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1、#2机组50%负荷FCB试验分析与100%负荷FCB试验措施一、试验时间:2011年1月12H16:40时~16:46时。二、试验情况:1、试验前工况:#1机负荷165MW,主蒸汽温度543・6°C,压力10.35Mpa,再热蒸汽温度548.9°C,A、B、E、F四台磨煤机运行,各磨煤机出力依次为22.7T/H、34.3T/H、36.5T/H、11.5T/H,总风量880T/H同,机组控制方式为BASE,#2发变组自5A4开关并网。2、试验过程:随着调试人员的口令:5、4、3、2、1、开始试验,发
2、电机并网开关5A4拉开,负荷瞬间降至11・5MW左右自带厂用电运行,F磨煤机自动跳闸,汽轮机高低旁投入自动运行,高旁开启(最大达82%)维持主汽斥力lOMPa左右,低旁开启后2#低旁后温度达到380度,1#低旁后温度130〜150度,没有进行人工干预,5分钟后试验结束。3、试验后的恢复:试验结朿后,负荷12MW,主蒸汽温度539.5°C,主汽压为10.45Mpa,再热蒸汽温度509.6°C,发电机重新并网,汽机以5MW/min速度升负荷至切缸负荷,切缸后调门开度32%,继续以5MW/min的速度升
3、负荷,当阀位超过52%后升速率逐步增大为10MW/min、15MW/min、20MW/min,直至负荷加到130MW左右,将高旁解为手动并关闭。在恢复负荷的过程中,主蒸汽发生2次超温,时间为12分钟(16:59〜17:12),最高达561.5°C,再热蒸汽发生2次超温,时间为9分钟(17:03〜17:12),最高达561.l°Co高排温度最高到400.6摄氏度,机前主汽温度最高达556摄氏度。三、分析1、升负荷过程中,主、再热汽温频发高报警,首先,这是由中层磨煤机出力未及早降低(17:03开始降低
4、出力)和锅炉风量偏高造成的(16:52〜17:08时间段内风量>1000T/H,而试验开始时风量为880T/H),其次,机组重新并网至汽轮机切缸过程中,负荷升速率偏低(5MW/min),也促进了主/再热蒸汽温度的降低。再次,过热器减温水压偏低使得减温水量不足,也减低了减温效果(17:02〜17:03时间段内,主蒸汽压力高于减温水压力,二级过热器减温水暂时中断).2.试验时再热蒸汽温度下降幅度人,是因为试验开始前再热器侧烟气调节挡板开度小(25.6%),过热器侧烟气调节挡板开度为88.1%,且为手动
5、控制模式,试验时高旁开启后再热蒸汽流量迅速增大,直接导致再热蒸汽温度的降低。3、升负荷速度偏慢,应加快升负荷速度,但要注意汽包水位。四、总结:1、人员分工方面:1)在做100%FCB试验时,DCS操作员站锅炉按燃烧操作盘、汽水操作盘两个站进行操作。2)汽机按主操作盘、给水操作盘两个站进行操作。3)各盘均安排操作经验丰富的值班员负责,调整中注意兼顾对其他各盘的影响。2、试验开始前,按操作分工维持如下状态:1)燃烧控制站:保持五台磨运行,其中中层磨出力最大,但不超过额定值(中层磨35t/h左右,下层磨
6、30t/h左右,上层磨尽可能控制较少煤量),磨煤机出口温度不高于65度;同时将试验屮联跳磨的防爆蒸汽门设为“禁操”。2)汽水操作站:提升主/再热蒸汽温度543°C〜548°C,尽量不投入减温水;烟气调节挡板保持手动控制模式,再热器侧烟气调节描板开度35%左右,过热器侧烟气调节扌当板开度80%左右。3)汽机主操作盘:维持负荷稳定,单阀控制。4)给水操作站:水位维持在-50〜JOOmm,防止甩负荷后虚假水位升高过快引起MFTo3、恢复过程中,按照分工进行如下操作:1)燃烧控制站:试验开始时已联跳两台磨
7、,剩余三台磨运行,开始恢复时,先投入中层两只油枪稳燃(投入空预器连续吹灰),煤量尽量不增加,通过汽机侧调整增加负荷,根据汽温情况改变磨层煤配比,如汽温调整不过来可增减煤量辅以调整。下层两台+中间一台磨运行时,若主汽温度升高,则降低中层磨出力;若主汽温度下降,则增大屮层磨出力,并相应增大运行风量,必要时增投上层油枪。调整时加强与汽水盘联系。同时注意已跳磨的出口温度,开启冷风调节描板10%,磨出口描板1个通风冷却。2)汽水操作站:立即恢复过热器减温水为备用状态,根据主汽温变化趋势决定是否投入减温水;根
8、据主、再热汽温情况调整烟气挡板开度至合适状态,控制主、再热蒸汽温度在正常范围。调整时加强与燃烧及汽机水盘联系,注意监视主汽压力与减温水压力差,提醒汽机水盘调整。3)汽机主操作盘:迅速切为功率控制,将升速率设为10MW/min提咼负荷,切缸后改为阀控,(派人去就地,关注高缸真空阀关闭情况,关不到位时联系就地立即关闭)。按阀位开度6%/min的速率开大至总阀位43%,然后改为3%/min的速率开大至总阀位55%,之后再改为6%/min的速率升负荷至165MW,操作屮避免高排超温高压缸保