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时间:2019-11-26
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1、工艺与设备广东建材2015年第10期免蒸压PHC管桩的试生产詹镇峰1陈峭卉2李从波·杨医博s黄红建a赖兆琼t陈应钦z郝艳浩。何栋s(1广州大学土木工程学院;2广东省建筑材料研究院;3华南理工大学)(4江门市新三联管桩有限公司;5南宁鸿基水泥制品有限公司)【摘要】管桩行业面临着节能减排的压力,免蒸压管桩将是管桩行业的发展方向。本文介绍了免蒸压PHC管桩的试生产,结果表明:以现有的工艺,生产的免蒸压PHC管桩产品外观和力学性能均满足产品质量要求。本次试生产试验将为免蒸压管桩生产推广应用奠定基础。【关键词】免蒸压;PHC管桩:试生产PHC管桩因其具有优异的力学性能、
2、制桩周期短、价格低而在工业民用建筑、市政工程、港口码头以及跨海大桥等大型工程中得到广泛的应用[“。现有国内PHC管桩生产的养护工序基本上是采用两次蒸汽养护,即常压蒸汽养护与高压蒸汽养护(简称蒸压养护),通过两次蒸汽养护可以使PHC管桩在较短的时间内获得出厂强度,提高生产效率。但在实际生产和使用过程中,也发现采用二次养护工艺存在的一些问题[2]:(1)压蒸混凝土晶胶比过大,混凝土脆性变大,打桩时,混凝土易剥落,从而影响PHC桩的耐打性;(2)生产工艺比较复杂,操作生产安全性低,生产成本高(每米桩压蒸成本增加15~20元);(3)投资费用高,压蒸釜及锅炉造价很高,
3、维护费用大。同时,通过燃油或燃煤获得蒸汽,必然排放出C0,、S0,等气体,对环境造成一定的影响。因此,在当今国家倡导节能减排的大形势下,管桩行业也面临着巨大的节能减排压力,免蒸压PHC管桩的生产将是管桩行业的发展方向。本文通过混凝土的配制技术,优化胶凝材料的组成,选用高减水率的聚羧酸减水剂,配制出免蒸压管桩混凝土,在工厂进行试生产试验,为下一步免蒸压管桩的推广应用积累经验。1试生产用的原材料及成型工艺1.1原材料水泥:P·II42.5R硅酸盐水泥,华润水泥(平南)有限公司生产;掺和料A:比表面积400m。/kg,江门某企业生产;掺和料C:比表面积250m2/k
4、g,深圳某新材料科技有限公司提供;聚羧酸减水剂:江门强力建材科技有限公司生产,固含量为10%;砂:中砂,II区,含泥量0.7%,细度模数2.8,产地:广西藤县;碎石:花岗岩碎石,新会大泽砂石厂生产,双级配5~10mm、10~25mm,含泥量:一42—0.1%,压碎指标:9%。1.2离心工艺工艺1:按现有生产的成型参数。工艺2:高速离心转速降低约100r/min,低速和高速离心时间延长lmin。工艺3:高速升速约75r/min、时间不变。2免蒸压PHC管桩混凝土基准配合比实现PHC管桩的免蒸压生产,其实质就是在常压蒸汽养护的条件下,配制出的混凝土强度满足管桩的脱
5、模强度和出厂时的设计强度要求。实现这一目标的技术路线有:(1)用活性掺和料代替磨细砂。采用活性掺和料,可以保障混凝土的早期强度,同时,活性掺和料可以与水泥水化形成的ca(0H):发生二次化学反应,提高混凝土的密实度,从而提高混凝土的耐久性;(2)使用高减水率的聚羧酸减水剂,降低混凝土的水胶比,提高混凝土的早期强度;(3)适当提高胶材用量。基于以上的思路,本项目在实验室条件下进行了大量的试验,通过正交试验最终确定了由掺和料A和C组成的复合掺和料为本试验的掺和料,其质量比例为(50~70):(30~50),通过不同水胶比试验,确定满足本项目要求的水胶比为小于0.2
6、3;通过不同胶材用量试验,确定满足本项目要求的单方胶材用量≥470kg;此外确定了混凝土的砂率为36%、聚羧酸减水剂掺量(10%浓度)3.2%~3.6%。表1为免蒸压PHC管桩试生产的混凝土基准配合比参数。表1舅漆压管桩试生产的混凝土基准配比参数注:胶材组成:水泥:复合掺合料=(50~60):(40~50)广东建材2015年第10期工艺与设备3无筋短管桩的试生产3.1无筋短管桩的第一次试生产考虑到初次进行免蒸压管桩的试生产,可能会碰到一些预想不到的问题。从节约成本的思路出发,选用两根无筋短桩进行试验,桩的直径为400ram,长度分别为3.1m和2.4m,记编号
7、为DZ31和DZ24。通过试生产试验,目的是想了解该配比和生产工艺等各环节是否合理,以便做出相应的调整。生产过程的工艺顺序与现有正常生产基本一致,即称料一投料一搅拌一入模布料一离心成型一蒸汽养护一脱模、成品。需要特别说明的是:(1)称料:按两根试验桩的规格计算所需的混凝土用量为0.6m3,但由于搅拌机的搅拌容量为2m。,搅拌的量最少值不得低于0.7m。,否则会影响搅拌效果,因此,按0.7m3用量进行称料;(2)搅拌制度:先搅拌120s,暂停10s,然后继续搅拌30s,暂停10s,再继续搅拌30s,结束。搅拌时间总共180s。水分三次添加,分别在搅拌开始时和两次
8、暂停时加入。(3)离心成型:为考察离心
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