600MW超临界燃煤机组节能降耗途径探讨

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1、全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十五届年会论文集节能降耗篇600MW超临界燃煤机组节能降耗途径探讨黄慧民(国电蚌埠发电有限公司安徽怀远233411)【摘要】目前国内600MW超l临界燃煤机组能效指标厂用电率最低为3.59%,供电煤耗为301.979ce/kWh,为了向国内先进机组指标靠近,国电蚌埠发电有限公司高度重视节能管理工作,认真开展能效对标,投产一年来通过借鉴同类机组的节能管理经验,以节能降耗作为开展节能管理的总抓手,如针对性地开展_系列技术改造、坚持对标分析活动,优化主辅机运行方式、充分发挥热力试验的基础指导作用等

2、,认真开展了各项节能管理活动,为不断优化各项生产指标打下坚实基础。同时为新建电厂快速提高经济运行水平积累了一定的经验。本文重点对该公司节能降耗的途径进行了总结分析。【关键词】节能对标能耗分析技术改造1机组概况国电蚌埠发电有限公司一期2×600MW超临界燃煤发电机组分别于2008年12月、2009年4月相继投运。锅炉是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进英国三井巴布科克能源公司(MitsuiBabcockEnergyLimited)技术生产的超临界参数变压运行,兀型布置,螺旋水冷壁、单炉膛、低NOx轴向旋流燃烧器(LNASB)前后墙对冲燃

3、烧方式、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、燃煤本生直流锅炉。锅炉型号为:HG一1913/25.4-YM7。制粉系统为中速磨正压直吹式系统,配6台HPl003型中速碗式磨煤机。汽轮机为上海汽轮机有限公司(STC)与西门子西屋(SWPC)联合设计制造的超临界压力、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,其中高中压缸为具有冲动式调节级和反动式压力级的混合型式,低压缸是双流、反动式,汽轮机型号为:N600—24.2/566/566。发电机为上海电机股份有限公司生产的三相同步汽轮发电机。型号为Q

4、FSN一600-2。机组控制系统为国电智深公司的EDPF-NT分散控制系统(DcS)。表l机组主要经济技术设计指标670全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十五届年会论文集节能降耗篇2能效对标2.1机组供电煤耗2009年该公司主要经济数据与同类型600MW机组数据比较如下:表2同类型机组对标表设计厂用电率%6.56.46。5671全国火电6001VIW级机组能效对标及竞赛第十五届年会论文集节能降耗篇电厂简称国电蚌埠国电铜陵国电荆门国电常州2.2机组发电厂用电率2009年辅机用电率与同类型600MW机组数据比较如下:表3同类型机

5、组辅机用电率对照表(单位:%)主变损耗影响机组能耗的主要因素有负荷率、汽机热耗、锅炉效率、厂用电率。1)若考虑负荷系数对机组发电生产厂用电率的影响,则负荷系数对机组供电煤耗的影响会更大,但低负荷时,机组真空变好会降低对供电煤耗的影响。负荷系数对机组煤耗的影响主要反映在汽机热耗和发电厂用电率方面。2)影响机组热耗率的主要因素夏季真空差、汽封、轴封的间隙较大,缸效低等。热耗每超出设计值lOOkJ/kW·h,影响机组发电煤耗升高3.729/kW·h左右。机组实际运行热耗高出设计值,主要672全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十五届

6、年会论文集节能降耗篇是汽封、轴封的间隙较大,缸效低;同时机组实际运行中年平均真空较设计值偏低1.0kPa以上,综合影响机组发电煤耗升高近59/kW·h。3)影响锅炉效率主要因素是煤质。锅炉效率比设计值低1%,影响发电煤耗升高3.039/kW。h左右。2009年锅炉实际燃用煤质低位热值加权平均为19.8MJ/kg,较设计煤种低位热值低1.63MJ/kg,较校核煤种低0.66MJ/kg,对制粉系统的运行和锅炉燃烧有一定影响,但锅炉飞灰、炉渣可燃物、排烟温度仍能保持较好水平,使锅炉实际运行效率接近设计值;但煤质变差后,同负荷下燃煤量增加

7、,导致锅炉辅机耗电率增加,影响机组供电煤耗增加。4)影响厂用电率主要因素是机组的负荷率、各辅机的容量及运行效率等。厂用电率每升高l%,将会影响供电煤耗升高3.179/kW·h左右。要使机组供电煤耗降低到接近设计值,从内因方面必须降低汽机热耗率、提高锅炉效率、降低厂用电率,外因方面必须控制锅炉燃用煤质,并提高机组负荷系数。在保持目前锅炉燃用煤质不下降的条件下,通过优化调整使锅炉效率维持在93.5%以上,同时使机组负荷系数保持在75%左右;通过对真空、汽封、轴封治理,使机组热耗率较保证值超出不大于100kJ/kW·h,同时优化低负荷运

8、行方式和辅机节电改造,使生产厂用电率控制在4.8%以下,这样才能使机组供电煤耗降低到3079/kW.h以下。4采取的节能降耗途径4.1运用电机高压变频变速技术。降低厂用电率4.1.1凝结水泵挖掘深度变频。在凝结水泵深度变频与单泵减级改造相结合,实现

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