器,利用轨道本身作为移动电站牛•根点,采用远距离操作,提高了安全可靠性,实现了电站车群的安全拉移。采用液压迁移电站,比传统绞车牵引电站拉移效率大大提高,操作工艺简单,性能可靠。拉移时间由原来4h降至lh,作业人员由15人降低到4人。同时还避免了频繁挪移绞车、施工绞车地锚、更换钢丝绳等工程量的增加和材料的投入,经济效益显著。5结语该装置不改变目前移动变电站设备固定在平板车上的工作方式,驱动装置可靠,液压系统简单,效率高,可以适应目前

6、所有采用轨道拉移电站的煤矿工作面,解决了综釆工作面电站拉移难题。下一步对轨道系统进行改进,实现无轨道行走,拓展应用范围。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。