夹石煤层开采技术研究报告

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1、XX煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿夹石煤层开采技术研究报告(松动爆破处理夹石)编制:技术科2010年元月25日夹石煤层开采技术研究报告(松动爆破处理夹石)一、项目概要:青磁窑煤矿井田位于大同煤田的东北边缘,成煤时期受沉积环境的影响,部分煤层为复杂结构煤层,给矿井的正常开采带来许多困难,尤其现在开采的煤层都含有不同程度的夹石层,目前对夹石煤层的开采还没有一套完善的开采方法,导致工作面产量低,管理较为混乱,设备损毁严重,开采成本大,安全方面还受到一定的影响,所以必须对夹石煤层的开采进行一系列有效的探讨研究,为夹石煤层的开采提供理论依据,规范开采程序,最人限度地提高工作面的

2、开采进度,确保开采的安全。青磁窑煤矿井田内共有6层可采煤层,分两个生产水平,其屮一水平可采2#、3#、7#煤层。2#层己于1998年结束;3#层2008年8月回采结束;仅剩余7#层北部的煤层还未开采,原因就是该区域7#煤层分为两层,上分层由南向北煤层由1米逐渐减小至尖灭;下分层较为稳定,煤层厚度基本保持在1.1—1.2米之间;上下分层之间的岩层由南向北增厚,在703盘区3706巷附近为1米,在竹林寺风井底为1.84米,该岩层的岩性为白色的中砂岩,经测试,平均抗压强度73.9,普氏硬度7.4,硕度大,致密,。目前待开采的703盘区17307工作面,工作面规格115米

3、X680米,两顺槽规格4.2米X2.5米,为夹石工作面,工作面内夹石全区分布,煤层结构为:上分层煤厚0.8—1.0米;屮间夹石厚1.0—1.2米,为厚层白色中砂岩,硬度大;下分层煤厚1.2米。该工作面于2008年初已形成,由于夹石硬度大,无法开采,一直处于密闭阶段。7#煤层为优质煤种,其中分析水Mad3.94%、灰分Ad5・10%、挥发分Vad31.57%、Vdaf34.63%>焦渣特征CRC3、全硫St,d0.77%,粘结指数G34,为中粘结煤,发热量高的优质动力用煤。是目前开采煤层中,煤质最好的…层煤,我们必须想办法进行开采,除能提高资源回收率,还能和其他煤层

4、的煤进行配采,提高煤的售价。而二水平目前已经开拓了两个盘区,其中11#层402盘区80201工作面为首采工作面,回采已经结束,目前正在回采80202I作面,80203工作面已经形成,据采区及工作面巷道揭露的煤层情况看:11#层402盘区、303盘区煤层中的夹石也是全区分布,厚度在0・2-1.0米之间,其中303盘区的东部夹石较厚度在1米左右,上煤层分煤层厚度1.5-1.8米之间,下煤层分煤层厚度在0.5米左右,夹石平均抗压强度57・6MPa,普氏硕度5.7,为灰口色细砂岩、粉砂岩,质硬、致密、胶结好。换言之:步入2009年以至今后相当长一段时期我矿面临着开采夹石煤

5、层,生产形势不容乐观。和定向爆破、光面爆破一样,松动爆破在爆破家族小也是一枝新秀,近年来,被广泛应用于生产建设工程施工之中,恰到好处地解决了某些棘手的工程问题,受到了广泛的好评,创造了不裴的经济效益。而在我矿,采用松动爆破工艺处理工作血夹石尚属首次尝试,既无经验可循,乂无实践操作数据,如何将松动爆破理论在井工矿煤炭生产这一高危特殊环境111实践成功,这就是我们所要通过试验必须解决的。二、冃的和意义:从安全层面上讲,由于煤层屮含有较厚夹石,采煤机处理不了,必须要采用爆破手段,这样,原先的生产工艺和循环作业发生了改变:工序增加了,循环作业时间延长了,产量下滑。潜在的安

6、全隐患也随之而来:顶板压力变化异常,易发生压架事故;设备损耗率高,材料、投工明显增加;投入和产出严重失衡,职工疲塌,少干劲、多怨言。如何能破解煤层夹石这一难题,当务之急就摆到了议事口程上来,为我矿后十年安全生产计:矿党政成立科研攻关小组,采取走出去、请进來的方法,积极探索、试验。松动爆破处理夹石的最佳参数配合。三、国内外概况、发展趋势也许是孤陋寡闻,冃前在我们晋北还未曾听说哪家煤炭企业能攻克这一难题,或者说理论上是有,只停留在理论层而上,实践操作性差劲,可以这样说:这一课题是共同面对,必须处理解决的。四、前期科研工作情况,现有基础和条件(已做的工作和具备的科研条件

7、)2007年9月2H—2007年12月2日综采二队17304工作面回采含有夹石超过35公分(35—60公分)的煤层200m<430点一630点〉,累计实现原煤生产60129吨,期间发生压架事件两次。前后试验两套方案:方案一:深孔松动爆破,是在大同大学工学院采煤系教师指导下进行。眼距3米,眼深4米,配用3#鞍梯炸药和瞬发电雷管,装药结构为单炮眼分组装药,共4组,每组一个药卷配用一个电雷管,空气柱间隔。炮眼口封泥用袋装黄土,不少于1米,填实。单炮眼内各组药包雷管脚线并联。第一次试验:单炮眼爆破(1#眼)爆破后,炮眼封填用黄土抛向皮带墙,无岩块抛出物,观察眼内壁自眼口往

8、里1米左右

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