关于原油电脱盐装置工艺的简要研究

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时间:2019-11-23

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1、关于原油电脱盐装置工艺的简要研究科科1技1论1坛关于原油电脱盐装置工艺的简要研究李志阳胡晓亮(★哈尔滨理安科技有限公司,黑龙江哈尔滨15oooo)摘要:常减压蒸憾装置是炼油厂的一次加工装置,而电脱盐乂是常减压蒸憾的第一道工序.当今的原油电脱盐已不仅仅是一种单纯的防腐手段,伴随着脱盐,脱水,脱金属技术的口趋成熟,它已变成为下游装置提供优质原料所必不可少的原油预处理工艺,是炼油厂降低能耗,减轻设备结垢和腐蚀,防止催化剂中毒,减少催化剂消耗的重要工艺过程•木文通过总结不同原油破乳剂的试用效果,筛选岀适应性

2、强,破乳效果好的原油破乳剂,并在此基础上对电脱盐装置工艺条件进行优化,提高装置运行水平.关键词:电脫盐;工艺条件;优化北方某炼油企业根据电脱盐装置运行的实际情况,吸取国内同类装置的运行经验,通过优化电脱盐工艺条件,筛选和采用合适的破乳剂,进一步提高装置运行水平.1原油电脱盐原理原油和水两相的密度差是沉降分离的推动力,而分散介质的黏度则是阻力•根据自由沉降的斯托克斯定律,水滴的沉降速度与其直径的平方成正比,因而增大水滴直径可加快其沉降速度.然而电脱盐过程屮,促使水滴聚结,使水滴直径增大是重要的问题.原

3、油一般都是油包水型的乳状液•小水滴的外面有一层比较牢固的吸附膜,使其很难聚结,而加人破乳剂可以迅速浓集于油水界面,夺取其在界而的位置而被吸附,这样原有的吸附膜被破坏,从而使小水滴聚结变大.但是,原油本身是-•种比较稳定的乳状液,即使加入破乳剂,单凭自由沉降还达不到脱盐要求,尚需借助于高压电场的作用进行破乳,这就是所谓”电脱盐过程”.乳状液屮的细小水滴在电场作用下,由于感应而使其两端带上不同极性的电荷,从而在水滴与水滴之间,水滴与电极板之间产牛静电力•这种静电力对水滴也称聚结力•水滴在聚结力的作用下运

4、动速度增大,相互碰撞时彼此聚结起來.2破乳剂的筛选木次试验共对三种型号原油破乳剂进行应用对比,根据同类装置运行经验,以25PPm注入量作为试验基准点,通过观察电脱盐罐内油水界位,乳化层厚度,排污水情况,以及脱后原油含盐量分析数据,确定各种破乳剂的适宜注入量•经过综合对比,筛选出适合木装置原油特性的破乳剂为HG—922型原油破乳剂,进而对工艺条件优化.2」脱盐效果相同生产条件下,不同俄罗斯原油掺炼比例下脱盐效果见表1.2.2分析221脱盐后原油含盐量最低,达到深度脱盐的标准,脱盐后原油含水量达到工艺要

5、求,脱盐后排污水含油量符合环保要求.2.2.2HG一922原油破乳剂可脱除原油中的一部分硫.2.3小结2.3.1HG一922原油破乳剂对纯大庆原油以及大庆原油掺炼俄罗斯原油(掺炼比例6.7%33.3%)具有较好的破乳作用,电脱盐罐内界位控制稳定,乳化层较薄.2.3-2注水量的多少对脱盐效果影响较大,且直接要求注剂量,注水量控制不当会使电脱盐后原油含盐量超标.2.3_3破乳剂注入量直接影响乳化层厚度,注剂量过大,成本增高,且脱盐效果无明显变化;注剂量过小,乳化层增厚,不利于脱盐.由试验来看,注剂量在2

6、5PPm(占原油)比较适宜.3结论3.1由表1中电脱盐系统运行数据可见,投用一级电脱盐设备即可以满足原油预处理要求,系统运行稳定,脱盐效果较好,脱盐后排污水含油量符合环保要求.3.2经过在适宜工艺条件下的试用比选,HG一922型原油破乳剂对纯大庆原油以及大庆原油掺炼俄罗斯原油(掺炼比例6.7%〜33.3%)具有较好的破乳作用,电脱盐罐内界位控制稳定,乳化层较薄,脱盐后原油含盐量最低,达到深度脱盐的标准(电脫盐后原油含盐量小于3mg/L,合格率达到100%),脱盐后原油含水量达到工艺要求(电脱盐后原油

7、含水小于0.3%),脱盐罐排污水含油量符合环保要求.原油加工量:7500T/D袁1单位T/n%Kg/',tPP/d肘?HKw?H/T(占原(占原/H油)油)7000T/D加工量时数82.77.29251287据单耗(T/T)0.0270044能耗系数2.30.2828能耗(万大卡/吨)0.0630013能耗合计(万大卡/O.076吨)3_3原油屯脱盐最佳工艺条件操作压力:0.98〜l.llMPa操作温度:115〜135°C注水量25〜2.7%(占原油)注破乳剂量:25PPm(占原油)工作电压:19K

8、V输入电流:22A油水界位控制:52〜56%混合阀压差:0.035—0.038MPa排污水温度:75〜80E3.4各项消耗指标情况电脫盐系统投用后,装置综合能耗增加0.076万大卡,吨・(见表2)责任编辑:杨帆

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